田宝山
(新疆八一钢铁股份有限公司炼铁厂)
欧冶炉开炉与传统的高炉不同,也没有采用奥钢联设计的开炉模式,欧冶炉开炉采用了八钢自主开发的开炉技术。相比传统高炉开炉,欧冶炉开炉点火需人工从风口点火,奥钢联为传统COREX工艺设计的一整套开炉方式,需采用大量海绵铁、石墨碳块,开炉成本高。由八钢工程技术人员开发的独特欧冶炉开炉方式,实现了安全稳定开炉,但开炉后,必须解决快速降硅、降焦比问题,才能确保系统长期稳定经济运行。八钢欧冶炉历经数次开炉,2017年开炉降硅至2%以下用时近15天,2018年开炉实现降硅目标用时7天,2019年开炉降硅用时不到3天,快速降硅操作伴随着焦比的大幅度降低,大大降低了开炉成本。通过总结历次开炉经验,优化欧冶炉的燃料结构,使创新工艺有效运行,为欧冶炉开炉降硅目标的实现提供了有力保障。文章重点对2018年及2019年欧冶炉开炉操作实践及主要技术指标进行对比分析。
2018年开炉前气化炉炉缸清理整体在铁口框下沿近500mm位置,清理的比较干净彻底,但2019年开炉前气化炉炉缸清理到铁口标高位置后即出铁硬点停止清理,比2018年清理的要浅。
炉料填充如下:竖炉第一段料,粒钢100%、分10批加入,焦炭每批3.5t。
竖炉第二段料,粒钢90%、哈球10%。
竖炉第三段料,粒钢70%、哈球30%
为了保护DRI螺旋启动时能顺利排料,螺旋铺底焦量与2018年一致。第一段铁料采用100%粒钢;第二段铁料采用90%粒钢,增加初期围管下部铁料的金属化率;第三段铁料采用70%粒钢,后续上料过程,逐渐降低粒钢比例,延长使用时间。2019年开炉粒钢总体用量少,一方面得益于竖炉焦炭体积比由50%提至60%,另一方面,得益于快速引顶煤气,竖炉实现了还原及热交换功能。能在较短的时间内停用粒钢。
气化炉缸纯焦炭装填,煤线垂直皮带更换,南疆干焦炭从矿线加入,底焦装入33t,底焦上方铺设枕木,用于焦炭引燃,共加入枕木约195m3。从枕木填充实际效果看,枕目填充量较2018年使用多,基本与风口平起。枕木上方填加南疆自产焦炭,共305t净焦,分61批,空焦加完后加入240t净焦。
总结了历次开炉经验,点火方式采用手动引燃风口。近两次开炉操作方式比较见表1。
表1 开炉点火方式对比表
2019年3月7日11:58欧冶炉成功点火,3月8 日 11:00 煤制气喷煤投入,MR:60t/h,喷煤比150kg/thm。11:20 竖炉引顶煤气,23∶10Indurden 温度升到100℃。8日8∶05炉前2#铁口成功开口出铁,从此次初期出铁情况来看,炉热要高于2018年开炉实绩,开炉数据对比如表2。
表2 开炉初期出铁比较
开炉正式送氧8小时后,竖炉引顶煤气,开炉第三天即实现了降硅至2%以下的目标,较计划提前3天。图1为两次开炉期间前35炉铁次的降硅对比。2019年开炉降硅速度明显快于2018年,燃料结构的调整获得显著效果,竖炉能在短时间内投入运行。为降硅创造了有利条件。
图1 欧冶炉两次开炉降硅对比
欧冶炉开炉后,焦比在3天后焦比由1200kg/t降至120kg/t,开炉5天后,焦比稳定运行在90~100kg/t。焦比降至欧冶炉生产以来的最低水平,图2为欧冶炉两次开炉期间前20天的降焦比对比。
图2 欧冶炉两次开炉后的降焦比对比
对比分析开炉实践,2019年欧冶炉开炉后快速降硅及降焦比生产实践,竖炉快速投入运行,并能长期高效稳定运行至关重要。此次开炉10小后,拱顶引燃烧嘴,煤线开始以煤代焦,9小时后竖炉引顶煤气,24小时后气化炉拱顶即实现了喷煤作业,竖炉快速引顶煤气,加之竖炉后续料中有70%的粒钢,确保了进入气化炉物料的金属化率。操作上,结合竖炉顶煤气的引入,开始快速抽焦。实践效果表明,此次开炉对焦比的调整准确、快速到位。
2019年开炉焦比起点低,负荷料焦比1055kg/t,远低于2018年近1540kg/t吨的负荷料焦比。在竖炉投入运行后,开始走负荷炉料,快速降焦比,负荷料运行24小后,焦比降至234kg/t以下,也远低于2018年开炉负荷料运行24小时后477kg/t的入炉焦比。
点火开炉后竖炉快速投入运行对降硅、降焦比至关重点,2019年开炉9小时后,即开始引顶煤气,并实施了全顶煤气操作,煤气利用率也明显好于历次开炉,图3为此次开炉与2018年开炉期间前20天的煤气利用率对比。2019年开炉后,竖炉煤气有效利用率快速提升33.5%以上,并能稳定运行,与2018年相比,竖炉有效煤气利用率提高了3%。
图3 两次开炉煤气利用率对比
随着竖炉投入运行,最大限度地发挥拱顶造气功能,以煤代焦,24小时随着拱顶喷煤气投入,竖炉转入正常运行状态,竖炉金属化率持续提升,竖炉金属化率在第3天即达到50%,提升速度远超历次开炉时金属化率的指标。竖炉金属化率的提升,为降焦比、降硅创造了条件。图4为两次开炉竖炉金属化率提升对比。竖炉金属化率的提升为焦比的降低、降硅目标的实现起到了关键作用。
图4 两次开炉竖炉金属化率提升对比
2019年开炉第4天欧冶炉达产,较2018年提前8天产量达到3000吨以上。产能的快速提升,更有利于降硅操作。图5为两次开炉期间后前20天产量提升对比情况。2019年产量提升快,而且产能相对稳定。
图5 两次开炉后产量提升对比
2019年欧冶炉开炉,欧冶炉生产系统总体运行平稳。3月7日点火,至3月31日,其中通讯故障原因跳机1次,定修1次,煤螺旋堵转休风一次(欧冶炉休风统计见表3)。开炉当月,欧冶炉总体运行平稳,作业率达到98.65%,是欧冶炉历次开炉作业率最高。较好的作业率水平,为欧冶炉高产、低硅、低焦比冶炼创造了条件。
表3 2019年欧冶炉开炉期间休风情况统计
对比两次开炉操作,2019年欧冶炉开炉3天内降硅至2%以下,4天后降焦比至120kg/t.产能提升至3000t/d。各项指标均有突破,但也暴露出现场生产管控方面存在一些不足问题,如在低温下开炉过程中的加料能力影响到了产能的进一步提升;关键岗位操作人员对开炉过程中出现的异常处置不当,导致渣碱度失常、风口漏煤气等。因此,在今后生产中各工序人员针对此类问题要不断总结提炼。通过完善欧冶炉开炉全过程管控,实现欧冶炉高效、安全的生产,保证欧冶炉生产系统的平稳运行,促进欧冶炉产量、质量的提高。
2019年欧冶炉开炉后,成功实现快速降硅、降焦比目标,八钢欧冶炉开炉操作技术更加完善成熟。开炉后,欧冶炉进入稳定运行阶段,下一阶段通过进一步调整竖炉工况,调整燃料结构,实现长期低硅、低焦比冶炼目标。持续提升作业率,提升欧冶炉产能水平,并适时开展处置各类废弃物工业实践,最终实现欧冶炉经济、绿色环保冶炼的目标。