赵 敏,吕玉贵,刘平安
(金堆城钼业股份有限公司, 陕西华县 714101)
热渣开炉技术在沸腾炉升温中的实践应用
赵 敏,吕玉贵,刘平安
(金堆城钼业股份有限公司, 陕西华县 714101)
硫酸生产 沸腾炉 热渣开炉 实践应用
金堆城钼业股份有限公司(以下简称金钼股份)硫酸厂2条200 kt/a硫铁矿制酸装置焙烧工序均采用沸腾炉—余热锅炉—旋风除尘器—电除尘工艺流程,沸腾炉渣尘由排渣系统送往渣场。自2010年至今,2条硫酸系统每年因余热锅炉漏水、大修等原因造成沸腾炉灭炉至少在8次以上,每次重新升温操作复杂,需消耗大量柴油,升温时间超过10 h,操作人员工作强度增大,一旦控制不好容易发生闪爆或冒黑烟问题,造成安全环保事故。为此,金钼股份提出热渣开炉方案,即将运行沸腾炉的热渣倒运至停炉沸腾炉内,利用热渣温度达到投料生产温度开车。金钼股份2条硫酸生产线独立运行,沸腾炉炉内温度控制在860~900 ℃,排渣口出渣温度超过800 ℃,具备热渣开炉条件。
1.1 放渣位置及方式的选择
热渣开炉需保证热渣具有尽可能的高温,优先选用沸腾炉内热渣,利用现有沸腾炉高低排放渣管,在其上部开一个旁路放渣管,并设置插板阀,正常生产时打开主路插板阀,关闭旁路插板阀。运行沸腾炉放渣时,关闭高、低排阀门,插好主路阀插板,抽出旁路阀插板,将料罐放入旁路放渣口下部,然后打开高排或低排阀门放渣,放满料罐,关闭高低排阀门即可。该旁路放渣管管口位置尽可能空旷,以便叉车或其他小型车辆进出。
1.2 进渣位置的选择
停炉沸腾炉进渣位置选在沸腾炉下料口、点火油枪口或重新开孔。炉墙开孔优点是能够根据进渣条件选择最优位置及合适尺寸,但会破坏炉墙,影响沸腾炉使用寿命,存在安全隐患,施工难度大,故不可取。进料口进渣较为便利,但其上部是卸料皮带,周边设施较多,更重要的是进料口位于沸腾炉前室,空间较为狭小,容易造成热渣堆积。点火油枪口位于扩大层中部,距沸腾炉底部距离较远,炉内空间较大,可保证较多热渣进入,且尺寸合适,周边具备防置放渣平台及便于吊车吊装,每次进渣时只需拆除点火枪上部盲板,引入放渣平台放渣管即可。
1.3 热渣转运方式的选择
沸腾炉出渣温度超过850 ℃,因而具有极好的的流动性,但转运较为困难。若采用气体输送,需投入设施,费用较大,且在输送过程中降温较多。因此,金钼股份将热渣放入特制料罐,并在外部增加隔热材料,利用改装叉车转运。
1.4 进渣方式的选择
在停炉沸腾炉选定热渣开炉进渣口(点火枪口)附近设置一个放料平台,放料平台采用管道伸入进渣口内,利用吊车将装有热渣的料罐吊至该放料平台,使热渣自流进入沸腾炉内;进渣量足够后,拆除放料平台进料管道,封闭点火油枪口。
1.5 进渣量的确定
若进渣量过小、蓄热量不足,投料时温度则难以保证;若进渣量过大,放渣、转运及吊装时间延长,用渣炉内渣热损较多,且渣在炉内堆积至进渣口处不能正常下渣,处理比较麻烦。按沸腾层截面积46.44 m2计,正常生产时炉内沸腾层厚度约0.7~1 m,沸腾炉进渣量控制在32.5~46.4 m3即可。考虑到沸腾炉停炉时,炉内灰渣通过高、低排阀门排出后仍预留15~20 cm,用渣量控制在35~40 m3,即可。实践证明该进渣量较为合理。
1.6 热渣开炉操作方法及注意事项
停炉沸腾炉输入35~40 m3热渣,封闭进渣口盲板后,即具备了热渣开炉条件;为保证热渣开炉一次投料成功,不消耗柴油,对运行沸腾炉放渣、停炉沸腾炉开车制定以下措施:
1)储存足够的渣量供热渣开炉使用。运行沸腾炉需做好以下工作:①提前将沸腾炉底压控制在较高的指标范围;②放渣期间,适当增加投矿量及二次风风量、减小沸腾炉出口负压,使大量渣尘留在沸腾炉内,放渣时炉底压下降较慢。
2)最短时间提供热渣开炉所需用渣量。储渣时定期开启高低排阀门确保放渣时高低排阀门畅通,尽可能最短时间放够热渣开炉需要的用渣量,以减少已进入停炉沸腾炉内热渣的热量流失。
3)适当提高进料量,使热渣含有较高的残硫量,热渣开炉时还能释放一定潜热[1]。
停炉沸腾炉操作注意事项:①停炉前尽可能将沸腾炉内渣尘通过高低排阀门排至最低,减少炉内冷渣剩余量;②组织好叉车转运、吊车吊装料罐的连贯性,料罐放满热渣后应最短时间转运至停炉沸腾炉内,减少热渣转运时间;③转化升温具备投料条件尽可能比沸腾炉热渣开炉具备投料条件提前2~3 h,其余按短期停车操作即可;④空气风机开启后采用比正常生产时略大的风量,使沸腾炉内堆积的热渣尽快翻平,观察中部及底部各测温点温度,底部均高于500 ℃时则具备了投料条件,投料后及时查看下料口沸腾情况并做出相应调整,待沸腾炉温度升至正常生产温度时,预示热渣开炉成功;⑤若开启空气风机吹平热渣后,沸腾炉底部各温度达不到投料温度,可在入炉矿中掺入适量硫磺,提高炉内热量。若底部温度仍无回升现象,则按柴油点火升温操作进行。
金钼股份硫酸厂2条硫酸生产线经多次实践摸索,证明采用该方案进行沸腾炉升温时只要保证6~7 h内输送足够的高温热渣,沸腾炉就可实现无柴油安全环保开车,且一次性投料成功。该方法升温时间短,安全环保,每次仅燃料费用就节约10万元以上。
[1] 唐光其,张博,倪恒发.提高焙烧炉产能的生产实践[J].中国有色冶金,2010,39(5):28-31.
2016-11-21。
赵敏,男,金堆城钼业股份有限公司硫酸厂化工工程师,从事硫酸生产管理工作。电话:15129925595; E-mail:258243925@qq.com。
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