武 昊
(潞安集团潞安金源煤层气开发有限责任公司,山西 襄垣 046204)
潞安集团常村煤矿1151(3)综放工作面根据掘进过程中突出危险性预测预报结果,明确指出该面具有突出危险性,如何消突已成为该面能否顺利投产的关键。该工作面走向长1674m,倾斜长231.8m,煤层倾角12.8°,厚度约5.4m,于2016年1月16日贯通。煤炭研究院太原分院定的消突方案是在工作面上、下顺槽相应区域施工一定数量的顺层长钻孔,提前对煤层进行预抽和卸压(本煤层预抽率须大于30%)。为了提高钻孔施工深度,推荐采用空压机供风排渣法从切眼向收作线位置依次施工,钻孔深度:上顺槽100m,下顺槽120m。1151(3)工作面平面示意图见图1。
1151(3)工作面从掘进至贯通这段时间内,防突措施一直采用麻花钻杆系统压风排渣法钻进,施工孔深多在17~80m,进尺较为缓慢。由于消突任务重,增加上、下顺槽钻孔施工深度已成为消突工作的首要任务。经过对SGZ-IB钻机的性能和现场施工情况分析,决定仍采用Ф73mm麻花钻杆、SGZ-IB型钻机、井下系统压风排渣法钻进,通过技术创新,实现进尺突破。
图1 1151(3)工作面平面示意图
改用Ф91mm三翼合金片钻头,具有降低埋钻次数的优点,同时提高打钻速度。不同规格钻头对钻孔深度的影响见表1所示。
钻机的稳固性直接关系到成孔的质量和施工的难易程度,安置钻机前必须将钻场浮煤杂物清理干净,以见巷道实底为准,并将稳固钻机的丝杠由4根增加到6根,在钻机四角各打上1根,对角再垂直打上2根,各丝杠均要迎山有力,施工过程及时用牙钳上紧,保证钻机在施工过程中稳固不动。
表1 不同规格钻头对钻孔深度的影响
以前工人为了节约上钻杆的时间,将钻机与煤壁距离拉大到加两根麻花钻杆(约2m),但在实际开孔及进尺过程中,由于钻杆钻头摆动幅度大,钻头不能按照设计角度开孔,钻进过程中容易增加钻机负荷,严重影响施工质量。另外,外露钻杆过长也容易造成孔口煤体破碎。应严格控制钻机与煤壁距离,使得孔口距立轴距离控制在1.5m以内,有利于钻孔施工。
(1)加强钻工操作技能培训和钻机的维修保养工作,做到能合理熟练操作,各部分紧固件连接可靠,运转灵敏。
(2)停钻前钻头要退离孔口一个行程,做到先停机后停风,先开风后开机。
(3)操作人员要动作协调,停钻卸钻加尺动作要快,尽量减少停风时间。另外为便于计尺,可一次拿10根钻杆作为一组施工,易计算总进尺。
(4)钻进时应随时注意孔口返风情况,压力表的指示有异常时要停止钻进,并且反复进退旋转排屑,待孔内正常后方可继续钻进,严禁在钻孔堵塞或排屑不畅情况下盲目加压进尺。
(5)孔内有钻具时实行现场交接班作业,歇人不停机。
孔口设两个5芯喷雾头解决粉尘问题,喷雾积水再被干钻屑吸收,作业环境得到改善。但须防止喷雾降尘用水进入钻孔内。
转速:开孔采用140r/min,开好孔后采用235r/min;钻进速度:0.5~0.7m/min;给进压力:1.0~1.5MPa;采用风压:0.31~0.48MPa;单孔需风量:0.3~1.0m3/min。
顺层孔成孔后下5cm套管8m,采用压风排聚氨酯法封孔工艺,即用井下压风将装在特制容器内的聚氨酯混合液,在没有发泡前压进待封钻孔内,用这种方法封孔,长度可达6m以上,孔口负压最大达50kPa。
1153(3)工作面上、下顺槽采用新的钻孔施工方法和革新技术后,打钻进尺均取得了重大突破,上顺槽单孔进尺突破100m,下顺槽单孔进尺突破120m。用时9个月完成了该面消突钻孔施工,评价区域内煤层预抽率平均达到32.4%。太原分院对打钻及预抽结果评价后,认为预抽区域已经达到了消突效果,可以采用放顶煤法回采。回采期间,消突效果非常明显,各项预测指标无一超标。