采油站冬季生产管理中存在的问题及处理对策

2018-11-22 02:36姜延廷
商情 2018年48期
关键词:探讨问题管理

姜延廷

【摘要】辽河油田属于开发40多年的老油田,在生产中我们会发现,采油站在冬季生产中,因炉膛燃烧轻质油导致烟道积碳致使水套加热炉温升降低,造成掺油温度日均降低10℃问题产生过程详细分析和研究,将问题形成过程组成流程,查找问题的来龙去脉及症结。在通过对数据“卡位”,现象“卡位”,材料质量等级“卡位”,三方面的论述,探讨缩小和减少生产问题的管理办法。问题发生于生产实际,分析研究贴近实际,解决办法符合实际。

【关键词】采油站 问题 管理 探讨

采油站属于野外多现场连续生产单位,员工在岗位上巡检工作时,每名员工都有独立的操作面,并且他的操作面场所还会随时间的变化而改变,因此,巡检点多数时间不在员工的视线之内,在生产管理中与工厂车间不同,操作规程和生产管理制度所发挥的效能受到限制。加上员工在生产数据及现象实时甄辩分析能力上的差异,在采油站生产中经常会出现员工没有发现或忽视的生产矛盾。通过“卡位法”的研究,探讨减少和控制生产矛盾的有效管理方法。

一、采油站冬季生产中的案例

深冬的某一天,一座采油站掺油温度低于制度要求下限,温升日均降了10℃,查看近10天记录数据情况是,炉区气压0.04-0.05MPa正常,掺油用量75-90m3正常,检查水套加热炉水位在警戒线以内,检查火嘴燃烧情况时发现,天然气在炉膛内燃烧不好,主火筒内有积碳,调节风门无效,判断是烟道堵,将付火筒打开清除烟尘积碳后,水套加热炉火嘴燃烧正常,5小时后掺油温度达到了规定要求,在进一步查找主付火筒积碳原因时,发现是由于炉区气管线排液闸门闸板掉,不能正常排液,造成炉膛内进轻质油燃烧所致。

二、案例问题形成过程分析

该项水套加热炉温升降低问题形成流程:①冬季→②炉区气管线排液阀闸板掉→③炉区气管线积液→④水套加热炉火嘴间歇喷出轻质油→⑤主火筒内轻质油燃烧→⑥造成付火筒烟尘积碳→⑦水套加热炉烟道不畅→⑧加热介质温升降低→⑨火嘴燃烧过程中和点燃时产生爆燃伤人。

流程①:采油站水套加热炉燃用的自产天然气,都是缓冲罐分离出的自产气,由于天然气中携带轻质成分,冬季生产时,气温在-5℃以下时,输送到炉区气流程的天然气在低温的作用下,轻质成分转化成轻质油,在气流程内形成积液。流程②:采油站冬季生产管理制度中规定,炉区气管线每4小时排液一次,造成排液阀闸板掉的原因是:a阀门老化造成闸板掉,出现该问题部位所安装的是1/2英寸铸铁闸阀,此阀极易产生老化问题;b排液阀冰冻,操作员工没按操作规程采用热水解冻,而是用力旋转手轮,造成闸板与丝杠断开;c新入厂员工没过冬经验不知操作规程,造成闸板与丝杠断开。流程③:排液阀闸板掉没有及时更换,不能排液造成气管线积液。流程④:气管线积液达到一定量时,轻质油由天然气携带间歇从火嘴喷进主火筒。流程⑤:进入主火筒的轻质油开始燃烧。流程⑥:轻质油燃烧后产生黑烟,造成付火筒烟尘积碳量比正常时成倍增加。流程⑦:烟尘积碳达到一定量时烟道开始不畅。流程⑧:烟道不畅通后,烟道系统抽吸力降低,造成火嘴进氧量不足天然气燃烧不好,加热炉热效率降低,加热介质温升降低。流程⑨:烟道不畅通达到一定程度后,火嘴灭火频率增加,火嘴燃烧过程中和点燃时产生爆燃伤人。

三、“卡位法”的研究

(一)数据“卡位”

生产矛盾的产生有形成和发展过程,案例中的问题发展到流程④时,水套炉热效率开始降低,掺油温度受到影响开始降低。进行数据“卡位”,如表所示,标准数据为“95℃<掺油炉加热温度<100℃”;出现问题数据为“掺油温度<95℃”;问题甄辩分析为“⑥火嘴燃烧不好或烟道不畅”;解决方法为“清理烟道和查找原因调整”,如实施数据“卡位”,案例中出现的问题可得到及时解决。

(二)现象‘卡位”

案例中的问题是发展到了流程⑧才得到了彻底解决,该问题流程发展过程中会有各种现象出现,在流程:③④⑤⑥⑦⑧⑨发展过程中,最明显的现象是水套加热炉烟筒会有间歇冒黑烟现象。采油站员工“卡位”工作能力强,他可以在流程④时发现问题,问题的严重性和处理问题的工作量要降低和减少,如果问题发展到流程⑨出现安全事故的几率将成倍增加。因此我们可以看出采油站员工作好“卡位”工作的结果。

(三)材料质量等级“卡位”

从案例问题形成过程流程②中我们得知:“阀门老化造成闸板掉,出現该问题部位所安装的是1/2英寸铸铁闸阀,此阀极易产生老化问题”,该问题产生的闸阀为1/2英寸铸铁闸阀。如果将出现问题部位所安装的铸铁闸阀更换为钢制闸阀,问题形成流程就会发生改变。铸铁闸阀与钢制闸阀区别是:开闸门操作时,同样是阀门闸板冰冻开阀门单手用力过猛,铸铁闸阀能够造成闸板与丝杠断开,而钢制闸阀不能够造成闸板与丝杠断开;铸铁闸阀易产生老化问题,而钢制闸阀不易产生老化问题。由此得出结论,如果此部位安装的是钢制闸阀,该问题流程②将不会发生,也就杜绝了因流程②而产生的流程③④⑤⑥⑦⑧⑨问题。在采油站一些重要部位和经常有人操作的部位,提高材料质量等级,能够减少生产问题的发生。

四、结束语

采油站属于野外多现场工作单位,员工技能素质随着季节的变化、生产形势的变化、生产任务的变化、人员岗位的变化以及油井生产状况的变化,规范的生产管理会产生一些繁乱和疏漏,为避免及治理繁乱和疏漏,高技能员工是重要角色,通过“卡位”,弥补低技能员工的不足,他们能发现于小杜绝于大,如何使技能人才发挥作用的最大化是需要研究的课题。另一方面在生产基础管理工作中,提高质量一劳永逸,也是减少繁乱和疏漏的重要途径。

参考文献:

[1]车太杰,编著.采油生产常见故障诊断与处理[M].石油工业出版社,2010.

[2]于云琦,编著.采油工程[M].石油工业出版社,2006.

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