邓莉 徐轲 王旭 张传斌 张长
徐州徐工履带底盘有限公司 江苏徐州 221000
某公司生产的7t大型矿用挖掘机,其使用1000h后链轨总成出现卡滞,卡滞部位如图1所示。
该挖掘机总成链轨结构如图2所示,初步判断卡滞有以下4种原因:一是链轨总成压装过程中间隙尺寸不合格,导致两相邻链轨节结构性干涉,不能灵活转动[1-3]。间隙导致的链轨节卡滞,一般出现在早期故障中;二是销套内孔锥度不合格或缺少锥度,导致压装完成后,销套两端出现“缩口”,在使用过程中随着轴套变形导致干涉,严重时,出现卡滞;三是销套内孔粗糙度偏大,导致销套与销轴之间异常磨损,引起结构性变形,以致于卡滞;四是密封圈性能不合格,早期黄油溢出,摩擦生热,加速磨损,轴套之间间隙小时会出现烧结,影响履带的转动灵活性[4]。
针对卡滞问题进行了拆解分析,发现销套内孔缺少锥度,销套内孔粗糙度不合格达Ra6.3以上,密封圈永久压缩变形达70%,严重超出技术要求(≤40%)。针对以上问题,进行改进,如下:
为保证销套压装后内孔尺寸控制在合理范围,对销套内孔结构进行改进,将销套内孔增加单边0.1mm的间隙,锥度长度根据实际压装缩孔位置进行确定。在此基础上改进销套内孔粗糙度至Ra3.2,减小轴套之间的磨损,增长使用寿命。不但可以解决压装问题,又避免了产生的缩口问题,相同时增加了黄油的注油量,延长润滑时间[5]。
密封圈主要用于封油、防尘,在保证轴套之间润滑方面起到重要作用,其中永久压缩变形量是密封圈重要的性能指标。根据不同检测条件确定密封圈的技术要求,行业内多采用实物检测,试验之前对密封圈进行切除唇边在设计压缩量的条件下,满足80℃,70h条件下,压缩变形≤40%。
通过对改进后的连轨总成进行批量装机验证,转动灵活性得到大幅提高,卡滞问题得到解决,进一步提升了该挖掘机工作可靠性和工作效率,极大的降低了维修成本。