宋鸿印,王勇,项美辉,曾远新,李健,马晓云
(新疆八一钢铁股份有限公司制造管理部)
八钢公司生产的Q345钢板在自然条件下放置一些时间后,钢板力学性能会发生一些变化,即钢发生了时效性。时效性是金属材料的性能随着时间而发生变化的一种现象,如果不能对金属材料的时效性有效控制,将无法保证所生产板材的力学性能到用户手中都符合国标要求。因此,针对Q345钢板进行了力学性能随时间变化的时效试验,通过试验寻找出时效规律及提出预防措施。
选2批八钢中厚板厂生产的Q345板材,批号1C1834-17,20mm厚的编为A, 批 号210365-23,12mm厚的编为B。两批钢的熔炼化学成分见表1。
表1 试验用钢的熔炼化学成分 %
试验样从该批钢板的尾板上沿轧制方向依次取6组样坯,每组样坯取2个拉伸试样。取样严格按国标GB/T2975进行。A板、B板试样的选取和编号见表2。
表2 A、B板的取样部位及编号
取 A1、A3、A6,B1、B3、B6 拉伸断样的短残样,试样编号,用光谱仪测定化学成分。
取A1、B1拉伸断样的长残样,试样编号后制备金相试样,用莱卡DMI5000M金相显微镜观察金相组织,晶粒度,夹杂物情况。
取 A01、A02、A03、A04、A05、A06,B01、B02、B03、B04、B05、B06拉伸断样的长残样,试样编号后,上车床车成长30mm、直径5mm的棒样,送至快分室用定氢仪测定氢含量。
6组试样按顺序分别在轧后的第1天、第2天、第3天、第5天、第7天、第15天进行拉伸试验,以2根试样的平均值作为一个数据。所有拉伸试验都在微机控制电子万能试验机600kN上进行。试验采用自动拉伸试验程序,应力速率选10MPa/s,在测定屈服点后,速率控制在30mm/min。按规范操作,尽可能避免人为操作带来的影响。
A板、B板的化学成分见表 3,符合国标GB/T1591-2008《低合金高强度结构钢》要求。
表3 A板、B板的化学成分 %
结合表1和表3中A板、B板的化学成分看,随着轧制后试样放置时间的变化化学成分基本平稳。
金相组织、晶粒度、夹杂物见表4。
表4 金相组织、晶粒度、夹杂物
氢含量测定结果见表5。
表5 氢含量测定结 (10-4%)
从表5中氢含量测定结果看,随轧后试样放置时间的变化,氢含量在轧后1~15天内均下降,轧后1~3天内下降明显,5天以后趋于平稳。
屈服强度、抗拉强度、断后伸长率随轧后试样放置时间的变化曲线见图1、2、3,图中试样号1、2、3、4、5、6对应为第1天、第2天、第3天、第5天、第7天、第15天。
图1 屈服强度随轧制后试样放置时间的变化
图2 抗拉强度随轧制后试样放置时间的变化
图3 断后伸长率随轧制后试样放置时间的变化
从图1、2、3可知,A板、B板的力学性能符合国标GB/T1591-2008《低合金高强度结构钢》要求。从检验结果看,A板的抗拉强度比B板的高10MPa,B板的屈服强度比A板的低25MPa,主要是由于A板的碳含量比B板低0.01%,A板的硅含量比B板高0.04%,A板的锰含量比B板高0.02%,同时A板的晶粒度比B板的细,见表6。
表6A板与B板化学成分、晶粒度和强度的对比
由屈服强度、抗拉强度、断后伸长率随轧后试样放置时间的变化曲线图可见,随着轧后试样放置时间的延长,厚度20mm和厚度12mm的Q345板,屈服强度在轧后1~5天内均下降,在轧后1~3天内下降明显,5天以后趋于平稳。厚度20mm的Q345板,在轧后1~5天内屈服强度下降9 MPa,厚度12mm的Q345板,在轧后1~5天内屈服强度下降8 MPa。而抗拉强度和断后伸长率随轧后放置时间的延长,数值在轧后1~5天内上下波动,5天以后趋于平稳。试验结果:综合实验数据可看出,Q345板材随轧后试样放置时间的变化化学成分基本平稳,氢含量的变化与屈服强度的变化相对应,屈服强度降低的原因与钢中氢的逸出有关。钢中的氢在晶界或晶内的缺陷处偏聚,阻碍位错运动,由于氢原子半径小,扩散能力较强,轧后放置时间的延长,它不断从钢中逸出表面,造成阻碍位错运动的能力减小,表现出屈服强度降低。
Q345钢板力学性能时效性试验表明:(1)Q345板材随轧后放置时间的延长,出现屈服强度下降的现象,其原因与钢中氢的逸出有关;(2)抗拉强度和断后伸长率随轧后放置时间的延长,数值上下波动,变化不大。
为保证生产的Q345钢板力学性能都符合国标要求,目前八钢公司针对Q345钢板提高了Q345板材企业内控标准,屈服强度比国标高10 MPa,要求屈服强度≥355 MPa。