蒸汽驱套管错断井加固工艺技术研究

2019-09-10 01:55郝丽伟
科学导报·科学工程与电力 2019年40期
关键词:修复

【摘  要】本文以欢喜岭油田齐40块为研究对象,在对大量现场套损资料分析的基础上,对套管修复影响因素进行了研究,总结出套损方位定向技术、连续高效套铣技术、准确定位倒扣技术、套管自动对扣技术等作业新技术。

【关键词】汽驱;套损;修复

随着欢喜岭油田的持续开发,套管损坏越来越严重,稠油热采油藏尤其突出。套管损坏破坏油田开发基础,降低油田开发经济效益。一方面,油井停产影响产量;另一方面套管损坏影响储量控制程度,导致油田开发水平下降。由于汽驱井的套管损坏最常见的类型是错断,一直以来施工的成功率很低,在工具、技术和工艺等方面还存在严重的技术瓶颈,所以,汽驱井复合套管加固工艺技术成为我们研究的课题。

1 热采井套损现状

截止2018年底,齐40块采油井总井数733口,套变井243口,占采油井总井数的33%,占采油井开井总数的42%;注汽井总井数174口,套变井16口,占注汽井总井数9%(表1)。需要说明的是,15口套损注汽井均为更换注汽管柱时发现的分层注汽井,损害比率几乎100%,其余分层注汽井注汽长达10年,已无法正常作业,估计井下套管严重损坏。

通过对2015年以来送修的213口套损井的情况进行研究分析发现:一是齐40块套管损害的情形有缩径、变形和错段,主要是缩径为主,套管发生缩径油井146口,套变井41口,错段及落物井各10口,其他类型6口。其中,套管缩径、套变和错段的比率达到92%以上(套管缩径比率高达68%)。二是套管损害部位主要分布在射孔井段和射孔段以上的泥砂岩地层,套损发生在生产井段的148口,上覆地层段36口,下伏地层段21口,分别占总套损井的69%、17%和10%。

2 套损修复工艺技术制约因素

汽驱井套管损坏的类型是变形、错断和弯曲,大修井以错断为主要表现形式。套团错段井传统采取胀管、补贴、磨铣等形式,其特点是成功率低,且再损坏几率很高。现场实践证明,采用传统的磨铣修复套管的成功率只有10%左右,主要的制约因素有磨铣蹩钻、磨铣开窗、磨铣无进尺、找错井眼、找井眼引管磨断等。

3 汽驱井复合套管加固新工艺

原汽驱井复合套管加固的工序:打印、验窜、磨铣扩大通道、下套管、固井、钻灰塞、通井完井。在原工序中增加填砂、下引眼防侧开器及挤灰工序,用以保护油层、防止侧开窗、提高了磨铣扩通道的效率,增加了施工成功率。

3.1 套损方位定向技术

罗盘定位法:冲洗完鱼顶后,下放钻柱加压打印(大钩转动锁死),慢慢上提,使钻柱不旋转,起出铅印时根据罗盘可以确定套管错断的方位,该方法适用于井深较浅直井中使用。

引眼防侧开器定位方法:主要采取引眼防侧开器+定位接头+无磁钻杆+钻杆钻柱组合。钻柱下到鱼顶2米左右,使用随钻技术,根据打印确定的方位旋转钻柱进行调整方位,同时还可以修正打印确定的方位误差。

3.2 连续高效套铣技术

套铣专用工具与常规套铣头对比,内腔设计成喇叭口、采用点接触结构,降低了摩擦力,自动引入套损点下部套管;刀体上镶嵌滚珠自由转动,套铣点接触,减小接触面积,防止切削套管节箍和弯曲井段的套管,造成鱼顶丢失和增加钻速。

工具中引入引眼防侧开器,使用随钻技术,根据打印确定的方位旋转钻柱进行调整方位,使引管套进入大直径套管内,固定套管又封堵了套管通道无法下引管,防止磨铣时侧开窗。

3.3 准确定位倒扣技术

受套管的重量、摩擦力、丝扣松紧度、外壁附着物和浮力等因素影响,倒扣深度无法实际确定。

准确定位倒扣技术将套管开扣点限制在设计深度范围内,通过下入双锚定器管柱卡住油层套管并承受反扭矩,确保了油层套管卸扣时定点取套以下的套管自身不会发生卸扣,分一次(或几次)完成取套作业,可提高取套一次成功率,缩短工期。

3.4 套管自动对扣技术

套管内刚性满眼扶正技术,对扣点上下20m加入大直径钻铤扶正,新旧套管自动对中,自动对扣。套管自动对中,防止对不上扣、偏扣。

套管外对扣引鞋技术,在对扣套管公扣端加装套筒,套筒前端加工成引鞋。套筒在钻具下放过程中有效保护套管末端公扣,引鞋端在对扣时起外扶正作用。将新套管引入内扶正钻铤扶正,同时具有保护套管丝扣作用。

套管丝扣端阻扣环技术,在套管丝扣末端等圆周焊接3个三角形环,一边对丝扣,另两边焊接,丝扣上满后旧套管节箍自动顶到三角环的一边,防止造扣。

受井斜、井眼尺寸影响,对不上扣直接导致取换套失败、偏扣导致套管不密封试压不合格、造扣導致新套管撸扣连接失败。套管至鱼顶以上10m时,缓慢下放管柱冲铣鱼顶,压力升高立刻停泵,缓慢正转管柱,观察悬重变化,旋转一圈观看是否有反劲,有反劲反转管柱,退下管柱重新对扣。无反劲时继续正转管柱,直至将扣上满上紧。上提管柱查看是否对接牢固,试压合格则对扣成功。

4 应用效果分析

2017年以来,复合套管加固实施56口,成功49口,成功率达到87%。取换套成功率由60%增加到86%;施工周期由42天/井减少到26天/井;套铣长度由17m/次增加到51m/次;倒扣长度由28m/次增加到48m/次;单井对扣由3次/口减少到1.2次/口井。

5 结论与建议

利用滚珠防切套铣技术、准确定位倒扣技术、套管自动对扣技术、补贴套管井不打通道取换套技术、换井底井小套管上部取换套技术、换井底井小套管加长技术。解决了切削套管节箍和弯曲井段的套管、套管开扣点不确定、套管对扣偏扣造扣、补贴套管磨铣落井、换井底井重合小套管损坏、换井底井悬挂器上部套管损坏等技术难题。同时填补了非常规井眼取换套技术空白。提高了各种情况下取换套的施工效率,缩短了取换套施工周期。该项技术可推广到长庆油田、青海油田,应用前景非常广阔。

作者简介:

郝丽伟,女,1983年生,工程师,2007年毕业于长江大学地球化学系,现从事科技管理工作。

(作者单位:辽河油田公司欢喜岭采油厂)

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