王 磊 李 珊 连海山 黄 赞 黄志伟
(岭南师范学院 机电工程研究所,湛江 524048)
质量既是企业赖以生存和发展的保证,也是开拓市场生命线、提升强企业市场中竞争力的决定性因素。在经济全球化背景下,越来越多制造企业开始重视产品质量管理。6σ是一种改善企业质量流程管理的技术,以“零缺陷”的完美商业追求,带动质量成本的大幅度降低,最终实现财务成效的提升与企业竞争力的突破。。在生产过程中,对需要改进的流程进行区分,找到高潜力改进机会,优先对其实施改进。如果不确定优先次序,就可能分散精力,影响6σ管理实施效果[1]。DMAIC模型是6σ管理中流程改善的重要工具,包括定义阶段(Define),测量阶段(Measure)、分析阶段(Analyze)、改善阶段(Improve)和控制阶段(Control),主要侧重对已有质量管理流程进行改善。
本文以一种节流阀产品质量改进项目为例,介绍6σ中的DMAIC持续改进模型具体实施过程,验证了6σ方法在产品质量改进中的有效性。
节流阀体产品是某公司出口核心产品,它的产品质量直接影响到公司声誉和企业效益。本产品从调试至批量生产过程中,多次出现加工不稳定导致产品报废等现象,不良品率居高不下。为了降低制造成本、提高企业效益并增加客户满意度,必须迅速解决生产过程中存在的问题。由于制造过程中不良品产生原因存在多样性和复杂性特点,可运用6σ方法的DMAIC模型分析整个生产流程,达到提高节流阀体产品生产稳定性的目标。
定义阶段是DMAIC模型建立的第一步,也是实施6σ管理的基础。对照6个月的生产数据记录,节流阀体不良品率统计情况如表1所示:
表1 2016年上半年节流阀体加工一次下线合格率统计表
测量阶段是定义阶段具体量化过程,为分析阶段提供数据。经过调查上述不合格品状态,发现绝大部分不合格产品都是集中在几个加工部位产生的。对之分进行统计,如表2所示。
表2 不良品不合格项目统计表
分析阶段是对测量阶段数据进行统计分析,找出生产过程中不良品主要类型和发生原因,参照各类不良品项目影响权重以及改善难易程度,确定不良品改善先后顺序和具体方向,并提出有效的改善措施[2]。
根据表2可以得出,φ5mm轴杆孔失圆和节气门孔径失圆为主要改进对象,必须首先对其进行整改。经过节流阀体对生产过程进行分析,各个环节对不良品不合格项目原因分析如图1所示。
图1 不良品不合格项目原因分析树状图
对照不良品不合格项目原因,逐项分析,进行要因验证后,结果如表3所示。
经过现场分析验证后,不良品出现有四个主要原因,即毛坯余量不均匀、加紧块变形、防磕碰措施不到位以及刀柄自身精度与刚性较差。
改进阶段是DMAIC模型的核心阶段,改进实际效果决定了产品质量管理工作成就[3]。在分析阶段,找出质量问题的主要影响因素和发生原因,为接下来的关键因素制定改进方案提供依据,具体对策如表4所示。
针对不同主因,具体对策如下:
(1)针对加工余量不均匀主因,采取对策为消毛坯底孔,具体方案如图1所示。
表3 不良品产生要因确认表
表4 主要原因及对策
图1 毛坯整改前后对比图
从实施效果检查发现,至2016年7月10日期,取消φ5mm轴杆孔毛坯底孔,采取新方案加工φ5mm轴杆孔,整改后没有再发现白皮现象,达到工艺要求。由此得出结论,对压铸件毛坯进行整改,达到对策目标。
(2)针对压紧块变形主因,要重新设计压紧块,具体方案如图2所示。
图2 压紧块重新设计前后对比图
实施效果检查发现,从2016年7月10日起,采用新压紧块,新压紧块压板压脚均加厚加粗,经现场对工件压紧刚性及平衡力进行检测,均达到工艺要求。由此得出结论,对压紧块重新设计整改,达到对策目标。
(3)针对主因防磕碰措施不完善主因,采取对策为给机床夹具、检具易碰撞部位加装防撞胶套,具方案如图3所示。
图3 加装防撞胶套前后对比图
实施效果检查发现,从2016年7月8日起,对所有造成工件磕碰的机床夹具、检具加装防撞胶套后,对加工工件外观进行全检,碰伤现象已经基本杜绝。由此得出结论,防磕碰措施整改,达到对策目标。
(4)针对主因刀柄精度差主因,采取对策为更换高精度刀柄,将原来的BT25刀柄全部更换为BT40刀柄。实施效果检查发现,从2016年7月4日起,采用升级后的新刀柄,且跳动均在0.001mm以内,刀具夹紧后无需校正,效果理想。对加工孔径现场检测后,达到工艺要求。由此得出结论,对刀柄进行升级更换整改,达到对策目标。
改善小组可以建立起一系列控制措施,加强对改善措施过程管理,保证不良品管理持续进行。这个过程,不断巩固已有改进成果,避免回到旧生产流程,确保改善措施有效执行。具体措施有如下:
(1)更改相应工艺文件,制定相应操作说明书。
(2)增加现场数据测量频率,使用统计过程控制图来判断过程稳定性,等稳定性达到一定程度后,再适度降低现场数据测量频率。
(3)定期检查刀具,量具和工装夹具,并制定出合理检查周期表。
(4)加强操作人员定期培训。
经过七月份连续一周生产统计,统计结果如表5所示。节流阀体的加工一次下线平均合格率为95.2%,与改进之前各个月份的合格率相比较大大提高,不良品率得到有效的控制。
表5 2整改后流阀体加工一次下线合格率统计表
DMAIC模型应用于节流阀体机加工不良品管理过程中,首先要统计不良品相关数据,根据影响权重结合分布规律确定要因,然后提出具有针对性的整改措施,制定最优整改方案,并对改进结果进行反馈,不断提高生产控制能力。并且DMAIC模型在实施过程中的五个阶段是循环运用的,每一轮循环都能提高过程控制能力,形成一个良性的管理系统。总之,合理运用DMAIC模型,能有效地降低不良品率。