汽车起重机热车发动机无力/冒浓烟故障排除

2017-03-03 09:10楼文军蒋日章叶广平孙少双
汽车电器 2017年2期
关键词:喷油量喷油喷油器

楼文军,蒋日章,叶广平,孙少双

(江西省德兴铜矿运输部,江西 德兴 334224)

汽车起重机热车发动机无力/冒浓烟故障排除

楼文军,蒋日章,叶广平,孙少双

(江西省德兴铜矿运输部,江西 德兴 334224)

1 故障现象

一辆徐工集团生产12 t汽车起重机,整车型号为XZJ5164JQZ12,2011年出厂并投入使用。自使用以来,累计行驶里程约3万km,该起重机动力配置为上海柴油机厂生产,型号为SC8DK230Q3(直列6缸电控共轨发动机),额定功率170 kW/(2 200 r/min)。在一次维修后,冷车起动正常,但热车时出现发动机无力、无法加速且排气管冒浓烟的故障。

2 故障诊断与分析

接车后试车。起动发动机,冷车怠速正常,原地加速正常。当发动机运转一段时间,水温上升到大约50℃时,原地加速或挂上取力器就出现发动机排气管冒浓烟,再松油门踏板回到怠速症状也是一样,一段时间后排气管尾部有未燃烧的柴油排出,但发动机声音正常。

通过咨询操作人员和原维修人员得知:此车出现故障之前曾进行2次维修,第1次因离合器分离轴承破碎,更换过离合片总成和离合器分离轴承;第2次维修因离合器分离轴承的碎片未清理干净打坏了转速传感器,更换了传感器并清理了碎片,出厂后出现了上述故障现象。维修人员再次更换转速传感器无效。

通过故障检测仪KT670检测,该机无故障代码存储,显示一切正常。冷车时查看数据信息流显示:转速、水温、进气温度、燃油温度、轨道压力等参数都正常。当水温升到50℃后,加速时出现上述故障。出现故障后数据流显示:转速、水温、进气温度、燃油温度、轨道压力等参数也都正常,喷油量没有参考数据无法判断是否正常。因单位购买同批次起重机有3辆,所以决定通过检测同批次工况正常的起重机,来对比判断喷油量数据信息是否正常。经检测对比同一型号数据流后,发现故障车热车在转速1 200 r/min左右时,喷油量为33~40mm3/次;而正常车的热车在转速1200r/min左右时,喷油量为10mm3/次。分析喷油量的差别应该是此故障的根源。根据维修经验推断,喷油量的差别应该有两方面的原因:①喷油器本身泄漏,致使过量喷油;②ECU给予喷油器过量喷油的指令。

分析第一个方面的原因。根据数据信息流显示轨压正常,冷车起动也正常,所以检查喷油器回油,6个缸回油量相对均衡,喷油器大量泄漏的可能性不大。因刚接触该车型,为保险起见,更换全车喷油器试车,故障依旧。排除了此故障点。

分析第二个方面的原因,ECU为什么给予喷油器过量喷油的指令?到底是哪个传感器出了问题?检测仪检测显示系统信号正常,相关传感器数据基本正常,主要的曲轴转速传感器也更换了,并无效果,维修思路一时陷入困境。经多次观察故障车的数据信息流,发现有一项不同:转速传感器(也叫曲轴位置传感器NE)激活标志为OFF,而凸轮轴位置传感器(G)激活标志为ON。对比另一辆工况正常的起重机,两者皆为ON状态。踩下故障车的油门踏板,NE激活标志时而是OFF状态,时而是ON状态。NE作用是检测发动机转速和曲轴转角位移,给ECU提供发动机转速和曲轴转角信号,作为燃油喷射的主要控制信号,ECU根据此信号计算喷油始点和喷油量。G即凸轮轴位置传感器为判缸信号,也是燃油喷射的主要控制信号。功用是采集配气凸轮轴的位置信号并输入ECU,以便ECU识别1缸压缩上止点,从而进行顺序喷油、爆燃控制。此外,凸轮轴的位置信号还用于发动机起动时识别第1次供油时刻。因为凸轮轴的位置传感器能够识别哪一缸活塞即将到达上止点位置,所以也称为气缸识别传感器。由此可见,转速传感器信号不正常才是导致此起重机故障的真实原因。

既然转速传感器信号不正常,转速传感器本身却是好的,那问题应该出在转速传感器的线路和信号盘。线路已检查多次,应该没有什么问题;而信号盘一般不会损坏,但现在只有这个没有检查了。由于该车信号盘与飞轮联成一体,就车无法检查,于是吊下变速器总成,拆卸飞轮检查信号盘。发现信号盘上的信号孔边缘有很多坑坑洼洼,部分信号孔有缺口(图1),确定此处为是故障的根源。更换飞轮(和信号盘一体)试车,一切正常。

图1 损坏的信号盘

3 故障总结

在第1次离合器分离轴承破碎故障时,损坏的分离轴承碎片飞到飞轮壳四周,有的藏得比较隐蔽,检修时没有把碎片清理干净。起重机发动机运转时,因为震动,隐蔽的碎片窜出来和运转的飞轮产生碰撞和挤压,把信号盘的信号孔和转速传感器打坏或挤坏。使曲轴传感器不能产生正确的转速和曲轴位置信号,传感器输出混乱的信号传递给ECU,从而产生此故障。此次故障的处理走了不少弯路,总结如下。

1)检修时,要清理干净损坏的零部件碎片,防止此类故障再次发生。

2)转速信号有问题却没有出现故障代码,而且数据流显示转速正常,更换转速传感器故障依旧,就没有再去考虑转速信号的问题。

3)读取主要数据信息流如电压、转速、水温、进气温度、燃油温度、轨道压力、油门踏板位置、喷油量等,因以前检修的车辆读取数据流时,并没有NE和G信号激活标志,所以忽略了后面的NE信号激活标志的检查。

4)认为信号盘一般不会损坏,即使怀疑到转速信号,一般认为是传感器问题。

5)如果用示波器读取转速信号的波形,应该比较容易诊断。当时考虑对波形识别不熟练,有可能不能准确识别波形的异常,反而会误诊,而检测仪测试波形很不方便,所以没有进行波形分析。波形分析是电控系统检修处理疑难故障的一种有效手段和方法,应加强这方面的使用和提高。

[1]宋福昌,赵万军.电控柴油机维修技术[M].北京:电子工业出版社,2008.

(编辑 心翔)

U469.64

B

1003-8639(2017)02-0016-02

2016-07-01;

2016-07-21

楼文军(1974-),男,江西德兴人,技术总监,主要从事汽车维修;蒋日章(1964-),男,江西上饶人,高级工程师,主要从事汽车与工程机械维修。

猜你喜欢
喷油量喷油喷油器
低速机电控喷油器电磁阀换热特性计算
柴油机电控组合泵低压设计因素对循环喷油量波动影响分析
高压共轨燃油系统喷油量的预测模型
时间控制式柴油机喷油量喷射系统的控策略分析
生物柴油及其混合燃料的喷油特性研究
多缸柴油机工作均匀性控制方法研究
全新迈腾B7L车喷油器波形测试
微型涡喷发动机喷油环优化设计
2006款福特全顺车喷油器修正学习操作方法
2009年产宝马X6车发动机抖动