梅钢高炉炉前自动化升级

2019-06-21 11:28:38翟玉龙吴建华
冶金设备 2019年2期
关键词:铁口换向阀开口

翟玉龙 吴建华

(宝武集团梅山钢铁公司炼铁厂 南京210039)

1 前言

在高炉炼铁设备中,炉前关键设备包括开口机、移盖机、泥炮等,周期性打开铁口放出冶炼好的铁水,完成后及时封堵。开口机、移盖机和泥炮采用液压控制,打开铁口、挪移A盖和堵铁口等作业的各部件动作采用手动操作,各动作的液压阀门配置手柄式先导阀,集中在操作台上,布置在每个铁口的阀站内。

梅钢五号高炉炉前打开铁口和封堵铁口操作,需要炉前工在阀站的操作台上一边扳动先导阀手柄、一边通过阀站玻璃窗口观测现场,才能完成。在当前的社会背景下,考虑炉前高温工况、环境等影响,这种操作方式落后,劳动效率低,安全性差[1],不利于大型企业的长期发展。为了降低炉前工的工作强度,提高劳动效率,提升高炉设备整体的自动化控制水平,对炉前液压系统进行升级改造。同时,优化改进现场液压管路,安装旋转接头,消除跑冒滴漏对环境的影响,提高液压系统的整体使用性能。

2 炉前主要设备配置

梅钢炼铁厂五号高炉系统于2012年6月2日点火投产,高炉有效容积为4070m3,年平均利用系数为2.2 t/(m3.d),年产炼钢铁水约327×104t/a。主要技术经济指标见表1。

表1 五号高炉主要技术经济指标

液压开口机、移盖机及液压泥炮采用两套相连的液压泵站,每套各为两台开口机、移盖机、泥炮提供液压动力源,其中一套故障时可通过切换手动球阀使用另一套泵站供油[2]。液压站主泵采用恒压柱塞变量泵,每套数量3台,其中2台工作,1台备用,泵流量185L/min,压力31.5MPa,电机功率:132kW,采用抗磨液压油ISOVG46/40℃,油箱配套循环过滤、热交换系统。每个铁口配置一个阀站,控制对应的开口机、移盖机、泥炮,每个执行机构对应一个阀组,阀站阀组原理图见图1,图中换向阀1控制泥炮旋转,换向阀2控制泥炮打泥退泥饼,换向阀3控制开口机回转,换向阀3控制开口机回转,换向阀4控制小车进退,换向阀5控制钻杆旋转,换向阀6控制凿岩机振打换向阀7控制夹钳开闭,换向阀8控制揭盖机小车行走,换向阀9控制A盖的升降。原换向阀都是液控换向阀,所有动作由操作工扳动手柄式先导阀实现。

炉前开口机设计采用TMT型全液压强力开口机,该开口机大臂回转一步到位对准铁口,主要技术参数见表2。移盖机采用悬臂式全液压移盖机,具有横移和A盖升降两个动作。其主要技术参数如下:走行油缸额定工作压力25MPa,工作行程4500mm,提升油缸额定工作压力25MPa,工作行程585mm。泥炮采用DDS式液压泥炮,仅有转炮和打泥动作,炮嘴的压紧动作依靠旋转机构来完成,打泥油缸工作压力28MPa,直径530mm,行程1458mm,转炮油缸工作压力28MPa,直径310mm,行程1386mm。

图1 阀站阀组原理图

3 自动化升级内容

3.1炉前设备液压系统

梅钢五号高炉有四个出铁口,每个铁口一个阀站,各配置一整套开口机、移盖机、泥炮及控制操作系统。在液压阀站,开口机、揭盖机和泥炮的每个动作都对应布置一组液压阀,保证每个动作可以单独完成,互不干涉。其液压控制原理图见图2。本改造将梅钢五号高炉开口机、移盖机、泥炮设备的液压控制由原有的液控和手动方式升级为电液控制,将原有的相关中间配管进行相应改造,将所有电气信号送PLC,并加装遥控操作装置,使炉前工可以在铁口现场遥控操作[3],不再受限于阀站内靠手柄的操作方式。

表2 开口机主要参数

以液压泥炮为例,液压阀台安装减压阀,其中一路液压油减压后作为阀台换向阀控制油;阀台安装一个手动换向阀,控制减压后的控制油流向泥炮阀组或开口机阀组。其中,泥炮的动作包括旋转转进、旋转转退、泥缸打泥和泥缸退泥,改造升级前,旋转油缸和打泥油缸分别由对应的液动比例换向阀控制,阀台安装手柄式先导阀,控制油连通后,操作各手柄实现泥炮各动作。改造后,各阀组的原液动比列换向阀更换为电液比例换向阀[4],就地安装I/O站提供电源,其他各控制调节阀继续使用。手柄式先导阀操作台拆除,安装电源控制手动操作台,配套安装电气及自动化PLC控制系统。正常采用遥控器远程操作,手动模式操作和紧急模式下的操作使用手动操作台。泥炮液压控制原理图见图2改造升级①、②、⑤为电液比例换向阀,③、④先导阀拆除,配管封堵,阀台其余组件继续使用。同一阀站内,开口机和移盖机的阀组中对应的所有换向阀做同样改进升级,改造后,电液比比例换向阀响应更快,精度更可靠[5]。

四台阀站的阀组改造升级内容相同,改造液动换向阀、手柄式先导阀及控制油路,实现电液控制,安装PLC自动控制系统,升级实现遥控器远程操作。

对现场液压管路改进,在开口机大臂回转立柱中心增加12路旋转接头,对大臂回转上压盖及芯轴进行改造,重新加工旋转接头定位及安装孔。开口机入口端除大臂回转油缸保留软管外,其他全部采用硬管连接。泥炮整改方案主要是将泥炮回转中心液压油管软管连接改为4路旋转接头,水管连接采用单独4路旋转接头,重新敷设硬管。改进后,现场管路布局更合理,故障大幅减少,消除跑冒滴漏对环保的不利影响。

图2 泥炮液压控制原理图1-比例换向阀;2-比例换向阀;3-手柄式先导阀;4-手柄式先导阀;5-手动换向阀

3.2自动化控制系统

由扳动先导阀手柄的操作方式升级到移动无线遥控操作方式,在阀台更换液动控制换向阀为电液控制换阀向后,配套安装对应的PLC自动控制系统[6]。

升级新装两套电气及自动化PLC控制系统,分别控制南出铁场和北出铁场的设备,核心控制系统安装在高炉中控楼内,在4个阀站设置远程I/O站,在中控楼和炉前值班室新增监控画面;增加4套遥控器,用于4个铁口设备的现场操作;在4个阀站均设手动操作台[7],用于手动模式操作和紧急模式下的设备操作,在每个阀站外新增泥炮压力显示屏,输入信号为4-20mA。

新PLC控制系统沿用AB公司ControlLogix 1756系列,保持与整个高炉控制系统一致。一套系统用于控制北出铁场1#、2#出铁口的设备,另一套系统用于控制南出铁场3#、4#出铁口的设备。采用冗余的PLC系统设备,两套冗余的PLC控制系统均采用AB公司ControlLogix 1756 系列, 设PLC主机架,通过冗余ControlNet控制网下挂I/O模块,其I/O模块分散设在各现场,共设2个主机架及8个远程I/O站,两个主机架装于同一台PLC柜。

主机架用于安装CPU模块及通讯模块等,均采用冗余配置,安装在高炉中控楼电气室。1#远程I/O站用于接收1#阀站内电液设备的I/O及1#出铁口遥控器的I/O,单独成柜,安装在北出铁场的1#阀站内;2#远程I/O站用于接收1#出铁口泥炮、开口机、移盖机的手动操作台的信号,安装在北出铁场的1#阀站新增的操作台内;控制系统主机架与远程I/O站之间采用冗余的光纤通讯。每个阀站就地设置UPS电源,为操作室内远程站提供不间断电源。另三个阀站内的I/O站同样布置,共计8套。

本系统的网络结构采用AB公司经典的网络结构,分为:信息层,自动化和控制层及设备层。信息层,配置交换机1台,4台工控机做为信息层的主要设备。自动化和控制层,根据现场工艺设备的布置及其功能特点,采用在现场就地安装远程I/O柜的方式。为了保证控制的可靠性,该控制系统CPU及网络都采用冗余配置。设备层,升级后将各阀站新增的电磁阀均纳入到远程站中。控制流程见图3。网络结构,为确保系统的统一性、完整性,控制系统硬件、软件均选用炼铁厂一直在用的ControlLogix系列PLC,从而保证整个炼铁区域控制系统、HMI系统的统一性、完整性。PLC系统的核心控制层采用ControlNet 网络结构,其通讯的速率可达5M bit/s。

图3 炉前设备控制流程图

自动化应用软件主要包括各个工艺设备的PLC 控制程序,系统监控画面、流程画面、趋势画面、控制组画面、报警画面等。PLC控制程序:操作台、遥控器信号的采集,新增液压电磁阀站的控制,并根据操作台、遥控器信号状态控制现场设备的相应动作。正常模式下的操作都是基于PLC 系统的操作。HMI画面程序:HMI画面程序包括系统监控画面、流程画面、趋势画面、控制组画面、报警画面等。系统监控画面主要显示在该系统主要设备的当前状态,以及当前报警信息。流程画面描述该系统的主要流程,以及当前的系统的运行状态。趋势画面记录一些跟工艺有关的重要的数据,以便以后能够通过这些数据能够分析出目前操作上的不足,规划出更合理操作方式,达到使设备最大化为生产服务的理念。控制画面提供各个单体设备的手动单动窗口。报警画面提供系统的报警信息,并能追溯该报警的产生时间。提供查询历史报警功能。系统具有可拓展性,在条件成熟时,可以把整套系统接入高炉中控生产系统,在高炉值班室实现炉前一键操作,在现有的遥控器操作基础上升级为智能自动作业。

为保障系统工作的可靠性,新装4套3kVA UPS电源装置[8],为远程I/O柜提供电源支持。PLC柜电源利用现有高炉中控楼UPS装置的备用回路提供电源。

4 结论

炉前系统自动化升级后,操作工可以实时观察现场的温度、压力、重量数据,便于遥控操作时实时调整,使炉前作业更直观;同时自动化系统记录设备运行状态,把界面直接接入炉前操作电脑,便于实时监控。通过优化管线布置,大幅减少了现场跑冒滴漏等对现场环境的不利影响。通过改进液动控制为电液控制,配套安装电气及自动化控制系统,升级实现了炉前各项作业的遥控操作,现场操作方便、准确,改善了手动扳手柄的操作方式,减轻了操作者的劳动强度,劳动效率得到提高,炉前环境明显改善。

炉前系统自动化升级已近两年,实践表明遥控操作简单易学,系统安全可靠稳定,提升了高炉设备的自动化控制水平。梅钢炉前系统自动化升级实践的经验,可为兄弟企业设备升级、优化岗位结构、效率提升等提供参考。

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