双出口旋流取样器在RC钻探试验中的应用

2018-03-16 03:30刘跳民杨胜兴王安刚底衡波钱书伟
钻探工程 2018年1期
关键词:出渣探矿旋流

刘 杰, 刘跳民, 杨胜兴, 王安刚, 底衡波, 钱书伟

(1.中色地科矿产勘查股份有限公司,北京 100012; 2.有色金属矿产地质调查中心,北京 100012; 3.贵州省有色金属和核工业地质勘查局,贵州 贵阳 550005)

1 概述

2014—2016年,有色金属矿产地质调查中心在新疆哈密地区开展了“卡拉塔格整装勘查区成矿规律与找矿预测研究”项目,该项目是国土资源部公益性行业科研专项经费项目,项目的研究目标是:查明卡拉塔格整装勘查区成矿地质背景、关键控矿因素和盆-弧构造演化机制和规律;研究开发一套适应荒漠-浅覆盖区VMS型和斑岩型铜多金属矿床快速勘查评价技术方法,集成成矿规律和勘查技术研究成果,构建VMS型、斑岩型矿床找矿预测标志体系和勘查模型,为找矿突破提供技术支撑;开展找矿靶区预测与快速评价示范;开展RC(空气反循环)钻探技术对比研究与应用示范,为制定空气反循环钻探行业技术规范提供科学依据,为整装勘查区提供先进的钻探技术手段。

该研究项目分4个课题,其中一个是“RC钻探与金刚石岩心钻探对比试验(编号:201411026-4)”,在实施RC钻探与金刚石岩心钻探对比试验研究中,课题组对岩样收集工具——旋流取样器进行了研究,针对国内普遍使用的单出口旋流取样器存在的问题做出了改进,研制出了双出口旋流取样器。

2 国内外取样器简介

国外发达国家的RC钻探样品收集装置大多把旋流取样器与样品缩分器做成一个整体(参见图1),并悬挂于钻机旁边,样品收集后直接进入缩分器,出来的样品只收集2个小样,大部分样品弃掉,节省收集成本,提高了施工效率。

图1 取样、缩分一体的采样系统

国内的取样器大多是单出口旋流取样器,取样和缩分是分开的,先取大样,即所有段长的样品收集于一个大塑料袋中,再倒入缩分器中进行缩分(参见图2、图3)。这种两步走的样品收集方式效率低,工人劳动强度大。

图2 单出口取样器

图3 缩分器

3 单出口旋流取样器存在的问题

本课题实验中采用国内用得较多的单出口旋流取样器,高速空气携带孔底样品从切线方向进入旋流取样器,通过离心力及重力作用使气体和固体在取样器中分离,质量大的固体颗粒沿旋流器内壁下落,从下出口进入样袋;一部分很细小的粉尘被气流携带从旋流器的排气口排出到环境中。

试验发现,单出口取样器存在以下问题。

(1)由于不规范操作造成取样、换样品袋间隙的样品遗漏。

单出口取样器取样过程:一个取样段长施工结束,取样工得到司钻人员指令后取下样袋,再把空样袋套到取样器出口上绑好。按操作流程,在取样时间段内是不能进尺的,但实际生产过程中,操作人员往往会不按规程操作,连续进尺。经试验实测,换样品袋的时间一般3~5 s,钻进时效18~37 m/h,据此计算,造成每米样品流失0.02~0.05 m。图4为试验钻孔MRC0904在孔深102 m时遗漏的样品。

图4 遗漏的样品

(2)取样造成环境污染。

取下样品袋后,大量气体、粉尘从下出口排出,弥漫在取样器周围,影响操作人员健康,对环境造成了很大的污染。因出口周围粉尘大,操作人员看不清,换样袋时只能凭感觉(见图5)。

4 双出口旋流取样器

为解决上述问题,课题组对单出口旋流取样器进行了改进,设计了双出口旋流取样器(见图6),并已获得了国家专利(专利号:ZL 2014 2 0766736.5)。主要的改进有两点。

(1)增加了一个出料口。把单出口改成双出口,两个出口共用一个阀门,一个关闭时另一个敞开。这样可进行连续取样,避免了换样品袋间歇的样品遗漏及粉尘污染,减小对工人的健康危害。

图5 取样时的粉尘

图6 双出口取样器示意图

(2)增加了一个喷雾接口。借鉴已有的设计,增加了一个喷雾接口,需要时可通过高压雾水喷淋粉尘,这样可以有效地减少粉尘外溢。

双出口旋流取样器包括溢流口1、直筒体3、锥筒体4、分渣室6、双出渣口7构成。直筒体上设有进渣口和支腿。分渣室内设有阀门,阀门外焊接一换向手柄,可通过换向手柄控制阀门的位置。分渣室两侧镶有磁铁,可吸附固定阀门。分渣室外侧设有锁定装置,可以固定换向手柄的位置。分渣室下设有2个出渣口,通过调节换向挡板可以控制2个出渣口的开关。

实际应用中,先准备两个样品袋分别连接在两个出渣口上,通过换向手柄使一侧出渣通道打开,另外一侧处于关闭状态。空气与岩粉样品的混合物从进渣口进入旋流取样器内部,在重力及离心力的作用下,气体、轻量粉尘上升从溢流口排出,质量大的颗粒在直筒体内壁旋转过程中不断下落,到达分渣室后,从开启一侧的出渣口进入下方的样品袋中。当达到一个取样段长度后,立刻通过换向手柄调节阀门位置,关闭本侧出渣口通道的同时开启另外一侧出渣口,并用锁定装置锁定好换向手柄位置,使样品进入另一个样品袋。然后将装了样品的袋子取下,套上新的空样品袋,重复以上过程,直至施工结束。

如果需要,可安装小水泵,连接进渣口处的喷雾装置,对进入取样器的样品喷雾,进一步降低粉尘。在取样钻探中,喷雾装置一般不用,因为影响取样品质。

设计的双出口旋流取样器是整体式的,在加工过程中我们做了修改,改成分体式的。利用原单出口取样器,在出口下方加上双出口部分,与单出口取样器用法兰盘连接。这样有以下好处:

(1)节省加工费用。只要加工双出口部分,上部利用原单出口取样器,费用大大降低。

(2)便于维修。若双出口部分坏了可拆下来维修,整体式的维修不方便。

(3)便于转换。万一双出口部分出故障一时修不好,拆下双出口部分后单出口取样器可以继续使用。

图7是加工好的双出口部件,图8是工人在单出口取样器的出口法兰上钻眼。

图7 双出口旋流取样器分渣器

双出口部件加工好后到工地,加工好连接法兰,组装好。经过初步试验,发现两个问题,一是出口部位太低,不方便装样;二是阀门转轴位置缝隙大,有漏气漏样现象。经过改进,缩短了双出口部件,阀门转轴部位及阀门两面贴橡胶板密封。

改装好后再到工地试验,出口的位置还是太低,操作不方便,在出口下的地面挖20 cm的坑可以解决,以后可考虑改变支架形式,提高支架高度。

图8 正在为单出口取样器的出口法兰钻眼

5 双出口旋流取样器的使用效果

经过试验,双出口旋流取样器的使用效果很好,样品流失现象没有了,粉尘大大降低,仅解开绑带时有少许粉尘外溢,之后粉尘全无,说明密封效果很好(见图9)。

图9 取样瞬间

为进一步检查阀门的密封性,我们在正常钻进时特意只装一个样袋,另一个出口关闭,不装样袋,观察该出口的冒气和粉尘溢出情况。结果发现,该出口没有冒气现象,更无粉尘溢出(见图10),说明阀门的密封性很好。

后又在施工RC14201孔时全孔用双出口旋流取样器取样,完全解决了单出口取样器的两个问题。用了双出口取样器后,不仅解决了样品流失和粉尘的问题,取样工的操作也方便多了。原来取样、装样袋很紧张(为避免更多的样品流失),不规范,采用双出口取样器后,因为有足够的时间取样、装样袋,操作更加规范、简便。原来粉尘大,解开绑带后取样、装样袋往往看不清楚,凭感觉操作,现在几乎没有粉尘。

图10 溢尘试验

6 结语

RC钻探中,取样工具对样品质量及施工效率起着重要作用。双出口旋流取样器结构简单,加工方便,较之国内通用的单出口旋流取样器在取样质量、环保及操作便利上都更优越,值得推广。

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