关于含氰贫液综合治理技术的应用分析

2018-01-30 01:01孙宇辉杨习威张吉明
世界有色金属 2018年14期
关键词:贫液硫氰酸氰化物

孙宇辉,杨习威,张吉明

(中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司,河南 洛阳 471400)

目前,黄金冶炼工艺的运用,主要以氰化法为主,经过氰化后浸出贵液通常使用锌粉置换法或者碳吸附回收法,来回收金银,产生的贫液能够返回氰化浸出工序。由于氰贫液中,含有大量的有价元素以及含氰剧毒离子,比如金等,直接进行排放,极易造成金属资源流失,同时会给周围的环境以及生物,带来极大的危害。基于此,必须要进行处理,达标后,才能够外排。

1 案例概述

以某黄金冶炼公司为例,其采用的生产工艺为,一段焙烧-氰化洗涤-精炼提金技术,进行复杂金精矿的处理。一般情况下,生产以及生活废水,经过相应的处理后,会应用到生产工艺系统中,进而实现废水零排放。不过如果废水无法全部使用,则需要外排。按照环境影响评价批复要求,黄金冶炼废水必须要经过处理,达到一级标准后,才能够进行排放。从该公司的生产实际来说,虽然布置了污水处理基础设施,使得运行不够稳定,废水处理效果难以达到要求。结合氰贫液的特点,提出在综合运用各类治理技术,包括3R-O净化回收系统以及深度处理系统等,进行氰贫液处理。现通过实验的形式,验证综合治理技术的应用可行性和效果[1]。

2 黄金冶炼公司含氰贫液综合治理技术的应用分析

2.1 试验仪器和材料

(1)仪器和试剂。此次技术验证试验中,使用的仪器设备,为各个治理系统应用常用的仪器设备。具体如下:①型号为UV-17的紫外分光光度计;②型号为5B-1型的COD快速测定仪器;③型号为Delta320的pH计装置;④型号为AA6300的原子吸收分光光度计装置;⑤型号为IC1000离子色谱仪器;⑥化学滴定装置以及OOT发生装置等。

(2)原水。提取含氰贫液综合样品,开展多元素化验分析,获得了原水水质组分结果:①总氰化合物为2302mg·L-1; ② SCN- 为 778.8mg·L-1; ③ COD为2532mg·L-1; ④As为156.2mg·L-1; ⑤Cu为606.8mg·L-1; ⑥ Zn为 755.7mg·L-1; ⑦ Fe为283.5mg·L-1;⑧pHa为11.56mg·L-1。从化验结果来说,此贫液中含有的氰化物和硫氰酸盐等,极具回收再利用价值。除此之外,砷、其他重金属以及pH超标,需要经过处理后,才能够进行排放。

2.2 实验方法

此次技术验证实践,采用的实验方法,主要包括3R-O净化回收系统以及深度处理系统等。在酸性条件下,利用3R-O净化回收系统,对贫液中的氰化物进行回收;运用Colt’s酸法再生回收系统,对硫氰酸盐进行氧化处理,将其再生为氰化物,再开展综合回收;运用除砷系统,对贫液进行处理,将含有的神,给转化成为相对稳定的沉淀化合物,将其从液相中完全去除;利用深度处理系统,对液相中剩余的氰化物以及硫氰酸盐等,进行深度处理,使得含有的污染物能够得以有效处理,进而使得贫液能够达到污水综合排放标准[2]。

2.3 实验结果

(1)3R-O净化回收试验。通过对影响此系统应用的因素进行分析,最终选择试验参数。此次试验中,3R-O净化回收试验参数如下:①pH值参数为2;②酸化温度参数为35℃;③吹脱时间参数为1.5h;④气液比参数为400:1。

基于上述参数,开展综合技术验证试验,能够了解到重复效果比较好。依据吸收系统分析结果能够明确,氰化物的回收率较高,能够达到98.5%。通过长时间试验验证分析表明,吸收液中氰化钠的质量分数超过15%。净化结果如下:①总氰化合物为32.7mg·L-1;②SCN-为456.8mg·L-1;③COD为824.3mg·L-1;④As为152.8mg·L-1;⑤Cu为2.45mg·L-1;⑥Zn为347.2mg·L-1;⑦Fe为0.15mg·L-1;⑧pHa为1.92mg·L-1。

(2)Colt;s酸法净化回收试验。通过对硫氰酸盐再生回收治理条件,进行试验分析,确定试验条件,具体如下:①pH值参数为2;②气液比控制为400:1;③再生回收时间参数为120min;④再生温度参数为35℃;⑤氧化剂使用量为7.0mL/L。将经过3R-O系统处理后的尾液,作为综合验证性试验的样品,获得以下结果:①总氰化合物为35.71mg·L-1;②SCN-为37.70mg·L-1;③COD为389.8mg·L-1;④As为147.2mg·L-1;⑤Cu为 36.12mg·L-1; ⑥ Zn为 630.3mg·L-1; ⑦ Fe为0.51mg·L-1。从试验结果来说,硫氰酸盐去除率较高,达到了90%;再生氰化物的回收率较高,达到了75%;吸收液中的氰化物,其质量分析超过了15%;氧化渣产率达到8.233g/L。

(3)除砷试验。除砷试验条件如下:①pH参数为8.5;②铁和砷的质量比是1;③调碱药剂是10%石灰乳。综合验证性试验的结果如下::①总氰化合物为27.8mg·L-1;②SCN-为46.97mg·L-1; ③COD为 196.1mg·L-1;④As为0.15mg·L-1;⑤Cu为0.06mg·L-1;⑥Zn为2.03mg·L-1;⑦Feb为0.03L。基于此结果了解到砷去除率较高,达到99%,重复效果比较好。

(4)深度试验。此次综合治理技术的验证试验中,采用的是OOT氧化法,开展深度处理。深度治理的条件如下:①pH参数为8.5;②OOT使用量参数为0.05g/L。基于此参数,开展验证试验,获得的处理效果如下::①总氰化合物为0.20mg·L-1;小于排放值0.5mg/L-1。②SCN-为0.22mg·L-1;小于排放值。③COD为76.39mg·L-1;小于排放值。④As为0.04mg·L-1;小于排放值0.5mg/L-1。⑤Cu为0.47mg·L-1;小于排放值0.5mg/L-1。⑥Zn为0.70mg·L-1;小于排放值2.0mg/L-1。⑦Fe为0.14mg·L-1;⑧pHa为8.46;小于排放值6-9mg/L-1。

3 结语

通过试验,验证了含氰贫液综合治理技术的应用,能够有效处理含氰贫液,使其能够达到一级排放标准。

在具体应用的过程中,要结合实际情况,通过试验,确定处理参数,严格依据参数要求,开展处理作业,保证处理的结果。

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