彭杰++周广云++孙斌
电力工程建设,百年大计,总体目标把控“质量、安全、进度、造价”,建设精品工程。
初步设计专业审查!热控涉及,全厂DCS网络是否分段、单元机组网络分开与否,是否需要“一键启停”功能,厂级监控系统的构建。
设计院技术规范书出稿时间!燃气蒸汽联合循环电厂热控专业所辖标段包括:分散控制系统(DCS)、全厂消防联动火灾报警系统、调节阀、全厂工业电视监控系统(包括电子围栏)、在线烟气监测系统(CEMS)、热控仪表成套设备、热控实验室设备、全厂SIS系统、热电管理信息系统(供热机组)。(按照以上顺序出技术规范书,满足工程基建流程工艺需要,贴合基建要求),对接设计院热控主设。
分散控制系统DCS是热控专业乃至整座电站核心设备,制约其技术规范书出稿,一个重要的因素是全厂IO点表的预估,解决方案:参考同类型已建成项目,分系统来预估IO点表,热控是一个与电气、机务、化学、锅炉等其他专业交叉专业,IO点表及仪表相关设备的提资工作量较大,建立厂家通讯录,制定相应的提资表格,提高效率。
热控造价把控。建安工程总包合同,弄清楚全厂IO点的预估,包括相关电缆量等,预留5%~10%的裕量设计。
根据项目工程里程碑节点计划,倒排热控施工一级计划。到现场开工建设后,联络电建施工单位热控负责人,按土建、机务二级网络计划,倒排热控网络二级施工计划。包括现场的施工安全。
到热控设备安装期,核对图纸设计与实际安装工艺,及时和施工方、设计院沟通,通过邮件、传真、工程联系单(协调电建单位)。
无锡蓝天燃机热电工程一共出具13份热控设计变更,其中火灾报警系统有3份,
RK001设计变更已执行,原因;火灾报警设计未按最新GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》执行。
RK002:设计变更未执行,变更原因:集中控制室内火灾报警盘背面要求具有一米的检修空间,现场解决方案:通过延长盘柜后方控制电缆的距离,火灾报警控制盘挪出现场检修措施,没有调整控制盘柜的位置。
RK010:设计变更已执行,变更原因:火灾报警系统接线布置图修改:变更原因:主厂房8.5米层之前没有设计红外对射检测探头,现场加装三组对射装置。
RK003:设计变更已执行,变更内容:锅炉补给水系统增加一台反渗透装置浓水复用、排放流量测量装置,每台机组循泵出口供水母管增加1个压力变送器;增加3台天然气调压站流量计算机与天然气调压站DCS远程柜的LC卡的通讯电缆。
RK004:设计变更已执行,变更内容:ETS机柜接受2路220VAC电源,一路由UPS机柜供电,另外一路由电气MCC供电。抽气快关阀增加全开/关信号(DI),增加紧急关指令(DO)。高压启动油泵出口增加一个双支铂热电阻(12MAV10CT101)及相关接线增加。
RK005:设计变更已执行,变更内容:辅控楼会议室温度、辅控楼工程师室温湿度仪接线方式修改,电气相关点到DCS机柜DI点公共端的跨接修改事宜。(此处不符合DCS系统分散控制要求,属于设计缺陷)
RK006:设计变更已执行,变更内容:锅炉380VAC电源柜母线电源故障(10CBB00CSB02R003)、锅炉220VAC电源柜母线电源故障DI点取消(厂家图纸修改导致)。增加#1~3自清洗过滤器的进线电源。(厂家图纸修改导致)
RK007:设计变更已执行,变更内容:每台炉增加锅炉电源柜至CEMS电源箱的UPS电源电缆和伴热电源电缆各1根(设计遗漏)。#1汽机房相应设备已关闭(J0CYE00CBD00R001)、#2汽机房相应设备已关闭(J0CYE00CBD00R002)由DI点修改为DO点。(厂家图纸修改导致)
RK008:设计变更已执行,变更内容:循环水泵摄像机视频信号电缆由网线改为光纤(根据现场实际情况),除盐水箱单法兰液位变送器的一次门,型号修改为J41H P1.6,DN50,共计2个。(设计遗漏),根据汽机厂的到货情况,增加凝汽器热井水位3(12MAG10CL103),每台机组1台导波雷达液位计(汽机厂图纸不完善导致)。
RK009:设计变更已执行,变更内容:增加冷却塔进口电磁流量计动力电源。增加化水废液泵出口电磁流量计(原为平衡流量计)电源.。增加循泵冷却风扇电机的控制。380VAC变频电机增加冷却风扇的停止反馈信号。每台机组增加润滑油滤油器前后差压开关的220VAC电源2根。(设计遗漏)
RK011-012:设计变更已执行,变更内容:高低旁DI测点修改,真空泵、开闭水泵温度测点数量修改。(厂家资料变更)
包括化学区域室外的变送器取样管,应该考虑保温箱,加装电伴热。室外的电动执行机构应该设计防雨罩。
设备调试期,做好与调试单位热控专业对接联络,将现场DCS组态逻辑与二联会定稿的逻辑联锁保护说明书核对(在DCS逻辑组态之前,组态方编写DCS逻辑组态说明书,提交生产准备部相关专工审核定稿,后开始DCS逻辑组态工作),DCS设备到现场安装就位,搭建现场DCS网络,工程师站现场配置,开始现场逻辑核对工作(将定稿后的逻辑说明书转调试热控与DCS组态核对),把现场组态不符的逻辑做好统计,和DCS现场服务工程师对接修改。
厂家资料收集,将温、压、流、振动、位移等相关保护定值整理成册,在分系统调试、信号联调时安排调试单位将其在DCS逻辑组态中修改完成。
在机组整套启动前,将容易误动的热控保护逻辑梳理,召开热控逻辑定值保护讨论会,邀请项目总工参加,形成终稿,签字公示,执行下装修改。
安装做到与设计图纸一致、DCS逻辑组态与逻辑说明书一致。
南汽9E燃机机组热控调试顺序
1、 南汽厂9E燃机机组MARK盘上电条件:TCC内部接线已完成(南汽电气、热控厂家调试TA)燃机就地控制室MCC上电、直流蓄电池组上电调试完毕、直流屏已调试完毕(需要南汽协调直流屏厂家到现场配合调试)。
2、 MARK盘上完电,冷却通风风机具备试转条件,试转风机。
3、 燃机专业的油循循环结束、油质合格后,油泵保护联锁试验。
4、 CO2保护模块,IGV等相关模块调试、可燃气体检测模块调试、TSI系统静态调试。
5、 4个燃料伺服阀调试、防喘阀调试。
6、 燃机调试的下一个节点就是盘车/高盘。
7、 燃机假点火试验。
8、 燃机点火、燃机熄火保护试验。
9、 燃机全速空载、假同期、单个控制器死机冗余试验。
10、 燃机一次调频、一次调频在线监测试验。
每天晚上制定第二天的调试计划,EXCLE表格梳理当天存在的调试缺陷,及时联系处理。
安装调试结束后,做好与电建公司的工程余料移交,留做生产检修备件。