抽油机电动机防水皮带轮的研制及应用

2015-09-26 02:20黄河涛文献稳王玉河南油田分公司采油一厂
油气田地面工程 2015年7期
关键词:深孔游梁皮带轮

黄河涛 文献稳 王玉 河南油田分公司采油一厂

抽油机电动机防水皮带轮的研制及应用

黄河涛文献稳王玉
河南油田分公司采油一厂

针对抽油机皮带在雨季中损耗多且影响原油生产的情况,提出了改进皮带轮结构的方案。在不影响皮带轮性能及使用寿命的情况下,将现有皮带轮沿轴向均匀钻穿10~12个直径为10 mm的深孔,深孔钻穿皮带轮槽的1/3处,深孔均匀分散在皮带轮四周,要求深孔圆滑且大小和间距适中。当雨水沿皮带进入皮带轮槽时落入深孔,在皮带与皮带轮高速旋转的离心力、电动机风扇的风力作用下,使皮带上附着的水迅速沿排水通道排出,减少皮带与皮带轮之间水膜的形成,避免打滑烧皮带。防水皮带轮改造实施后,解决了雨季皮带消耗增多的问题,合计月减少材料费2.6万元。

游梁式抽油机;皮带消耗;摩擦力;水珠;结构改进

引言

皮带是游梁式抽油机重要组成部分之一,它与齿轮减速器一起构成抽油机的减速传动装置,以实现从电动机到曲柄轴的动力传递和减速[1]。目前油田游梁式抽油机的皮带以普通单组三角带和联组带为主。在雨季时,烧皮带次数明显增多,因雨水顺着皮带进入皮带轮槽,一部分雨水在皮带轮的旋转作用下被甩出,一部分雨水在皮带与皮带轮之间形成水膜,致使皮带打滑,造成烧皮带。

本文分析并找出了影响皮带损耗的因素,提出了改进皮带结构的方案,加工改造后在现场得到应用。

1 皮带消耗统计

某油田共有油井256口,开井191口。2013年累计皮带消耗4 080条,消耗费用58万元。皮带消耗明细见表1。

某油田月度皮带消耗对比见图1。从月度消耗来看,1—4月、9—12月皮带消耗较低,5—8月皮带消耗明显增多。雨季时频繁更换皮带,严重影响了油井生产时率,给生产带来很多困难。因此,如何避免或减少皮带在雨季中频繁损坏,是采油队面临的重要工作。

图1 某油田月度皮带消耗对比

表1 某油田1-12月皮带消耗汇总  条

2 雨季皮带消耗增多问题分析

目前抽油机井低冲次井较多,由于冲次的降低及皮带轮直径的减小,皮带与皮带轮的接触面积相应减小,摩擦力降低[2]。下雨时,暴露在户外的皮带由于主动轮位置较低,雨水顺着皮带进入皮带轮槽,一部分雨水在皮带轮的旋转作用下被甩出,另一部分雨水聚集在主动轮上。当皮带离开皮带轮时,因皮带与皮带轮的挤压力消失,皮带凹槽更加容易吸附水珠。在高速运转下,皮带上的积水充当了皮带与皮带轮的润滑剂,原本高温运转的皮带在积水的润滑及吸热下温度下降,蒸发能力减少。因水依附在皮带表面上,在皮带与皮带轮之间形成水膜,摩擦系数不断下降,因此摩擦力也不断下降,进而出现皮带打滑现象,造成烧皮带。

3 改进方案

为防止皮带轮打滑改进了皮带轮的结构,通过自身运转时不断挤压的形式,将积水尽可能多的排出皮带轮,消除皮带与皮带轮之间的水膜,排除因积水造成皮带打滑的隐患,达到保持摩擦系数不变的目的。

具体改进方案:在不影响皮带轮性能及使用寿命的情况下,将现有皮带轮沿轴向均匀钻穿10~12个直径为10 mm的深孔,深孔钻穿皮带轮槽的1/3处,深孔均匀分散在皮带轮四周,要求深孔圆滑且大小和间距要适中。

当雨水沿皮带进入皮带轮槽时落入深孔,在皮带与皮带轮高速旋转的离心力、电机风扇的风力作用下,使皮带上附着的水被迅速沿排水通道排出,减少皮带与皮带轮之间水膜的形成,避免打滑烧皮带。同时钻穿皮带轮槽的深孔可以增强湿滑皮带与皮带轮的附着力,增大摩擦,减少打滑,避免烧皮带现象的发生。

4 改造效果

(1)减少材料费用。防水皮带轮实施改造后,解决了雨季皮带消耗增多的问题,合计月减少材料费2.6万元。

(2)提高油井生产时率。正常更换1条皮带需要1 h,因皮带打滑脱落造成停抽到安装好新皮带重新启抽平均耗时5 h。防水皮带轮经改造后解决了烧皮带问题,减少了更换皮带次数,提高了油井的生产时率。改造后按单井日产油3 t计算,日累计增油创效费用2.4万元。

(3)降低了劳动强度。防水皮带轮的改造,解决了油井雨季频繁烧皮带的难题,降低了工人的劳动强度。

[1]郜云飞,吴晓东,金潮苏.游梁式抽油机皮带传动效率分析[J].石油钻探技术,2002,30(6):45-47.

[2]朱从鉴,朱江红.带传动中弹性滑动的定量分析[J].机械传动,1996(1):1-7.

(0377)63844177

(栏目主持樊韶华)

10.3969/j.issn.1006-6896.2015.7.037

黄河涛:工程师,1992年毕业于河南石油职工大学石油地质专业,现从事采油技术管理工作。

2015-02-10

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