吕兆龙,刘士波,王一元,李 利,宋 卓
(1.吉林省中实环境技术开发集团有限公司,长春 130000;2.中粮生化能源(公主岭)有限公司; 3.黄龙食品工业有限公司,吉林 公主岭 136100)
淀粉行业在生产过程中会产生大量含磷废水,废水中总磷浓度保持在15~130 mg/L。磷是造成水体富营养化的重要原因,因此排出前,人们必须严格控制淀粉废水的总磷浓度,使其达到《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)指标要求。
目前较为成熟的除磷技术包括两类,即物化除磷、生物除磷,其中又以物化除磷中的化学沉淀法应用最为广泛[1]。相比于生化法,化学沉淀法具有稳定性强、达标可靠的特点,但是其药剂成本昂贵、产泥量大的弊端也在一定程度上限制应用[2]。本文通过小试及实际工程,摸索适合淀粉行业废水的化学除磷条件,并对同类工程提出指导性建议,以期在淀粉行业废水处理中实现经济高效除磷。
试验所用含磷废水取自某淀粉生产企业现有污水处理站二沉池出水,其总磷波动范围为18~40 mg/L。
试剂:聚合硫酸铁、聚合氯化铝、氧化钙、PAM-L37(非离子型)、PAM-926(阴离子型)、PAM-857(阴离子型)、0.1 mol/L 盐酸、0.1 mol/L 氢氧化钠。
总磷浓度依据《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB11893-1989)进行测定,除磷酸盐标准溶液外,其余所用试剂均为分析纯。
试验仪器:立式压力蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII,上海博迅实业有限公司;分光光度计721N,上海仪电分析仪器有限公司;集热式恒温加热磁力搅拌器DF101S,巩义市予华仪器有限责任公司;pH 计FE20,梅特勒托利多仪器(上海)有限公司。
取试验原水测定其pH、总磷浓度。将装有500 mL 试验原水的烧杯置于磁力搅拌器上,按照一定的比例加入除磷药剂及助凝剂,并调节反应pH,搅拌条件设计为600 r/min 快速搅拌1 min、300 r/min 中速搅拌5 min、100 r/min 慢速搅拌10 min,反应完成后静置30 min,取上清液进行总磷浓度测定。通过上述试验,考察适宜的除磷药剂类别、投加比例、助凝剂类别及pH 条件对除磷效果的影响,确定最佳除磷条件,作为实际工程调试的依据。
1.4.1 除磷药剂的选择
在试验原水pH 为7.34、总磷浓度为19.8 mg/L条件下,分别向试验原水中投加相同摩尔比例的聚合硫酸铁、聚合氯化铝、氧化钙,除磷效果如表1所示。
表1 不同除磷药剂除磷效果
由表1 可知,三种除磷药剂在药剂投加摩尔比相同情况下,聚合硫酸铁处理效果最优,总磷去除率可达96.2%,氧化钙沉淀效果最差,上清液中悬浮物较多,出水浑浊。
铁离子与水中的磷酸根离子生成难溶的磷酸铁盐,同时在水中发生水解反应,生成具有络合作用的羟基络合物,对水中的总磷可以进一步地吸附、絮凝,最终实现总磷的去除[3]。在后续小试中,均采用聚合硫酸铁作为除磷药剂。
1.4.2 除磷药剂投加比例
在试验原水pH 为7.19、总磷浓度为26.9 mg/L条件下,分别按照铁磷摩尔比1:1、1.5:1、2:1、3:1、4:1投加聚合硫酸铁药剂,总磷去除效果如图1所示。
图1 投加比例对除磷效果的影响
由图1 可知,随着铁磷摩尔比的逐渐增大,出水总磷浓度逐渐降低,在1:1~2:1 范围内时,总磷去除率增加趋势明显,而后则逐渐趋于平缓。当达到3:1时,出水总磷浓度可满足《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)直接排放标准限值要求。在后续小试中,采用聚合硫酸铁投加的摩尔比例为3:1。
1.4.3 助凝药剂的选择
在试验原水pH 为7.25、总磷浓度为27.6 mg/L条件下,按照铁磷摩尔比3:1 投加聚合硫酸铁后,分别加入3 种不同的絮凝剂,投加量为2.5 mg/L,总磷去除情况如表2所示。
表2 不同助凝剂对除磷效果的影响
由表2 可知,助凝剂种类对除磷效果有一定的影响,其中针对试验用水,PAM-857 的助凝效果明显,形成的絮体大且结构紧实,能在水中快速沉淀,上清液清澈无杂质。在后续小试中,采用PAM-857 作为助凝剂。
当聚合硫酸铁与PAM 联用于化学除磷时,PAM通过吸附架桥作用,使废水中的磷酸铁盐沉淀、铁盐水解的羟基化合物形成稳定的絮状物[4]。此时,絮体间同时发生电中和作用,使形成的絮体更加紧实,沉淀效果更好。
1.4.4 不同pH 条件对除磷效果的影响
在试验原水pH 为7.33、总磷浓度为25.5 mg/L条件下,按照上述试验结果投加药剂,同时采用盐酸、氢氧化钠溶液对反应pH 进行调节,总磷去除情况如图2所示。
图2 不同pH 条件对除磷效果的影响
由图2 可知,随着pH 的变化,去除率出现先增大后降低趋势,在pH=5 左右时,总磷的去除率达到最大。在pH 过低条件下,铁离子水解作用较差,使其丧失架桥功能,而pH 过高,水解状态逐步向低电荷氢氧化物凝胶态转变,同样破坏其混凝效果。
结合小试研究,某淀粉生产企业现有污水处理站将试验成果进行工程应用。该厂污水处理站设计出水执行《淀粉工业水污染物排放标准》(GB 25461-2010)。污水处理末端新增化学除磷处理单元。絮凝时间为12 min,沉淀时间为45 min。
企业来水pH=6~7,总磷18~30 mg/L,以上述试验结果为依据并根据实际工程摸索,调整铁磷比为3:1~4:1、助凝剂PAM-857 投加量为3.5 mg/L,投加位置为反应10 min 处,且不调节pH 情况下,出水可稳定达标。
在实际工程应用中,若采用高效斜板沉淀池进行固液分离,需考虑化学污泥产量及黏性,采用加大斜板间距并提高缓冲区域高度方式优化处理效果。
针对某淀粉生产企业生产废水,采用摩尔比3:1~4:1 投加聚合硫酸铁药剂,并于絮凝反应时间10 min 处投加3.5 mg/L 的助凝剂PAM-857,可保证出水总磷浓度满足设计排水指标,类似企业可以此运行参数作为参考。在运行过程中,由于来水波动较大,药剂投加量较难实时调整,存在药剂浪费现象,运行成本相对提高,这需在以后的运行中进一步摸索、改善。