蔡 森,崔大成,蔡 悝
目前,连铸机钢坯管理采用人工计量钢坯支数的方法,现有的技术手段存在计量误差,导致钢坯支数计量不准确的情况时有发生,难以满足炼钢厂对成本核算的要求。
通过新型连铸机智能钢坯计数法的应用,配以功能强大的数据采集和处理软件,满足准确计量钢坯支数和炼钢厂对炼钢成本核算的要求,同时减少工作人员的劳动强度和人工计算产生的误差,做到钢坯准确计数。通过对连铸机钢坯自动在线计数,准确快速地获得连铸机实时生产绩效数据[1]。
硬件包括西门子可编程序控制器PLC、输出区辊道、限位开关和上位机部分,PLC之间通过以太网实现通讯。
软件采用模块化编程,主要包括数据采集器、数据处理器、SQL数据库、操作员界面等模块。PLC负责采集称重数据及数据规范化预处理,数据处理器对数据进行目标处理,SQL数据库进行数据存储和共享处理,只允许授权用户的特定访问与修改,提高数据安全性,最后由操作员界面提供数据查询及报表打印服务。
山钢股份莱芜分公司型钢1#连铸机为1机3流配置,每个流的最后一组辊道上安装两个接近开关,采用双限位开关并联方式采集钢坯支数信号,通过电缆与PLC连接,用于检测是否有钢坯停在这组辊道上。每当钢坯接近开关产生一次信号,触发PLC系统进行一次计数累加器累加。
通过累加器将钢坯支数累加一次,写入数据库的单支钢坯表单中,生成单支铸坯数据,给钢坯管理操作人员显示单支钢坯数据。以此类推,可以得到整个炉次和班次钢坯计数的精确计量,实现钢坯管理自动化、智能化,以提高炼钢厂准确判定钢坯支数计量的目标[2]。
通过两个信号源对钢坯计数进行计量,防止某一信号误发影响钢坯计数准确,提高了计量控制的可靠性和稳定性,减少了生产成本和人员的劳动强度,实现智能钢坯计数,钢坯计数流程如图1所示。
图1 钢坯计数功能流程
系统设有PLC匹配的上位机,通过PLC的控制,在操作室内的上位机显示系统设置“监控操作画面”,可以显示实时钢坯支数报表。点开“操作运行界面图”,设置“开浇”“去坯头”“正常切”“去坯尾”“式样切”“接近开关正常”“加 1”“减 1”“清零”9个按钮。设置“每个班次、流次设定值”的输入区域和“累计每班次、每流次总支数”的显示区域。“开浇”“正常切”的信号与“接近开关正常”计数程序进行连锁,当每个信号同时具备条件时才开始计数,整个浇次完成后计数才能结束并清零。
在工作开始前,操作工根据生产实际,在上位画面上确定班次、流次计数值是否为零,每个计数所需信号是否正常。开浇之后,PLC采集到钢坯到达输出区辊道接近开关信号后,对钢坯支数进行累加,并显示钢坯总支数。以此类推,可以得到整个炉次和班次钢坯计数的精确计量[3],如图2所示。
服务器中包括数据处理软件、数据库软件、信息发布与数据纠错软件,负责对数据进行目标处理并进行数据存储和共享处理,只允许授权用户的特定访问与修改,提高数据安全性;提供数据查询及报表打印服务。
以预设的生产班次时间为参照,累计每班、每流的钢坯生产支数,并对每班、每流的铸坯支数进行累计,生成生产报表。表格用来显示系统设备的运行状态,可显示出PLC的流号和当前工作状态。用一个小色块表示,绿色表示正常,红色表示异常。表格显示包括每一流的单支钢坯和本班次累计支数。表格中的每一行都对应一个铸流,每一列对应显示各铸流的同一项支数参数,该属性值可以在系统维护模块中修改。每列显示的内容包括各个铸流的单支支数、本流累计支数、本班累计支数等,具体数值的数据格式根据属性设置显示。
另外,各显示值可以根据用户需要进行分类查询,包括本班数据显示和上班数据显示。所有查询的结果显示值均为前面的所有项,同时在正确进行身份验证后,用户以不同权限进行数据修正。
该系统采用WinCC图形软件,具有良好的人机交互界面,功能完备,其软件实现的主要功能有:1)自、手动功能。在自动状态下,钢坯计数系统自动计数无需人工操作。在手动状态时,操作人员可在上位机上手动输入钢坯支数,进行钢坯支数统计。2)以预设的生产班次时间为参照,累计每班、每流的钢坯生产支数,并对每班、每流的铸坯支数进行累计,生成生产报表。3)上位机可以实时显示钢坯支数的计数状态与相应参数,如累计每班次、每流次总支数等。4)钢坯支数报表可有选择地存盘,方便实用。5)可查询生产记录,可查询累计每班次、每流次总支数等信息。
生产中每个铸流计数出现故障时,在WinCC画面弹出报警信息。每班次都要求形成一个日志文件报警,记录内容包括故障流号、故障时间和错误值,以便故障分析。当整个浇次完成后计数才能结束。按“计数结束”后,才可以“清零”操作。
异形坯连铸机智能钢坯计数的实现,以较少的投资额和改进时间,使钢坯支数计数数据更为准确,钢坯计数准确率达到99.7%,为炼钢厂提供及时、准确、全面的生产数据,实现钢坯管理自动化、智能化,达到准确判定钢坯支数计量的目标。该智能钢坯计数技术运行安全稳定可靠,减少了人工计数的误差率,提高了生产管理水平和成本核算的精确性。
参考文献:
[1]吕晓茜,江楠,鲍红宾,等.“一机多能”化理念在莱钢板坯连铸机的设计与应用[J].山西冶金,2012(4):15-18.
[2] 毛汉平,纪扬.莱钢4#矩形坯连铸机过程控制系统[J].冶金自动化,2000(3):23-26.
[3] 王建军,龙志坚,张宏勋,等.图像处理技术在钢坯计数中的应用[C]//张嗣瀛.1996中国控制与决策学术年会论文集.沈阳:东北大学出版社,1996:1 166-1 169.