张学峰
(华能铜川照金电厂,陕西 铜川 727100)
零序电流互感器(CT)在电气一次系统正常运行或对称故障时,仅有可以与保护装置零点漂移相近的二次电流,与端子接触不良等原因导致存在断点的情况难以明显区分,若在日常巡检、检修维护中未能及时发现开路点,一旦发生不对称故障,极小的一次电流即可使铁芯的磁通密度由数十mT剧增到1.0 T以上,产生高达数千伏的高电压,从而对保护装置采样产生不利影响,给保护动作分析造成困难。本文分析一起因主变压器(以下简称主变)零序CT开路导致公用变压器(以下简称公用变)比率差动保护误动的事故,并提出针对性防范措施。
某电厂#1发电机变压器组(以下简称发变组)系统采用单元接线,接入330 kV I母线,母线采用双母线接线方式,主变中性点直接接地运行,发电机机端引接设置1台厂用高压变压器(以下简称厂高变),1台高压公用变压器(以下简称高公变)(联结组标号 D,yn1),厂高变、高公变低压分支中性点经40 Ω电阻接地,其中发变组保护单元配置2套微机型保护装置RCS-985B,每套保护系统有独立的输入CT、电压互感器(PT)和跳闸继电器,实现了保护配置的双重化。
2017-11-25 T 13:44,某电厂330 kV出线对侧变电站某II线线路A相瞬时接地故障,重合成功。电厂侧发变组保护B柜保护装置RCS-985B公用变比率差动保护动作出口,#1机组跳闸。发变组保护A柜保护装置RCS-985B无任何保护启动。
跳闸后调取了保护B柜RCS-985装置动作报告及波形记录,发现保护启动30 ms后,高公变比率差动保护动作出口,跳闸时高公变高压侧电流A相、B相、C相分别是0.68,0.66,0.30 A,低压侧电流A相、B相、C相分别为0.59,0.95,4.69 A,A相、B相、C相差流分别为0Ie,0.64Ie,0.65Ie(Ie为额定电流)。
高公变差动保护采用变斜率比率差动特性[1]如图1所示,动作方程为
Kb1=Kb11+Kb1r(Ir/Ie) ,
Kb1r=(Kb12-Kb11)/(2n) ,
b=(Kb11+Kb1rn)nIe,
根据上述动作方程计算,跳闸时B相、C相制动电流和对应的计算动作电流的标幺值分别为
图1 变斜率比率差动保护的动作特性(n=6)
/2=0.20 ,
Id(b)=Kb1Ir+0.5=0.11×
0.2+0.5=0.522 ,
Id(c)=Kb1Ir+0.5=0.12×
0.43+0.5=0.552 ,
而实际B相、C相差流分别达到0.68Ie,0.65Ie,均达到动作值,比率差动保护动作出口。
从保护装置故障波形看,保护跳闸时高公变低压侧分支C相二次电流异常增大到4.69 A,折算到一次侧,电流高达3 752 A,不符合此种运行方式下单相接地的电气特征。事故后从机组录波器录波图可知,跳闸时C相二次电流实际值为0.53 A,初步判断为保护装置采样异常。为查找具体原因,对外部二次电缆进行了绝缘测试,对地、相间电阻均大于50 MΩ,未发现异常,保护装置采样及功能校验也均正常,这就给进一步分析带来了困难。
但从机组故障录波图可以看出,当区外A相瞬时接地故障时,主变中性点零序二次电压最高达17.5 V,而主变中性点零序二次电流却一直为0 A,与主变中性点直接接地运行方式特征不匹配,怀疑存在CT开路的可能。经进一步检查确认,发现开路点在故障录波器柜的电流端子上,经折算,区外接地故障时,主变零序二次电流最高为1.42 A,不考虑磁通饱和的情况下,近似计算二次开路电压最高达2 300 V以上(实测二次电流在0.50 A,对应的开路电压在800 V左右),在交流高压下绝缘最薄弱的插头底座处,发生了击穿、闪络(如图2所示),造成零序高压窜入相邻的公用变低压侧CT电流回路,干扰了保护装置的采样,造成公用变比率差动保护误动。将主变中性点零序电流合成波形与公用变低压侧C相电流波形图进行对比(如图3所示,高公变分支C相电流用An985故障录波分析软件导出;合成波形用相关软件合成,时间轴相差30 ms左右),可见变化趋势几乎一样,进一步验证了推断。
图2 毗邻的两组CT发生击穿、闪络
从以上分析可知,当外部电缆或相邻二次回路窜入交流高压导致的采样异常,有着明显的正弦波形特征,与保护装置内部中央处理单元(CPU)逻辑错误或元件老化导致的采样异常有明显区别,这也给此类不明原因的故障查找提供了方向。
图3 高公变低压侧分支C相电流与主变中性点零序电流波形对比
(1)微机保护装置交流插件底座CT,PT端子绝缘防护套应将接线鼻子完全包含,尽量减少导体裸露,提高相邻端子击穿闪络电压,并建议采取高绝缘防护套。
(2)交流回路中试验接线端子的结构和质量存在隐患,在运行中有可能发生螺杆与铜板螺孔接触不良而导致开路[2],因此,建议日常巡检、机组首次启动后或定期用电流表对CT,PT中性线上的电流进行测试比对,若发现其大于50 mA,可能存在多点接地的情况,若发现其小于10 mA,应结合经验判断出是零漂还是回路存在断点,确认回路的完整性,防止运行中保护拒动或误动。
(3)运行环境较恶劣的室外端子箱、就地控制柜等,应定期检查测试安装在内的CT,PT端子的直阻,发现电阻过大或存在断裂、氧化、腐蚀等现象应立即处理,防止因接线盒受潮、端子螺丝和垫片腐蚀严重导致接触不可靠而发生开路或短路现象。
(4)一旦运行中发生CT开路,处理时要尽量转移或减少一次负荷电流,尽可能降低二次回路的感应电压,然后尽快在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路。若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中;若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。