分子筛脱水装置在轻烃回收站的改造

2015-09-26 02:20宋志俊王娟娟张建红解兆友赵泉安长庆油田采油一厂
油气田地面工程 2015年7期
关键词:轻烃回收站分子筛

宋志俊 王娟娟 张建红 解兆友 赵泉安 长庆油田采油一厂

分子筛脱水装置在轻烃回收站的改造

宋志俊王娟娟张建红解兆友赵泉安
长庆油田采油一厂

分子筛在安塞油田轻烃处理系统的应用已有10余年,历经多次改造与优化:其中某轻烃回收站改造4次,解决了分子筛经常性故障停运、易腐蚀、再生气不足等多项问题;使分子筛脱水装置能够连续运行,降低了设备故障率;提高了分子筛脱水效果,分子筛后气体露点降低至-10℃,降低设备冻堵率,尤其是改造后冬季再未出现过冻堵情况;提高了轻烃质量,轻烃含水率下降;分子筛脱水装置改造为自动控制系统,降低了员工劳动强度。

分子筛;脱水;轻烃;再生;吸附

1 工艺现状

安塞油田共有轻烃处理站5座,负责回收9个采油作业区伴生气、原油挥发气、原油稳定气。轻烃生产原料气中含有水分,低温条件下形成游离水,造成管线冻堵、超压运行等安全风险,因此轻烃生产过程中需要将水脱除。脱水工艺如图1所示。从图1中可以看出,目前轻烃回收工艺脱水方式主要有两种:①原料气中水蒸气在低温、中压的工艺环境下形成游离水,在重力作用下沉至容器、管道底部,通过定时排污、排水进行脱除,某轻烃回收站游离水脱除情况见表1;②使用分子筛脱水装置,进行独立脱水,以达到脱水效果。安塞油田各轻烃处理站都安装分子筛进行脱水。

图1 安塞油田轻烃回收脱水工艺

2 工艺原理

虽然使用容器脱除游离水的方式可以脱除大部分水分,但无法达到轻烃露点低于-30℃的要求,应用分子筛可以达到深度脱水的目的。分子筛的主要成分为结晶态硅酸盐,根据分子大小、极性分子等对水蒸气进行吸附。分子筛脱水装置主要工艺原理如下:

(1)脱水装置有2具干燥塔,干燥塔内填充分子筛滤料,一具用于吸附水蒸气,另一具用于脱除分子筛水分再生。

(2)生产轻烃原料气进入1具干燥塔进行吸附,分子筛吸附原料气中的水蒸气得到干气。

(3)另外1具干燥塔利用高温再生气使水分脱离分子筛吸附,并将水分携带出干燥塔。

(4)再生各工作8 h,自动进行对调工作。

(5)再生后的干燥塔需要冷却,使分子筛达到再次吸附的工作要求。工艺流程如图2所示。

图2 改造前分子筛脱水装置工艺流程

3 存在的问题

分子筛在安塞油田轻烃处理系统的应用已有10余年,历经多次改造与优化,其中某轻烃回收站改造4次,解决了分子筛经常性故障停运、易腐蚀、再生气不足等多项问题。

(1)分子筛阀门易故障。由于原料气中含硫化氢、杂质,同时高温再生气进入干燥器都会造成阀门卡死、关闭不严,阀门故障会造成管线超压运行、分子筛再生气体和原料气互窜等隐患,使分子筛运行安全风险增大、脱水效果降低。

表1 某轻烃回收站游离水脱除情况

(2)分子筛再生气不容易达到工艺要求。分子筛干燥器内滤料的再生,取决于再生气气量和温度,当分子筛再生效果不好或无法运行时,分子筛将无法工作。

(3)再生气压缩机容易故障。再生气压缩机作为再生气循环用动力源,由于压缩机进口压力较高(0.4~0.6 MPa),压缩机震动较大,进入压缩机气体为高温气体,增大压缩机故障率。

(4)再生气冷却换热器容易发生故障。再生气温度较高(180~200℃),需要降温才能循环使用。由于换热器运行温度较高,易发生故障。

4 装置改造

(1)阀门的选择:①带有自动控制系统的普通球阀容易发生故障,该类阀门专业性强,需要厂家单独维护和更换,造成分子筛长时间停运;②普通手动球阀易维修、更换,运行过程中能够及时发现问题,使分子筛能连续运行,但需要人工操作,同时更换阀门频次较多,增加了员工的工作强度和运行费用;③耐高温、耐腐蚀四通不锈钢阀门,将四个阀门更改为两个阀门,故障率低。

(2)再生气源的选择:①再生气压力、气量不足会使水分无法完全脱除吸附,降低分子筛脱水效果;②再生气压力较高,会造成设备、设施工作压力高,增加安全风险,提高设备故障率;③再生气可以是天然气、脱水后的轻烃气、轻烃系统生产的干气,也可以是外部来气,但外部来气尤其是冬季气量不易受控;④可使用压力调节阀将压力高的再生气调节至所需要的压力,保证了再生气压力、气量的稳定。

(3)再生气处理要合理:①再生气直接排放进入轻烃回收站放空系统,由于气体含水,冬季会造成管线冻堵,同时气体直接排放会造成浪费,不利于节能减排;②再生气通过分离器沉降脱水后可直接循环使用,但是分离器脱水不彻底,影响分子筛再生效果;③再生气可以并入原料气进行脱水处理,而完全脱水的原料气可作为再生气进行分子筛再生,通过调压阀、原料气压缩机进行压力调节,使再生气循环使用。

(4)其他方面的经验:①再生气压缩机作为再生气动力源,可以去掉,使用高压气源作为再生气气源,不需要安装再生气压缩机;②再生气换热器使用要科学合理,安装时需考虑换热器流道面积,若确实需要利用换热器进行换热时,可考虑整个装置的管线、阀门、设备全部采用不锈钢材质,这样可以延长设备的使用寿命;③分子筛脱水装置运行过程中,再生塔工作压力要低于吸附塔工作压力,高温气体不会在发生阀门关闭不严后窜入整个系统,可以降低事故的发生频率。

多次改造后分子筛脱水装置工艺流程见图3。从分子筛脱水装置工艺流程改造前后对比可以看出,通过多次改造分子筛脱水装置流程更加简化,使用的设备减少,不仅提高了脱水效果,降低了设备故障率,而且提升了轻烃回收效益。

图3 改造后分子筛脱水装置工艺流程

5 改造效果

分子筛脱水装置经过多次改造取得了以下几方面效果:

(1)使分子筛脱水装置能够连续运行,降低了设备故障率。

(2)提高了分子筛脱水效果,分子筛后气体露点降低至-10℃,降低设备冻堵率,尤其是冬季改造后未出现冻堵情况。

(3)提高了轻烃质量,轻烃含水率下降。

(4)分子筛脱水装置改造为自动控制系统,降低了员工劳动强度。

6 结论

(1)分子筛脱水装置是轻烃回收系统深度脱水装置,虽然总脱水率达不到40%,但是分子筛脱水装置可以有效地降低气体露点,防止管线冻堵。

(2)设备完好性是分子筛脱水装置能够连续运行的保障,因此应加强分子筛的设备、设施的保养,高温运行下的关键阀门保养不善,是导致分子筛停运的重要原因。

(3)再生气的使用、处理是直接影响分子筛脱水装置运行效果的关键因素。

15129750044、songzj1_cq@petrochina.com.cn

(栏目主持张秀丽)

10.3969/j.issn.1006-6896.2015.7.019

宋志俊:工程师,2009年毕业于西安石油学院油气储运专业,现任长庆油田第一采油厂集输大队技术员。

2015-03-06

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