240t/h循环流化床锅炉异常分析及对策

2016-03-12 17:34于季鹏
国防制造技术 2016年2期
关键词:床温煤仓流化

于季鹏

(黄陵矿业煤矸石发电公司,陕西 黄陵,727307)

240t/h循环流化床锅炉异常分析及对策

于季鹏

(黄陵矿业煤矸石发电公司,陕西 黄陵,727307)

本文首先对黄陵矿业煤矸石发电有限公司DGJ240/9.8-Ⅱ2型循环流化床锅炉进行了概述。并在运行过程中发现了一些故障和缺陷,并结合自身的运行和经验,对故障原因作出了分析,提出了解决措施。通过现场的测试和运行,证明措施有效,效果非常明显。

循环流化床锅炉;床温;返料异常;排烟温度

黄陵矿业煤矸石发电有限公司DGJ240/9.8-Ⅱ2型锅炉是东方锅炉工业集团有限公司引进美国Forster Wheeler公司循环流化床锅炉设计和制造技术而制造的。本锅炉属高温、高压循环流化床锅炉。该锅炉连续运行能达到百日以上,基本能保证锅炉的安全运行,但在运行经济性方面却不容乐观。我公司积极研讨循环流化床锅炉在运行中遇到的问题,并进行认真分析,积极对设备加以改造。本文主要针对我公司循环流化床锅炉的运行进行了一定的分析,找出原因,并提出了解决措施,为我厂循环流化床锅炉机组的安全、经济运行提供经验和参考。

1 循环流化床锅炉简况

本锅炉为循环流化床燃烧方式、自然循环、单炉膛、单汽包、全封闭布置。由一个膜式水冷壁炉膛、两台高温汽冷式旋风分离器、一个汽冷包墙包覆的尾部竖井组成。炉膛内布置有四片水冷蒸发屏和四片屏式过热器。炉前共设有四台给煤机和两个石灰石给料口。炉膛底部是水冷风室,风室后布置两台点火燃烧器。水冷风室和炉膛之间是由水冷壁管弯制的布风板,布风板上布置有4根排渣管。两台高温汽冷式旋风分离器布置于炉膛与尾部竖井之间,其下部各有一台“J”型返料器。高温过热器、低温过热器、省煤器和空气预热器从上到下依次布置在尾部烟道中。过热器系统中设有两极喷水减温器。

2 床温

本厂锅炉床温测点共有十二只热电偶,这十二只热电偶分四列,每列三只,分别布置于四台给煤机落煤口下,沿前墙至后墙依次布置,床温测点高出风帽300mm。在运行初期,床温测点温度普遍偏低、温度偏差大、分布不均。十二只测点有六只温度在820—840℃左右,有四只温度在790-820℃之间,有两只温度在680-720℃,这两只温度明显的偏低,最大温差在160℃左右。

原因:(1)燃煤粒度控制不合理,粒径分布不均,较大的煤块进入炉膛内,会在炉膛沉积形成死滞区,破坏正常的流化状态,使炉内温度场分布不均匀,造成床温局部过低。

(2)由于床温测点处于炉膛密相区内,理论上该区域的温度点应该是床温最真实的反映,但在实际运行中,炉内流化状况有差异,这就造成了炉内局部流化状况不好,相应点床温显示值偏低,由于给煤颗粒粒度严重大于设计值,造成密相区底部流化状况不是很良好,沉积在炉膛底部的大颗粒不能很好的排出,加之测点高度比较低,造成测点处于不是很好的流化状态中,所有测点反映值比实际床温值偏低。

应对措施:(1)从煤源着手,检查维护破碎系统,严格控制进入炉膛内的燃煤粒度,进入炉膛内的燃煤粒度应控制在0~8mm,最大不超过10mm。

(2)在停炉后,把床温测点的高度增加了200mm,其目的是尽可能使床温测点处在密相区良好的流化状况中。

(3)应合理调整一次风量及上、下二次风的配比,一次风量应在保证床料完全流化的前提下适当降低,但不应低于最低流化风量;下二次风要保证高风压,有足够大的穿透能力和床料进行良好的混合,上二次风可根据风量和氧量进行调整。

经过上述调整和改进,床温测点值普遍有所升高,床温偏差值降低到70~80℃,提高了锅炉运行的经济性。

3 返料异常

我厂循环流化床锅炉在运行初期,频繁出现返料异常的现象,主要有返料中断或大量返料进入炉膛。其主要原因是加减负荷过快、过急,使燃烧工况发生了改变,从而导致物料循环被破坏。

我厂运行人员在增加负荷过程中,经常根据自身运行经验,直接将一次风量增加至理想值,然后依据实际情况逐渐加煤,而在这一过程中炉内工况发生了变化。当一次风量增加时,给煤量、二次风量并没有跟着增加,这时,炉膛内一次风占绝对优势,一次风速会随着风量的迅速增大而增大,颗粒浓度(燃烧份额)发生改变。原本停留在炉膛密相区内的大量颗粒超过颗粒终端速度,被送入炉膛稀相区,使炉膛稀相区颗粒浓度增加。这时,床层颗粒浓度下降,料层阻力减小。同时,由于炉膛稀相区颗粒浓度增加,稀相区燃烧份额也会增加,这样就会增加炉膛出口的颗粒浓度和烟气温度,若炉膛出口一直为负压运行,则烟气流速也会增加。因为分离器的分离效率会随着分离器入口的烟气浓度、温度和速度的增大而提高,所以,被分离器分离出来且进入返料器的返料量就会增加,一旦进入返料器的返料量超过进入炉膛的返料量,返料在自重的作用下,会导致返料器内的风帽被压死,返料在返料器内不能流化,造成返料中断。

同样,在减负荷过程中,过快、过急,就会使分离器分离效率下降。这时,进入返料器内的返料量就会减少,返料器内的返料得不到补充,从而使炉膛内压力大于返料器立管内压力,造成返料中断,形成恶性循环。所以运行人员在调整时,要循序渐进,不急不躁,也许需要经过数小时的调整才能重新建立新的物料平衡。

4 给煤

本循环流化床锅炉共四台给煤机,每两台给煤机接在一个3003的煤仓上,煤仓为钢制结构,煤仓的前壁和后壁与水平夹角都为60°,每个煤仓在下部分叉后变成夹角为60°的两个小煤斗,形状为方形椎体。煤仓内壁铺设一层光滑、耐磨、阻燃的微晶板,小煤斗与给煤机之间用4块800×800mm的方形钢板连接,在连接管上安装了电动插板门。正常情况下,煤仓内的燃煤经自重落至四台称重式皮带给煤机入口处,经给煤机输送至炉膛内燃烧,在给煤机出口还设置了电动快关门,内部引入了一次冷风作为密封风,防止断煤时,炉膛内的热烟气反窜进入给煤机烧坏皮带。

我厂以黄陵矿业集团一号煤矿洗煤厂洗出的煤矸石、中煤和少量煤泥作为燃料,水分大、粘度大,我厂在运行中经常会发生断煤、堵煤、煤仓内壁贴煤的现象,严重危机锅炉机组的安全运行。

应对措施:(1)将煤仓前后壁的夹角改为75°,并在煤仓前后每台给煤机上方各加三层空气炮,每层一个,定期用压缩空气振打或不落煤时振打。

(2)将两只小煤斗的夹角改为30°,割除小煤斗上部的水平部位,并在每个连接管上各割出一个300×300mm的方孔,便于运行人员在堵煤时用钢筋捅捣疏通。

(3)从煤源上把关,尽可能提高入炉煤品质,加强入炉煤的取样化验,将水分控制在9%以下。

(4)如果长时间停炉,应在停炉前将煤仓的存煤烧空,防止因煤在煤仓内长时间不流动而板结,给下次启炉造成困难

经过我们实际改造后,现在锅炉断煤、堵煤、煤仓内贴煤的现象很少发生,给我厂锅炉机组的安全运行带来了保证。

5 排烟温度

本厂锅炉排烟温度设计值为140℃,在启动初期,排烟温度就基本接近设计值,运行一周后逐渐升高,最高时排烟温度可达到200℃,严重危及锅炉的安全稳定运行。

原因:(1)布置在尾部烟道的过热器、省煤器、空气预热器等受热面积灰严重,受热面积灰将使受热面传热系数降低,锅炉吸热量降低,烟气放热量减少,空气预热器入口烟温升高,从而导致排烟温度升高。

(2)我厂锅炉临界流化风量为70000Nm3/h,实际运行中一次风量大于100000 Nm3/h,这样会使尾部烟道内的热量迅速增加(来自床层内),烟气在单位体积内被冷却的效果下降,排烟温度也会上升。

(3)炉膛负压过大,使烟气流速增大,飞灰含量增加,大量热量被引风机带走,导致排烟温度升高。

(4)我厂风机入口布置有热风回路,即从空气预热器出口至风机入口接入热风管道来提高风机入口风温。空气预热器入口风温高,吸收烟气的热量减少,导致排烟温度升高。

应对措施:(1)加强空预器的吹灰,缩短吹灰间隔,由原来的每夜班一次改为每班一次。检修人员加强对吹灰器的维护与检修,确保吹灰器的正产投入。

(2)根据负荷情况,合理调整一、二次风量,一次风量在保证床料正常流化的前提下尽量减小,这样可以减小对水冷壁管的磨损,也可降低排烟温度。对二次风量调整时,应注意对炉内燃烧的扰动效果,尽量将两侧氧量调平,防止被带到尾部烟道内未完全燃烧的固体颗粒发生二次燃烧,使排烟温度不正常升高。

(3)维持炉膛负压在-50—0 Pa的正常负压,经常对负压表管进行吹堵,保证负压表的灵敏度和指示正常,并加装负压表防堵装置,确保炉膛出口压力表正常工作。

(4)在夏季时,我们停止热风回路的投入,降低空气预热器入口风温,从而降低排烟温度。

经过上述调整与改进,本厂循环流化床锅炉排烟温度现在基本能维持在140℃左右。

总之,随着我国大型循环流化床锅炉的不断发展及壮大,从锅炉厂家到电厂各单位都积累了丰富的经验,各电厂根据自身的实际情况情况对设备进行了改造和完善。本文作者结合自身实际情况,通过全面、准确的分析,找出了原因,并对设备进行了改造和一些参数进行了优化,达到了机组的经济安全运行。

(References)

[1]张可,刘晓平,赵磊等.循环流化床实用教材 [M].北京,中国电力出版社,2005

[2]任永红,宋雪桦.循环流化床锅炉设备及运行 [M].北京,水利电力出版社,2008

[3]党黎军.循环流化床锅炉的启动调试与安全运行 [M].北京,中国电力出版社,2002

于季鹏(1985-),男,助理工程师,大学本科,热能与动力工程专业,从事锅炉技术管理工作。

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