马振华
(中国石油辽阳石化分公司烯烃厂)
火炬头故障分析与改进措施
马振华*
(中国石油辽阳石化分公司烯烃厂)
从排放噪声、火炬头多处损坏和蒸汽引射管烧损3方面对火炬头故障表现形式及其产生原因进行分析,并提出针对性的故障改进措施。
火炬头 故障分析 改进措施
某石化厂公用车间火炬系统于2007年10月投入使用,火炬总高125m,由火炬头、分子封、火炬塔架、火炬筒体、分液罐、水封罐、仪表及电气相关设施等组成,该系统属于高空火炬系统[1]。该火炬系统连续运行至今一直没有对其火炬头部分进行维护检修,导致多个部位出现故障。在此,笔者针对某石化厂公用车间的火炬头故障形式及其原因进行分析,并提出相应的改进措施以对火炬头进行维护检修。
该火炬头为梅花喷嘴型式(图1),顶部直径1.7m,用于排放量较大的场合,结构复杂[2]。
图1 梅花喷嘴式火炬头
火炬自投用以来,排放噪声一直很大,后通过调整蒸汽量使噪声减小;但在其他生产装置生产波动,且有大量可燃气排至火炬燃烧时,火炬物排放仍旧会出现较大的噪声,周边几公里内均不同程度上受到影响,形成了噪声污染。
火炬头顶部蒸汽盘管、消烟蒸汽法兰及梅花喷嘴接管等部位均有漏点、开裂和破损。
火炬头内部的24根蒸汽引射管烧损情况如图2所示,可以看到蒸汽引射管损坏程度已十分严重,梅花喷嘴均已变形或脱落。
图2 火炬头内部蒸汽引射管烧损情况
通过近距离检查火炬头结构发现,梅花喷嘴距引射蒸汽管的喇叭口距离较远,造成部分蒸汽流动噪声外漏,并且其消音罩损坏严重,无法消音。
火炬系统蒸汽管线(主要在火炬顶部)有多处漏点,原因是蒸汽管中存有积水,冬季冻胀,造成泄漏。火炬顶部有3处消烟蒸汽法兰经常发生泄漏,主要是因为火炬塔架整体发生振动,且温差较大,造成每到冬季便发生泄漏的现象。
火炬头部位有多处开裂。火炬头顶部振动较大,且受内部高温作用,焊缝抗拉能力下降,导致开裂。火炬筒体边缘处开裂的主要原因是:消烟蒸汽引射管烧损后,没有消烟蒸汽的保护,火炬物在火炬头内部燃烧,导致筒体损坏。
火炬头内部引射蒸汽管烧损后,火炬物在筒体内部燃烧,火焰通过喇叭口串到消烟蒸汽盘管处,造成盘管过烧,导致其裂纹和鼓包。盘管内泄漏的蒸汽对消音罩产生冲刷,导致消音罩内部损坏,而火炬头内部串出的火焰,造成消音罩外层壁板过烧,导致其变形。
蒸汽盘管上多个梅花喷嘴脱落或损坏,使消烟蒸汽无法通过引射蒸汽管送到火炬筒体内部,造成消烟蒸汽引射管没有蒸汽保护而烧损。
防噪声措施有如下3方面:
a. 在修复两个原消音罩的同时,增加两个消音罩,置于原消音罩的上部,即相当于增加一个屋顶,将蒸汽喷射产生的噪声进一步吸收,防止扩散(下部留出空气流通通道)。
b. 梅花喷嘴处的喇叭口用高铝纤维毯包裹后加不锈钢钢板,吸收梅花喷嘴喷射蒸汽产生的噪声;同时将梅花喷嘴与喇叭口位置调整,保证喷射的蒸汽噪声尽量通过蒸汽引射管传出。
c. 在火炬头筒体内壁涂抹一层约40mm厚的耐火胶泥,起隔热降噪的作用[3]。
将长明灯伴热管的材料由碳钢改为S30408,管与管之间的连接用S30408管箍,以提高伴热管抗拉强度;伴热管用锡纸包裹,避免碳钢与不锈钢接触产生电位腐蚀,延长伴热管使用寿命。
提高蒸汽系统脱水能力,地面疏水系统更换大排量疏水阀,提高冷凝水回收能力。
3处消烟蒸汽法兰更换为凹凸面密封(FM/M)的型式,以提高抗振防泄漏能力;紧固螺栓改细牙、采用碟簧片以增加预紧力,防振动松动。
防损坏措施具体包括以下5方面:
a. 平整筒体,在筒体顶部加外加强圈,防止筒体过热变形;
b. 在筒体外加强圈下部增加立板拉筋,防止筒体变形;
c. 梅花喷嘴连接管处加补强、加凸台,提高焊缝抗拉强度;
d. 拆除吊耳,避免吊耳焊缝处因热应力集中导致吊耳脱落;
e. 通过提高材料等级来预防过热烧损火炬头内件,如将24根蒸汽引射管材料换为S31008,内部支撑圈和套圈材料换为S31008[4]。
火炬头改进修复后较原火炬头增加了部分重量,其中一部分重量作用到火炬头筒体碟形变径处,如图3所示。其中,Ⅰ为上筒体与变径处的连接形式,Ⅱ为下筒体与变径部位的连接形式。
从图3可以看出,筒体碟形变径部位的焊缝处承受了上部火炬头的重量,经核算筒体碟形变径部位增加承载重量约786kg,具体为:火炬头筒体内部涂抹耐火胶泥(包含锚固爪钉)重约250kg,火炬头外部加筋板重约175kg,火炬头外加强圈重约130kg,16根蒸汽引射管因壁厚增加(由3.0mm增加到4.5mm)导致重量增加约171kg,新增上部消音罩重约70kg,其他材料重约25kg,拆除的两个吊耳重约35kg。
图3 火炬头筒体碟形变径处增加重量示意图
对于增加的重量,经核算,筒体碟形变径部位承载力满足要求,达到安全使用条件。
火炬系统点火,消烟蒸汽系统投用后,未发现漏点,且噪声明显降低。监测结果表明,在蒸汽阀全开的条件下,当蒸汽压力为8MPa时,距火炬约200m处测量噪声为60dB,较之前明显降低,彻底解决了火炬噪声的问题。经过一年半时间的考核,火炬系统运行平稳,消除了蒸汽泄漏及管道损坏等故障,为装置平稳运行、生产提供了保障。
[1] HG/T 20570.12-95,工艺系统工程设计技术规定:火炬系统设备[S].北京:中华人民共和国化学工业部,1996.
[2] SHS 01031-2004,火炬维护检修规程:石油化工设备维护检修规程(第一册)通用设备[S].北京:中国石化出版社,2004.
[3] API Standard 537,Flare Details for General Refinery and Petrochemical Service[S].Washington:American Petroleum Institute,2003.
[4] SH 3009-2013,石油化工可燃性气体排放系统设计规范[S].北京:中华人民共和国工业和信息化部,2013.
TQ056.8
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0254-6094(2016)01-0122-03
*马振华,男,1981年12月生,工程师。辽宁省辽阳市,110003。
2015-01-23,
2016-01-15)