降低输煤系统现场粉尘浓度方案分析

2017-04-14 02:07张艳超
电力安全技术 2017年2期
关键词:导料水雾除尘

张艳超

(安徽华电宿州发电有限公司,安徽 宿州 234000)

降低输煤系统现场粉尘浓度方案分析

张艳超

(安徽华电宿州发电有限公司,安徽 宿州 234000)

针对电厂输煤系统现场粉尘浓度高的问题,利用微米级干雾抑尘装置能在污染源头上抑制粉尘量的特点,通过对现场除尘装置的改造、重新设定现场落煤筒角度、调整设备启停方式等措施,降低了输煤系统现场粉尘浓度,改善了生产现场的作业环境,减少卫生清扫人员的工作量,节省了冲洗水费用。

粉尘治理;干雾抑尘;落煤管;输煤系统

0 引言

某公司1期输煤系统采用双路固定式带式输送机,输送机带宽为1.2 m,卸、上煤线出力均为1 000 t/h。因尾部落煤管与地面几乎垂直,且超过20 m高度差,煤流高速下落,造成皮带抖动,带起大量粉尘。导料槽防溢裙板和挡煤皮密封不严,同时受料点尾端导料槽过短,导致皮带受料点处喷煤和扬尘严重,影响生产现场的作业环境。该公司通过对除尘装置以及设备的改造,降低了输煤系统现场粉尘浓度。

1 微米级干雾抑尘

1.1 技术参数

微米级干雾抑尘装置与传统除尘装置有较大不同。微米级干雾抑尘装置在污染源头上抑制粉尘量,具有喷雾面积广、避免二次清理、使用寿命长、维护费用低等优势。该公司1期2×630 MW机组输煤系统6号皮带尾部除尘治理采用了微米干雾抑尘装置,其抑尘装置的技术参数如表1所示。

1.2 工作原理

微米级干雾抑尘装置利用干雾喷雾器产生的10 μm以下的微细水雾颗粒(干雾是指直径大于2.5 μm且小于10 μm的水雾颗粒),使粉尘颗粒相互粘结、聚结增大,并在自身重力作用下沉降。

粉尘可以通过水粘结而聚结增大,但最细小的粉尘只有当水滴很小(如干雾)或加入化学剂(如表面活性剂)减小水表面张力时才会聚结成团。喷雾抑尘原理如图1所示。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒,那么粉尘颗粒仅随水雾颗粒周围气流运动,与水雾颗粒接触很少或者完全不接触,达不到抑尘作用;如果水雾颗粒与粉尘颗粒大小接近,粉尘颗粒随气流运动时就会与水雾颗粒碰撞、接触而粘结一起,随着聚结的粉尘团变大加重,很容易降落。水雾颗粒越小,聚结几率则越大,从而形成水雾对粉尘颗粒的“过滤”作用。

2 干雾抑尘装置布置

为有效解决现场粉尘浓度治理,需从源头上抑制粉尘量,可将喷雾总成分区域布置。在皮带机尾部导料槽前端加装扩容集成式喷雾抑尘箱,内置5-6套喷雾总成;在导料槽中端加装扩容集成式喷雾抑尘箱,内置3-4套喷雾总成;在导料槽后端加装集成式喷雾抑尘箱,内置2-3套喷雾总成。在导料槽前端出口再安装1套无动力净化单元,雾池里残留的粉尘将在净化单元里被彻底消化。喷雾总成如图2所示,干雾抑尘改造方案如图3所示。

表1 微米干雾抑尘装置的技术参数

图1 喷雾抑尘原理

图2 喷雾总成

图3 干雾抑尘改造方案

3 干雾抑尘装置改造方案的实施

3.1 导料槽及落煤筒角度设计

为消除落料物在落煤筒内直线下降过程中因冲击产生的粉尘外溢,对落煤管、导料槽进行重新设计:将原来垂直的落煤筒改为流线型落煤筒,调整落煤筒与受冲击面成15°角,使落料物能够平缓落至下层皮带。同时,对皮带两侧导料槽夹角进行调整,将原来90 cm的导料槽间距调整为80 cm,在确保料物正常运输的情况下,消除导料槽和落煤筒不易密封的缺点,从而降低了粉尘量,消除了粉尘外溢情况。

3.2 降低导料槽内部诱导风

为降低导料槽内部诱导风,消除因诱导风导致的粉尘外溢,在导料槽内部安装多套挡尘帘,将导料槽隔离成缓冲区、检测区、净化区,形成“防护林”式结构,从而将直线运动的高速诱导风改变为曲线运动,降低气流速度,减小粉尘动能直至衰竭,最终在重力作用下沉降下来;同时将通过的粉尘吸附于胶条、抖落于皮带,达到自降尘的目的。

3.3 调整干雾抑尘装置喷雾量

干雾抑尘装置喷雾量可通过电磁阀开度进行调节,调整范围0-100 %。在设备运行过程中,可根据煤种粉尘浓度调节干雾抑尘装置的喷雾量。粉尘浓度较低时,电磁阀开度至40 %即可满足除尘效果;粉尘浓度较大时,增加电磁阀开度至80 %才可满足除尘需要。

调整干雾抑尘喷雾量可减少水、汽浪费,同时降低空压机、水箱的频繁加载时间,提高设备使用寿命,减少设备利用小时数。

3.4 避免粉尘堵塞喷头

定期清理干雾喷头和空压机滤芯。随着运行时间变长,喷头处会逐渐吸附煤粉,一旦喷头处吸附的粉尘较多,就会影响喷头喷雾量及喷雾面积,从而影响除尘效果。为避免粉尘堵塞喷头,对设备投运顺序进行调整。在设备启动后物料未进入此系统时,提前投入喷雾装置,以便在物料到达时直接降尘,这样由于已投入的喷头处喷雾压力较大,所以在物料到达后粉尘无法吸附于喷头出口处。同理,应在所有物料跑空后再退出干雾抑尘装置。投运顺序调整后,有效避免了因粉尘堵塞喷头带来的设备抑尘效果下降。

4 结束语

该公司燃煤机组将输煤系统除尘装置改为干雾抑尘装置后,改善了日常运行和维护现场的工作环境,减少了现场粉尘量,使现场粉尘浓度达到了国家标准(不大于10 mg/m3),并实现了现场粉尘浓度在5 mg/m3以下;同时,减少了人员工作量,节约了冲洗水。

参考文献:

1 宋凤莲.电厂输煤系统粉尘防治研究[J].中国电力,2010,43(3):38-41.

2 周晓东.输煤除尘问题的技术分析及解决方案[J].黑龙江科技信息,2011,15(35):35.

2016-07-18。

张艳超(1987-),男,工程师,主要从事输煤系统设备改造等工作,email:563558590@qq.com。

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