■ 魏新民
恪尽职守 精益求精 勾勒精彩人生
——电石厂厂长马占玉
■ 魏新民
马占玉
马占玉,男,回族,中共党员,1971年11月出生,大专学历, 1992年参加工作,先后在宁夏沙湖纸业集团公司、陕西榆林市榆电阳光化工有限公司、四川茂县新纪元电冶有限公司、宁夏中宁新世纪化担任总工程师及总经理,现任中盐吉兰泰盐化集团电石厂任厂长。自2014年加入中盐吉兰泰至今,一直兢兢业业在技术领域贡献自己的力量,围绕生产难题和技术瓶颈,提出了设备技改、工艺优化等许多有利于提效率、保质量、降成本的技术改造、合理化建议、五小成果等多个技术方案,有效提高了企业效率和效益。
目前,自主研发专利项目7项,包括“石灰窑及电石生产系统”“灰仓过滤器”“电热法电石生产工艺和电石生产系统”“卧式回转干燥机”“一种电石炉电极壳”“一种电石炉炉盖”“石灰窑生产工艺优化项目”其中3项已经形成知识产权,另外4项已经申报,并通过初步审核。在2016年,成功开发了电石炉高效运行技术研究项目,获得中国盐业总公司科技进步二等奖、阿拉善盟科技进步三等奖。
马占玉同志身为党员,始终坚定理想信念,保证党员干部在精神上不缺“钙”。通过全面、系统、深入地学习党的理论知识、熟练掌握党的各项方针政策。把学习与实际工作紧密结合起来,不断提高自身的理论水平 、业务能力、办事效率。他深刻认识到“遵新必威,守旧必亡”的厉害关系,作为领导干部他有自己的套路,有自己的想法,将管理工作和技术工作,形成系统体系,不折不扣地落实每一项工作的完成情况。他始终牢记“在其位谋其政,任其职尽其责”。强化自身“为员工服务”的宗旨意识和“以单位为家”的主人翁意识,努力培养自己积极进取、敢于担当、主动作为、勤政廉洁的工作作风。他紧紧围绕公司“回归、转化、退出、创新”战略方针,将一切豪言壮语落实到了实际行动上,组织实施了较多技术攻关项目,解决了实际制约生产的瓶颈问题,为实现一流标杆企业奠定坚实的基础。
马占玉发挥着先锋模范带头作用,带领电石厂管理技术人员,在2014年公司机构改革过程中成立了“马占玉创新工作室”,他勇挑重担,啃硬骨头,主要以开拓创新、持续改进为发展方向,在解决问题的过程中举一反三、触类旁通,在持续改进的过程中不断寻求新的突破。截止目前他组织实施了电石厂一系列技术改造和技术标准的制定,主要创新项目87项,包括管理创新27项,技术创新60项。
---多措并举,实现炉气可持续利用、天然气 “零使用”的目标
第一阶段实验:电石厂6台石灰窑生产所用的燃料为电石炉副产的炉气,但由于多种原因,电石炉供应的炉气量始终不能满足石灰窑生产,只能补充天然气,每吨石灰消耗天然气35m3,造成生产成本大幅升高,为解决此问题,他本着端正的态度认真干事,深入生产现场详细了解整个石灰窑生产工序,专心致志、探索研究,最后将目标确定在石灰窑能耗上,2015年组织实施石灰窑下吸气梁改造项目,将下吸气梁所抽出的尾气循环再利用,提高入窑助燃风温度,减少窑内热量损失,经过改造,单窑日产量在保证质量的前提下提升约10%,天然气消耗降低至20.07m3/吨,全年节约成本2322万元,同时主引风机电流降低, 每年节约电费160万元。
第二阶段实验:下吸气梁改造项目实施后,天然气消耗有所降低,但仍然没有达到生产标准的要求,净化炉气不能满足实际生产需要,最后,他通过增大净化空冷器换热面积,增加空冷器上部膨胀补偿,改造后至今,未发生空冷器泄漏的故障,净化装置开车率已经可以达到97%以上,吨石灰天然气消耗降低至11.94m3/吨,但净化改造后出现了一个新的问题,电石炉产生的炉气无法全部送至石灰窑造成排空,而石灰窑仍然需要添加天然气生产造成浪费。
第三阶段实验:炉气后处理工序为炉气的中转系统,负责将电石炉产生的炉气在气柜存储并通过增压风机送往石灰窑,增压风机输送能力不足正是造成上述现象的原因,经过计算与研究决定,在后处理新增变频增压风机,使入窑炉气压力稳定在17kpa时,最高流量达到39500m3/h,2016年3月停止天然气的使用,同时大幅度减少煤粉用量,提高炉气利用率,降低电石生产成本。
第四阶段实验:虽然天然气达到零使用,但他的创新工作理念并没有停下脚步,他探索研究“提高电石尾气回收率”项目,通过规范操作、工艺优化,降低炉气损失,减少石灰窑废气中的一氧化碳含量,提高炉气除水燃烧效率,并研究原料组分对副产炉气的影响等措施,使电石炉炉气纯度由过去的65%,提高至目前75%,副产出更多的炉气,为后续能源回收利用打下基础。
---优化工艺提老装置运行效益
石灰生产自2008年投运以来,一直使用40-70mm石灰石做为原料,经过几年的生产运行发现,其烧制的石灰存在生烧大,活性差的问题,严重影响后续电石生产,为降低石灰生烧率,提高石灰活性度,马占玉带领团队经过实验、模拟、使用烧制30-60mm的石灰石。
第一阶段实验: 1#石灰窑自2015年9月22日开始使用宜化厂家提供的粒度为30-60mm石灰石,宜化石灰石入窑后,由于石灰石粒度较小,煅烧温度需求量需减少,降低窑内热耗,为防止小粒度石灰石入窑后,造成局部结瘤,最终炉气配比由450m3/t调整至430m3/t;而且还制约了生产负荷的提升,导致石灰窑窑内透气性变差,窑顶压力由使用前期-4900pa增加至使用后-5300pa, 1#石灰窑产量由满负荷14.5吨/小时,降低至13吨/小时,石灰窑生烧率并没有明显的变化,与使用前基本持平;根据使用30-60mm石灰石期间,总结出,窑顶压力升高,主引风机抽力增大,易对石灰窑除尘器产生影响,导致石灰窑废气除尘器箱体变形。
第二阶段实验:1#石灰窑自2016年2月26日,开始使用粒度为30-60mm石灰石,实验开始前,由于石灰窑窑下鼓风机控制送入石灰窑冷却风量,与下吸气梁配合,并且达到一个平衡,利用下吸气梁将鼓风机送入的冷却风量全部抽出,形成一个循环,合理利用石灰窑后置煅烧带,提高石灰质量。将石灰窑窑下鼓风机增加了变频器控制,提高了操作精度,改造完毕后,开始实验。30-60mm石灰石入窑后,由于石灰石粒度较小,影响石灰窑透气性,窑内阻力增加,石灰窑煅烧带负压可以明显看出石灰窑内部透气性变化情况。30-60mm石灰石入窑后,窑顶压力可以看出明显的升高,顶压自-4721.8Pa逐步降低。截止到3月15日,窑顶压力在-6000Pa左右波动;30-60mm石灰石使用期间,由于使用小粒度石灰石,导致石灰窑窑内透气性变差,主引风机转速由1380r/min增加至1430r/min,1#石灰窑产量一直稳定在15吨/小时;在使用30-60mm石灰石过程中,1#窑石灰生烧率平均6.2%。
由于石灰石粒度较小,大幅度调整参数,容易导致石灰窑运行越来越不稳定,调整过程中采取微调的措施,将石灰窑助燃风阀及炉气流量旋塞阀每次调整1°,调整后记录参数,并且运行超过4小时,根据实际运行情况在继续调整,最终达到降低石灰生烧率的目的。
第三阶段实验:马占玉带领团队研究讨论以及前期的学习考察、方案制定、技术改造、运行总结、持续改进等过程,2016年成功实现了双梁窑由烧制40-70 mm粒度石灰石改为烧制30-60 mm粒度石灰石工艺转换,石灰生烧率由8.2%降低到7.9%,石灰的活性度由360 ml∕(4mol∕l)HCL提高到387 ml∕(4mol∕l)HCL,指标的改善,对后续电石的生产发挥了非常重要作用。同时,石灰石采购单位成本降低5元/吨。
作为电石厂的厂长,他总是以身作则,时刻高标准严格要求自己,严格遵守公司的各项规定,按时参加各类会议、学习和活动,没有出现无故缺席现象。认真、踏实、尽职尽责的做好各项工作,通过各种学习方式,使自身业务水平得到了很大的提高,在总结自己时,注重过失,在总结他人时,注重优点,努力培养构建一支肯干事、会干事、干成事、能共事、不出事、和谐团队。“不为失败找原因,只为成功找方法”,通过不懈的努力,电石厂在技术上、管理上逐步走向专业化,实现安全平稳生产,效益与管理水平双赢的奋斗目标。
(作者:中盐吉兰泰公司电石厂综合管理室)
(编辑:程钰寒)