龚焕龙,赵素玉,王荣军,刘 焕
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
浅谈流化床煅烧系统布袋除尘改为湿法除尘
龚焕龙,赵素玉,王荣军,刘 焕
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
流化床运行过程中会产生大量碱尘。我公司采用布袋除尘器进行处理有诸多弊端,通过对除尘系统进行改造,实现湿法除尘后,可将碱尘回收至碱液系统,达到了优化生产、改善环境、降低检修费用等目的。
热碱液塔;布袋除尘器;湿法除尘;碱尘;流程;改造
流化床重碱煅烧工艺与卧式回转蒸汽煅烧炉有着显著的区别,因其流化态技术应用的特性,生产中将产生大量的碱尘。采用布袋除尘器时,一方面碱尘返回煅烧系统,形成碱尘的局部循环,因为碱尘的堆积密度相对较小,随着碱尘量的不断累积,势必将会影响流化床的稳定运行,碱尘飞扬严重,导致生产环境恶化;另一方面,若堆积密度很小的碱尘直接进入成品系统,将会影响成品的产品质量。同时,布袋除尘器本身若结疤清理时,劳动强度较大,布袋以及电磁阀反吹系统的更换、振动电机的使用及更换,更是需要较高的费用。布袋反吹用压缩空气进入炉气系统,是流化床系统CO2浓度相对较低的主要原因。
我公司盐水精制需大量的纯碱液,其需要使用热碱液与液相高盐卤进行配置,当纯碱液需求量大时,需使用成品碱另行配置以满足生产需要。流化床实现湿法除尘后,能够有效解决现行工艺存在的问题,同时除尘产生的碱液可以有效的补充生产所需。
2.1 原流程介绍
炉气经流化床上部抽气罩分作两部分:一部分经过主旋风分离器(E0504a)、主布袋除尘器(E0503a)除尘后,进入母液洗涤塔、换热器、炉气洗涤塔制得高浓度CO2后去压缩机;另一部分经旋风分离器(E0504b)、循环布袋除尘器(E0503b)除尘后,通过离心鼓风机进入流化床风室作流化介质循环使用。分离下来的碱尘分别经旋风分离器下碱尘阀、布袋除尘器下碱尘阀进入碱尘刮板,经碱尘刮板出口碱尘阀进入碱尘转运刮板后分成两部分,一部分进入返碱刮板,另一部分直接进入成品转运刮板,与成品轻灰一起送入成品包装。
2.2 改造方案
将主布袋除尘器(E0503a)进出气管道加盲板,流化床厂房顶部位置布置一台热碱液塔,旋风分离器配制新出气管送至热碱液塔进气,经热碱液塔洗涤后的炉气接入布袋出气总管。配制热碱液管线,利用7#炉原有热碱液泵对热碱液塔供液,回液自流入7#炉热碱液槽。
炉气由主旋风分离器顶部引出,经弯头进入炉气平管,由新增热碱液塔下部进入塔内,被循环热碱液直接喷淋洗涤,溶解未被分离下来的碱粉。炉气由塔顶引出与原炉气管道连接。热碱液由热碱液泵出口管线引出,对炉气平管及流化床热碱液塔炉气喷淋后,自流入原热碱液槽。改造流程见图1所示。
图1 流化床除尘系统改造示意图
主要技术创新点:
1)利用流化床厂房顶部空间实现热碱液塔的布置,根据原土建结构进行房梁加固,无需额外厂房、框架等基础建设施工。
2)改项目实施后实现与热碱液循环系统共用工艺,节约了新增热碱液槽、热碱液外送系统管线等基建投资,减少了项目实施费用。
3)将流化床煅烧过程中所产生的碱尘,利用热碱液喷淋溶解制成较高浓度的热碱液,减少配碱环节。
4)热碱液塔的密封性能优于布袋除尘器,同时减少生产过程中压缩空气吹入炉气系统,改造实施后,可以提高炉气CO2浓度,优化碳化操作。
3.1 流化床CO2浓度的计算
主布袋用压缩空气喷吹量为60 m3/h;
流化床作业量月平均值为31 t蒸汽/h,平均汽耗为1.241 t蒸汽/t碱,流化床纯碱产量为31÷1.241≈25 t碱/h;
吨碱CO2生成量为1 000÷106≈9.4 kmol/t(211 m3/t);
流化床单位时间内CO2生产量211×25=5 275 m3/h。
改造前CO2平均浓度约为86%,单位时间炉气量约为5 275÷86%=6 133 m3/h。
主布袋改热碱液塔后减少压缩空气喷吹量60 m3/h;单位时间炉气量约为6 073 m3/h。
CO2浓度理论可提高至:5 275÷6073 ≈86.9%。
改造前后相关工艺数据如表1。
表1 流化床除尘系统改造前后工艺数据
3.2 经济效益分析
1)节省主布袋气除尘器每年消耗检修材料费用:
①更换布袋432条,每条布袋价格270元;更换电磁阀36个,每个150元。
(270×432+150×36)×10-4=12.2万元。
②年节省主布袋绞龙及碱尘阀电费,按功率8.5 kW、全年运行330天,4台370 W振动电机忽略不计。
0.46×8.5×24×330×10-4=3.1万元。
2)减少落地碱效益
产生落地碱按3个月因洗炉停车一次,一次除尘器内部产生落地碱5 t,落地碱与成品差价500元计算年效益。
500×4×5×10-4=1万元
3)新增设备折旧
年折旧费用:109×(1-5%)÷14=7.4万元。
4)项目效益
该项目年可创效:12.2+3.1+1-7.4=8.9万元。
由表1可以看出,对流化床除尘系统进行改造后,并未对流化床煅烧的作业能力产生影响。而流化床CO2浓度实际提高值超出了理论的计算值。说明:原主布袋系统影响炉气浓度的因素不仅是喷吹的压缩空气。由于布袋除尘器难以实现绝对密封,在真空作业下,炉气系统吸入大量空气,是改造之前被忽略的影响炉气浓度的重要因素。通过改用碱液塔,有效解决了漏风的问题,使得炉气浓度得到大幅提升。
热碱液塔喷淋产生的热碱液,进入现有配碱系统。虽然碱液浓度与配碱液浓度要求(大于60 tt)相差较大,由于产生流量较小,并不会对现有配碱系统的稳定运行产生影响。
实现轻灰流化床出气系统湿法除尘后,解决了轻灰流化床主布袋除尘器布袋、电磁阀消耗量大、故障率高,检修难度大、时间长等问题,改善了除尘效果,降低了回收系统负荷,同时减少了进入炉气的压缩空气量,提高了炉气CO2浓度,更实现了落地碱的回收。在优化了工艺生产的同时,也能产生一定的经济效益,取得了良好的效果。
TQ114.161
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1005-8370(2016)06-41-02
2016-10-17
龚焕龙(1988—),毕业于河北联合大学,矿物加工工程专业。唐山三友化工股份有限公司重灰车间工艺技术员。