汽车排气管接头的制造

2016-08-23 02:15林志强
科学家 2016年6期
关键词:凹模凸模排气管

林志强

摘要:本文介绍汽车排气管接头制造成套模具,解决在制造过程中遇到的问题,从而完成产品开发和生产。

关键词:模具制造;产生问题

中图分类号U4 文献标识码A 文章编号2095-6363(2016)06-0155-02

汽车排气管接头是汽车排气组件中的重要部件,该产品制造质量的要求高,难度较大,在生产过程中经常会出现各种问题,下面(图1)就本人生产过的一款汽车排气管接头作个论述。

1.产品图纸相关介绍

该产品材料为409不锈铁,厚度1.93mm。生产过程重点在拉深工序的完成,如采用锥度拉深成型,产品容易拉裂和起皱,若改用过落料、球形拉深、锥度整形拉深、切边、冲孔以及翻边等工序,则能克服上述的问题,由此确定生产方案,共用五套模具来完成。

2.工艺过程

2.1落料和半球形拉深模(图1)

该产品是球体状最薄点是顶部,它的厚度为1.76mm用φ153材料拉深高度为53mm,壁最薄为1.78mm,产品边料还有10mm单边。为节省材料降低成本,将开料尺寸修改。

2.2锥度整形拉深模(见图2)

因为产品是个斜面不规则的,产品在凹模下压时凹模斜面先接触球体顶部,下压时会把材料从顶部挤压它往下流动。第一道工序拉深高度为55mm时,整形后壁厚为1.67mm,高度为53mm整形后壁厚为1.68mm。从而可见整形时会有0.1mm变薄。

2.3切边模(见图3)

该环节主要保证了图纸③和(11)在轴线上冲剪出来的产品无毛刺(图纸14点要求)那么凸模和凹模就只在生产中修磨,研磨量每次最好在0.08mm修刀量。

2.4冲孔模(见图4)

模具调试时改动定位块保证冲孔后图纸回点中同心度。由于产品支撑点是个斜面。外面加装气缸顶压产品,保证产品在冲孔时不移动。确保图纸⑦⑧点要求。

2.5翻孔模

该工序要求产品端口要求在6mm以内ID:φ51.8±0.3mm。凸模尺寸外径为φ51.85mm,凹模尺寸=φ51.85+1.68+1.68=φ55.21mm。翻孔后要求端面3mm以下厚度不少于1.6mm。由于产品翻孔后3mm以下处厚度只是1.54mm不够1.6mm。翻孔凹模如果加大,翻孔后孔边6mm以内IDφ51.8±0.3mm又会超差,翻出来的边又会不直。因此,产品壁厚整形后要在(1.6-1.54)+1.68=1.74mm以上才能达到要求。

3.试模、分析结果

1)毛坯的形状和零件形状的相似性:由于球体只有少部分与整形凹模相接触,而接触时又是最顶部,所以必须要修改拉深凸模,当修改凸模后,凸模有个斜面与整形凹模相接触,从而减少材料在整形时在凹模下压时挤压材料往外流动(见图5)。

2)拉深前后材料的密度不变,毛坯的质量和体积必须等于拉深零件的质量和体积.由于零件是不规则的,只有测试才确定拉深高度,拉深高度为53mm时,产品最薄点不在顶部,而在与顶部连拉那个R位上,而此时拉深凹模R为10最薄点为1.88mm,在整形后壁厚(1.6mm处)为1.74mm,到最后翻孔后为1.6mm,厚度是达到了,但是一个危险数值,还要加厚,再调整拉深高度,当高度为57mm时,最薄点为1.86mm到翻孔后为1.58mm,但发现了一个问题,拉深后的产品在整形时向外流动很快,产品底部R大支撑力少。此时我考虑改变拉深凹模R改为R6高度还是拉深到57mm,因为整形后的产品高度也是57mm,修改R后拉深后产品最薄点为1.85mm,通过整形后发现壁厚有1.79mm。由于壁厚加大,翻孔模凹模也应随之加大,φ(51.85+1.79+1.79)=φ55.43mm(之前整形后壁厚1.74mm翻孔模凹模也作了加大),通过翻孔后壁厚为1.65mm,(见图6)。

4.再测试

模具通过修改后,产品生产出来后又要得到质检部确认才生产。质检部通过三坐标测量台对图纸上所标尺寸进行了全面检测,厚度用尖头外千分卡测量,所测量数据都在1/2公差范围内。这标志着产品合格了可以生产。

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