丁建文,杨 涛,郑守东
(1.中国重型机械研究院股份公司,陕西 西安 710032;2.营口忠旺机械设备制造有限公司,辽宁 辽阳 115000)
目前,铝及铝合金无缝管材主要在双动铝挤压机上生产,固定针挤压工艺是双动铝挤压机广泛采用的一种挤压工艺,穿孔针定针的精度直接关系到产品的质量。双动铝挤压机的定针方式主要为液压定针和机械定针两种,液压定针方式的双动铝挤压机相对于机械定针方式而言,结构紧凑,设备成本低。
图1为正向双动铝挤压机的液压定针机械结构,其主要特点为采用内置式,穿孔装置与穿孔活塞杆9通过导向机构相连内置于主柱塞10中,挤压杆6和穿孔针5上分别设有位移传感器8,用于检测挤压杆的绝对位置和穿孔针相对于挤压杆的相对位置。液压固定针挤压时,挤压筒3将送至挤压中心的坯料2套住,穿孔针前进穿过坯料中心通孔直至进入模具1,到进入定针带设定距离后停止,挤压杆6前进,坯料2被墩粗,当达到的坯料突破压力后,坯料从模具1出口挤出,形成管材制品,挤压过程中穿孔针与模具的相对位置保持不变,当挤压至预留压余位置时挤压停止,挤压筒3和挤压杆4退回,完成一次挤压。
图1 液压固定针挤压的机械结构
图2为正向双动铝挤压机的液压定针原理图,液压控制系统主要由穿孔缸和主缸的变量供液泵、进液阀和排液阀等组成。挤压时根据工艺设定的挤压速度,主缸变量泵7运行,以相应流量通过主缸进液阀8向主缸供液,驱动挤压杆以设定速度前进,同时穿孔缸变量泵1以一定排量通过穿孔缸活塞杆腔进液阀2向穿孔缸活塞杆腔供液,穿孔缸活塞腔通过活塞腔排液阀3排液,同时高频响应比例阀4以一定较小的排量排液对进液量进行微调。当穿孔针的绝对位置发生变化时,高频响应比例阀的开口度变化,从而该阀的排量调整,穿孔针相对于模具的绝对位置得以保持。当根据工艺需要挤压速度作调整时,穿孔缸变量泵1的排量跟随主缸变量泵7的排量变化,同时高频响应比例阀的排量作调整,使得穿孔速度跟随挤压速度的同时,定针位置保持不变。
图2 固定针挤压的液压原理
挤压时穿孔针在挤压方向主要受到油缸的支撑力、坯料流动变形时对穿孔针的摩擦力及金属流动变形时对针尖的推力。
Fx=Fy-Fz
(1)
式中,Fx为油缸对穿孔针的支撑力;Fy为坯料流动变形时对穿孔针的摩擦力;Fz流动金属对针尖的推力。
式(1)可近似为
(2)
式中,σb为挤压金属在当前挤压温度下的抗拉强度;f为挤压金属材料与穿孔针之间的摩擦系数;L1当前挤压坯料的长度;D1为穿孔针的直径;D2为穿孔针的针尖直径。
由式(2)可看出,挤压时穿孔支撑力随挤压长度的减小而减小,为维持平衡,穿孔活塞杆腔的压力做适当调整以保持穿孔针稳定。
虽然能近似地将挤压时穿孔针的受力状态公式化,但在真实的挤压过程中,由于受到挤压速度、温度、挤压材质流动性及挤压填充程度等的影响,穿孔针的受力情况远比公式复杂,且考虑到变量泵、电磁阀等的响应特性及油缸、液压油等,很难获得准确的穿孔针定针数学模型。PID调节是被控对象数学模型为未知时广泛采用的一种控制手段,非常适合液压固定针挤压时的情况。
图3为实际挤压时采用PID闭环反馈控制的的液压定针控制方式。系统检测挤压杆的位置变化,计算出实际挤压速度,根据挤压速度值计算穿孔针保持固定不动时穿孔缸的进液量,转化成穿孔缸供液变量泵驱动控制放大板的电气信号值,穿孔缸供液变量泵输出相应流量到穿孔缸;根据穿孔针位移传感器位置及挤压杆位移传感器位置,得出穿孔针相对于模具的位置,与固定针设定值比较,得出定针偏差。定针偏差与挤压速度分别经控制器以合适的PID参数计算拟合后相加,计算并输出高频响应阀控制放大板的电气值,高频响应阀通过开口度变化对穿孔缸的进液量做精确调整,对定针位置做快速微调使得穿孔针的位置控制在误差范围内。
图3 液压固定针控制框图
该液压固定针工艺及相应机械、液压和控制方式在16MN双动铝挤压机和25MN反向双动铝挤压机上得到应用,挤压机工作时定针精度小于1 mm,满足制品质量对固定针定针精度的要求。