徐超 张锡广 蔡学忠 李红梅 顾晶
摘 要:新烤季开始,预处理一区大柜上方的纵向往复行车从电机在布料过程中,电机会发出较大的异响声,此响声警示出设备运行安全性的不稳定。纵向往复行车承载着往复布料小车对四个柜来回布料进柜的责任,其动作主要靠两台2.2KW的电机通过速度跟随的同步控制模式来实现。如果其中一台电机故障,将会直接影响另一台电机的正常工作,故障时间过长或问题严重时将导致本区投料运行瘫痪,所以,针对此次电机突发异响,技术人员持续性跟踪、分析和处理。
关键词:大柜行车;异响;跟随
一、异响声源判定
一区1—4号柜进料过程中,布料动作可以正常进行,但M158-2电机发出较大刺耳的异响声,且整车运行过程中会伴随抖动的现象。通过对现场设备和大车运行动作来判定异响声发出的准确位置。
(1)跟踪电机运行情况。从电气方面考虑,对电机的相关组成部分和连接部分进行判定。首先,拆开风扇罩壳,观察电机转动的正反方向,传动方向正常,换向过程正常。其次,电机运行状态下,听判电机前后端轴承。判定声响不是由轴承端发出。再次,测量电机三相电流电压,电压均在382V左右,电流均在5A左右,对照铭牌,满足参数要求。运行过程中电机存在抖动情况,还需深入内部结构通过拆卸检查才能进行判定。
(2)检查制动机构。抱闸是主从电机到位后对电机进行制动停车,如果调整不当,会造成电机状态异常,例如:电机发热,电机传动失效、电机制动失常发生撞车等不良状况。通过外围调整制动结构松紧程度,彻底放松和适度调紧,测试反映异响声没有任何改变,判定制动机构调整异常不是造成异响的主因。
(3)检查减速箱部分。机修跟踪观察得知,减速箱部位确实传动声响过大,但通过压箱的使用寿命和放出的油液判定,减速箱损坏的机率很小,而且更换减速箱工作量过大,难度过高。所以更换减速箱只是作为备选方案待定。
(4)传动轮检查。首先观察大车传动轮转动情况,因大车自重过大,长期运行也造成轮子和轨道的磨损,在运行过程中轮子会出现部分路程打滑现象,但抱死的现象基本不会发生。而且到位停车后,行车的主从两边与防撞梁的距离偏差不大。所以因传动轮而出现异响的可能性被排除。
综上所述,异响声主要由减速箱位置发出,但电机与减速箱在传动过程中明显振动可能是造成异响的主要因素,需要通过对部件和控制方式进行分析论证。
二、处理过程分析
(一)硬件检查测试。通过对关联设备进行拆卸、更换、保养检查来寻找异常点
(1)电机部分。拆下电机,检查前后端轴承,前段轴承油脂良好,后端略黑,但无明显配合间隙过大现象存在,考虑故障存在偶然因素,更换前后端轴承;检查转子与轴承配合良好,定子单项阻抗正常。保养后装配电机,并在实验平台上引入拖动电压,空载测试电机运行稳定,无异响、无异常,电流三相恒定,无波动。
(2)减速箱部分。拆开连接法兰盘后,观察减速箱内润滑油液良好,因轮子拆卸过于困难,未能做到释放减速箱后进行测试减速箱的良好情况,只能通过机修人员经验式进行排查,初步判定减速箱没有较大异常情况。
(3)变频器部分。通过对不同区同型号的变频器参数对比,参数设置无异常。之后测量电压、电流输出正常。考虑变频器集成模块是否存在异常,拆下二区M160-2 CT变频器(同功能使用的同型号)替换M158-2进行测试,异响声无明显变化,判定变频器自身硬件无异常。在异响声伴随情况下,变频器在运行过程中0.13号参数(变频器输出有效电流)会出现正负跳动,且在大车正、反向运行下均会出现此异常情况,记录异常信息继续进行跟踪。
(4)制动机构部分。通过对制动机构部分进行拆卸,发现内部存在碳粉堆积,清洁内部碳粉,重新按照标准调整抱闸,测量抱闸相间阻抗(1+3)+(1+5)=(3+5),运行过程中线圈吸合正常,制动有效。
(5)编码器部分。变频器上无编码器引起的故障代码产生,且编码器传输到变频器对应的位置数值正常。但在电机传动中,编码器部分出现了甩动现象,且主、從编码器均出现此现象。
(二)单电机拖动测试
(1)拆下从电机M158-2动力线,顶起从电机抱闸,用主电机独立拖动行车运行,从电机异响声消除。
(2)强制M158-1电机隔离开关输入点I65.6,现场从操作箱引入380V电压到M158-2隔离开关上端,分断M158-1隔离开关单机测试M158-2电机运行情况,异响消失。但当两台电机同时供电运行时,异响声又再次出现。
(三)控制方式分析
大车采用的是速度同步双驱动技术,主要由2台相同功率电机驱动,两电机之间不联轴,两电机分别安装编码器。大车的驱动为两点式双驱动,要求在两个目标位置之间往复运动,在保证运行效率的同时,能自动寻找最佳减速点并减速运行至目标位置准确停车、折返。
主电机驱动器为位置控制方式,内置于UNI-SP的APC通过接收独立的位置反馈编码器(或通过UNI-SP对速度反馈编码器的积分)的信号与目标给定位置比较得出位置偏差,并由APC输出当前的速度给定值,完成大车的定位并给出到位信号。
由于工艺的特殊性,导致从电机驱动器必须工作在随动控制方式,其控制特性对适时性、采样精度等要求均超过PLC及profibus-dp的指标,因此,这部分只能由UNI-SP内部完成,PLC控制将产生从机严重滞后,影响控制效果,甚至产生系统振荡。
三、故障处理总结
通过对异响声源发出位置判定,变频器输出有效电流正负跳动,主、从编码器传动过程中甩动等现象的观察,结合大车速度跟随的控制方式进行分析,判定故障原因主要因为主从速度不跟随造成,主电机编码器的速度及位置信号通过CT-NET适时送给从电机驱动器作为速度/动态位置给定,从电机编码器与主编码器进行适时的速度/动态位置比较,并由D-LOCK控制从电机,完成与主电机的位置同步校正和补偿。但因为主编码器传动中出现甩动,速度信号一直发生变化,致使大车主从位置发生变化,出现车架扭曲,从车位置又因惯性前后摆动,致使压箱发出异响声。通过拆下主编码器,轻微校验传动轴,装回后甩动现象消除,跟踪运行情况,异响问题也随着消除。
参考文献:
[1]红河烟叶预混电气传动方案补充说明.成都思创电气工程有限公司,2003.
[2]储柜驱动变频器(Unidrive SP)ST.RD.03.KSEC.49.昆船电子,2003.
作者简介:徐超(1987-),男,汉族,云南弥勒人,本科,助理工程师,研究方向:电气工程及自动化;张锡广(1971-),男,汉族,云南弥勒人,工程硕士,工程师,研究方向:项目管理。