文_石才由 国华柳州电厂
通过逐步增加神混煤比例,观察炉内结焦情况,监测炉温变化和过热器、再热器减温水变化情况,在确保锅炉安全运行的前提下使神混煤达到最高的掺烧比例。
通过进行一次风速调平、一次风量标定,进行煤粉细度测量和调整,使制粉系统参数更加符合燃烧要求。
通过调整锅炉运行氧量、一次风压和燃烧器二次风旋流强度、燃尽风门开度、磨运行方式等主要锅炉运行参数,考察锅炉运行状况并加以优化,兼顾锅炉汽水参数、经济性、NOx、结焦和高温腐蚀防治等因素的基础上,确定锅炉最佳运行参数,提高机组运行的安全性、经济性以及环保性。
试验期间,1号机组白天负荷为350MW、夜间负荷为200MW,机组平均负荷率约为86%,神混煤掺烧比例分别为25%、50%、75%和100%。
拟掺烧的神混2煤热值和挥发分较高、灰分较低,燃烧特性优良。但与准2煤相比,神混2煤灰熔点低,结渣特性严重。测量不同掺烧比例下的炉膛温度,掺烧或全烧神混2煤时的炉膛温度要低于全烧准2煤。
2.2.1 一次风速调平优化
磨煤机四根粉管一次风速偏差对炉内燃烧有重要影响,尤其是对结渣影响显著,为有助于燃用易结渣神混煤,首先进行了各磨煤机一次风速调平试验,通过调整一次风管上的可调缩孔,
2.2.2 一次风量标定优化
一次风量显示的准确性关系到风煤比的控制,即一次风速的合理控制,对煤粉细度、炉内燃烧有重要影响,对5台磨煤机的一次风量进行了标定。总体上来说表盘风量显示准确,变风量时线性较好,最大偏差未超过4%。
2.2.3 煤粉细度优化调整
以燃用神混2煤的A磨煤机、燃用准2煤的B磨煤机为对象,进行了35t/h、27t/h、20t/h三个出力下的变分离器挡板开度、变风煤比、变加载力试验。
2.2.4 加载力、一次风量优化
A磨试验煤种为神混煤,B磨试验煤种为准格尔煤,分别在20t/h、27t/h、35t/h三个出力进行变一次风量和加载力试验,推荐关系曲线。
试验重点对锅炉燃烧器外二次风旋流强度、运行氧量、燃尽风门开度和一次风压、磨运行方式等进行调整,并在此基础上进行锅炉中低负荷氧量和一次风压调整试验。
2.3.1 变氧量优化试验
氧量调整在350MW、275MW、175MW三个负荷下进行,每个负荷3个工况,同时检测了350MW负荷下贴壁H2S含量,H2S测点位置分布为左墙(炉后)左1、左2、左3、左4、左5(炉前),右墙(炉后)右1、右2、右3、右4、右5(炉前)。
350MW负荷下,锅炉效率均能达到设计值(设计值94.20%),当运行氧量由3.2%降低至2.4%时,送风机功率、引风机功率、一次风机功率均有所降低,污染物NOx排放维持在较低水平,整体汽水参数、炉膛结焦情况基本不变。运行O2=2.4%,由于主燃烧器区域缺风,导致水冷壁区域存在较强的腐蚀气氛;当氧量由2.4%提高到2.8%,水冷壁高温腐蚀有所改善;继续提高氧量至3.2%时,风箱压力增大不得不将C层二次风门开大,进风刚性差未能起到补充贴壁氧量的作用,不能有效缓解水冷壁高温腐蚀。NOx受氧量变化的影响较小。因此推荐运行氧量2.8%,有利于缓解燃烧器区域腐蚀情况。
275MW负荷下,氧量逐渐降低时,锅炉效率无明显变化且均能达到设计值。风机电耗明显降低,NOx排放浓度降低,推荐运行氧量3.2%。175MW负荷下,氧量逐渐降低时,锅炉效率无明显变化。风机电耗降低,NOx排放浓度降低,推荐运行氧量4.5%。
2.3.2 变一次风压优化试验
维持2.3.1中各负荷推荐氧量的工况下,在350MW、275MW、175MW三个负荷下调整一次风压每个负荷3个工况。
350MW负荷,一次风压由11.0kPa降至10.0kPa,锅炉效率略有升高,主要由于一次风压降低,一次风刚性减弱、着火提前,同时制粉系统掺入的冷风量减少、排烟温度下降。在保证磨煤机安全运行前提下,降低一次风压,一次风机功率降低192kWh,制粉电耗降低1.34kWh/t。因此,推荐一次风压为10.0kPa。
275MW负荷,一次风压由10.0kPa降至9.0kPa,锅炉效率略有提高。一次风机功率降低131kWh,制粉电耗降低1.02kWh/t。因此,推荐一次风压为9.0kPa;
175MW负荷,一次风压由 9.0kPa降至8.0kPa,锅炉效率基本不变;一次风机功率降低62kWh,同时制粉电耗降低0.76kWh/t。因此,推荐一次风压为8.0kPa。
2.3.3 燃烧器调整优化试验
在350MW负荷工况下对旋流燃烧器外二次风旋流强度和内、外二次风比例进行了调整试验,运行氧量2.8%。
在350MW负荷下,将各层燃烧器外二次风旋流强度由30/30/30/30°调整至0/30/30/0°,锅炉效率由94.02%上升94.10%,主蒸汽温度、压力,再热蒸汽温度压力基本无变化,NOx排放浓度维持在较低水平,水冷壁贴壁气氛H2S浓度由382ppm降至344ppm,有利于缓解水冷壁高温腐蚀。靠侧墙燃烧器外二次风旋流强度较小,外二次风旋转动量降低,有利于减轻水冷壁结渣。在维持燃烧器外二次风旋流强度0/30/30/0°基础上,对内外二风比例拉杆进行调整,发现内外二次风比例拉杆调整对缓解水冷壁高温腐蚀无明显效果。
2.3.4 燃尽风调整优化试验
试验通过表盘风门开度调节燃尽风量,在350MW,2.8%O2工况下燃尽风门开度分别为100%、50%、30%。
在维持主蒸汽温度、压力,再热蒸汽温度、压力达到设计值的前提下,燃尽风门开度逐渐变小时,锅炉效率略有升高。NOx排放浓度随着燃尽风门关小而由175mg/m3增加到208mg/m3。
燃尽风门开度由100%变化30%过程中, H2S平均浓度由382ppm降到221ppm,对缓解水冷壁区域高温腐蚀效果明显,同时分布呈现左、右墙中间位置H2S浓度明显高于两侧,这主要是中间区域流动死滞区的还原气氛强,也是出现水冷壁高温腐蚀的严重区域。
2.3.5 磨煤机运行方式优化试验
在350MW、2.8%O2工况下,以维持主蒸汽温度、压力,再热蒸汽温度、压力达到设计值为前提,分别改变磨煤机运行方式为ABDE、ABCDE、ABCD。
启动C磨煤机后,排烟温度升高引起干烟气热损失增加,锅炉效率略有降低,同时因为火焰中心提高,NOx生成浓度增加了52mg/m3。
根据各项试验结果,综合考虑锅炉燃烧的经济性,NOx排放量,汽水参数和辅机电耗等多方面因素。
(1)神混2燃烧特性优良,虽然灰熔点较低,但是全烧神混2煤时,锅炉结渣较轻,汽水参数正常,全负荷段锅炉效率提高约1%,NOx、SO2、粉尘的生成浓度均出现一定幅度下降。
(2)通过制粉系统调整优化试验,将一次风速偏差调整至规程允许范围内,各掺烧煤种的细度R90值基本调整至合理范围内,能够满足燃烧要求。
(3)通过全烧神混2煤时的燃烧优化调整试验,确定了锅炉在高、中、低负荷下的最佳运行参数,提供了锅炉最佳运行方式。
(4)通过降低燃烧器外二次风旋流强度、关小SOFA层风门开度,使锅炉在各个负荷下水冷壁贴壁气氛中H2S含量处于较低水平,缓解了水冷壁高温腐蚀风险。
(5)2017年节约燃煤运费约1500万元,降本增效成果显著。