宝马N20发动机故障6例

2015-09-03 10:33赵宝平赵玉亮
汽车与驾驶维修(维修版) 2015年11期
关键词:固定架火花塞喷油器

文:赵宝平、赵玉亮

宝马N20发动机故障6例

文:赵宝平、赵玉亮

故障1

抖动、拉缸

故障现象:一辆宝马525Li轿车,搭载N20发动机,行驶里程3.4万km。用户反映该车发动机起动后有抖动现象,怠速时坐在车内感觉座椅一颤一颤的,开启空调时抖动较为严重,关闭空调后抖动减轻。

检查分析:接车后,维修人员首先对故障现象进行了验证。车辆起动后,坐在车里能明显地感觉到车辆的振动。此时急踩加速踏板,排气管中冒黑烟,怀疑燃油供给系统故障(混合气过浓)。借助专用故障诊断仪对车辆进行检测,发动机控制单元DME中存储了以下故障代码。

①140310熄火,气缸3:已识别,当前不存在,频率1次。

②140210熄火,气缸2:已识别,当前不存在,频率1次。

③140301熄火,气缸3:喷射装置被关闭,当前不存在,频率1次。

④140201熄火,气缸2:喷射装置被关闭,当前不存在,频率1次。

⑤140001熄火,多个气缸:喷射装置被关闭,当前不存在,频率1次。

接着,维修人员检查了2、3缸的火花塞,根据火花塞的状态,可以看出存在燃烧不良情况。尤其是3缸,火花塞头上有很多积炭,并且有湿润的燃油。于是更换了2、3缸的火花塞和喷油器,但是起动后还是能够感觉到抖动。

使用故障诊断仪在DME中读取各缸的运转平稳性,数值都为0。对气缸压力进行测量,发现3缸的缸压仅为600 kPa,其他各气缸压力都能达到1 MPa以上。使用内窥镜观察3缸缸内的情况,发现3缸内壁上有2道黑线,不知道是活塞环对口了还是有拉缸磨损(内窥镜照片不是太清楚)。

为了排除是活塞环对口导致密封不良,造成缸压低,维修人员向3缸内注入了少量的机油,这时再次测量气缸压力,气缸压力最大为700 kPa,还是明显低于其他3个气缸。

由于内窥镜观察3缸内的情况不是很清晰,无法判断为什么3缸气缸压力偏低,需要拆卸气缸盖后做进一步检查。拆下气缸盖后,最终发现3缸的活塞在垂直于缸体的方向上有一道裂纹,就是这道裂纹导致3缸排气侧内壁拉缸。将3缸活塞转到上止点后,发现沿纵向上活塞后部比前部略低。

维修人员对进气系统和空气滤芯进行了仔细检查,没有发现丝毫的进水痕迹,估计是由于3缸喷油器滴漏导致的3缸活塞开裂。

故障排除:由于在质保期内,最终该车更换了发动机。

故障2

关键词:增压压力、真空泵

故障现象:一辆宝马3系轿车,搭载N20发动机,行驶里程3.8万km。用户反应车辆在行驶过程中发动机故障灯报警,中央信息显示屏提示发动机功率下降,且车辆加速困难。

检查分析:维修人员使用专用故障诊断仪对车辆进行快速测试,发现存储了“120308—增压压力调节器,可信度,压力过低”的故障信息。另外,还有故障码D01557、D01558、D0156D、D01570和D02D58,这几个故障码共同的特征是扭矩信号缺失。

对增压压力过低故障进行检查,在拆卸真空储能器时有许多机油流出。接着对真空管路进行检查,发现管路中各处全部都有机油,包括减压装置电子气动压力转换器内部。

维修人员拆卸2级真空泵时,发现至涡轮增压器的真空管路内部膜片已经损坏(图1)。于是对涡轮增压器的真空管路进行检查,发现管路中有机油,检查涡轮增压器内部也有少量机油存在。

对于故障代码D01557、D01558、D0156D、D01570和D02D58,根据PUMA(技术通报):52759135,执行检测计划,检查相关搭铁线正常。

最终确定真空泵已经损坏需要更换,在配件查询时得知只能订购改进型的。对于2013年以前生产的车辆,真空泵更换时需要与进气凸轮轴一起更换,因为进气凸轮轴在2013年4月以后进行了配件改进,新的真空泵与旧的凸轮轴是不能一起安装的。此外,车辆真空储能器、减压装置电气动压力转换器及涡轮增压器内部都已经有机油存在(图2),怀疑内部损坏。

故障排除:更换涡轮增压器、真空泵、凸轮轴、储能器和减压装置后起动发动机,发动机顺利起动,加速顺畅,经试车发动机一切正常,至此故障彻底排除。

故障3

关键词:涡轮增压器

检查分析:维修人员首先验证故障现象,经与用户一同试车,确认故障现象确实存在。接着,对车辆进行了以下的检测:检测DME有增压压力调节的相关故障;查询该车没有与发动机相关的事故或水浸的维修记录;拆检涡轮增压器,发现进气涡轮轴心上的固定螺母脱落,导致涡轮叶片被打烂,从而引起涡轮异响。

更换涡轮增压器后试车,一开始都正常,但随后又出现发动机功率下降故障。维修人员重新拆卸检查涡轮增压器,检查阀门开度与试驾车的一样,三元催化器也没有堵塞,但新涡轮叶片严重卡死,需要很大力气才转得动。检查其润滑管路有机油,新的涡轮增压器已损坏。

更换第2个涡轮增压器,然后再次试车,一开始也都正常,但不一会又出现发动机功率下降故障。检查发现涡轮叶片固定螺母又脱出来,第2个涡轮增压器也损坏了。第2个涡轮增压器的涡轮没有卡死,转动正常,对其进行拆检,发现润滑油管路布置正常,管路没有堵塞,并且拆开时有机油滴出。初步分析脱开的螺母没有固定好是主要原因,螺母没有自锁。

拆检第一个更换的涡轮增压器,涡轮有阻力,类似轴承抱死的感觉。把原车的旧涡轮增压器装上,测量机油压力,压力正常。另外,检查循环空气减压阀,正常。这个阀出问题,增压空气会从节气门反弹冲击涡轮。拆下原车涡轮增压器进行拆检,在拆解的过程中叶片已断开,中间有严重高温产生的积炭,故障点指向润滑系统。

在测试机油压力正常的前提下,检查增压器机油供应管路,发现在起动的时候没有机油喷出,只有一点机油流出。检查缸体一侧管路时,发现管路中有一个单向阀,奇怪的是,此阀的方向是阻止机油通过。对比其他车辆,没有此单向阀的信息。最终厂家技术部建议更换气缸盖。

故障排除:更换气缸盖后试车,故障彻底排除。

王家会站按精度划分属于三类精度站,根据该站各年汛期总水量Wf,计算频率并绘制曲线,取汛期径流量频率p为10%、50%、90%所对应的径流量相近的年份为丰、平、枯水典型年。依据汛期径流量频率p为10%、50%、90%所对应的径流量相近的年份为丰、平、枯水典型年,分别为2008年、2006年、2002年。

故障4

关键词:高压喷油器固定架

故障现象:一辆2012年产宝马X3运动型多功能车,搭载N20发动机,行驶里程5万km。用户反映该车起动后发动机怠速抖动,感觉发动机舱中的噪声很大,排气管排出的尾气也很难闻。

检查分析:接车后,维修人员首先验证用户反映的故障现象,怠速状态下观察发动机,感觉发动机有横向晃动的现象,好像有气缸不工作或者工作不正常,并且可以听到发动机气缸盖上部有漏气的噪声。借助宝马专用诊断仪ISID进行诊断检测,读取发动机控制系统故障内容如下:112201—气缸2 喷射装置,控制:断路。

调用控制单元功能,读取发动机运转不平稳值(图3)。发动机的运转不平稳值显示第2缸、第3缸没有正常工作。

接下来根据诊断的内容,先对第2缸的高压喷油器进行基础的检查。检测DME和2缸喷油器之间的线束没有问题,因此根据故障码的细节描述,准备先更换第2缸的高压喷油器。当拆下第1缸和第2缸高压喷油器的固定架后(第1缸和第2缸共用1个固定架;第3缸和第4缸共用一个固定架),第2缸高压喷油器轻轻的一拉便拉出来了。正常情况下,即使拆下高压喷油器的固定架,由于高压喷油器上特氟隆环的作用,喷油器也很难从缸盖中拉出,需要借助专用工具费很大的力才可以拉出。第1缸的高压喷油器就固定得很紧,不用专用工具根本拔不出来。

特氟隆的化学名是聚四氟乙烯,英文名为Polytetra fl uoroetylene,简称PTFE。具有耐腐蚀性、耐高低温性、自润滑性、表面不粘性、耐大气老化性和不燃性等优点。

拆下喷油器后检查发现,第2缸高压喷油器顶部没有特氟隆环,并且喷油器的前部被烟熏得黑乎乎的,有明显漏气的痕迹(图4)。喷油器上的特氟隆环到哪儿去了呢?仔细观察发现,喷油器安装特氟隆环的位置还残留了一点点痕迹,分析密封圈可能被高温融化掉或者破碎后被高压气体吹走了。

在之前读取的发动机运转不平稳值中,显示第3缸工作也不正常,既然第2缸会出现这样的问题,会不会第3缸也是同样的问题呢?于是,维修人员拆下第3缸和第4缸的高压喷油器固定架进行检查,发现第3缸高压喷油器也很容易就被拉出来了,而第4缸喷油器固定得很紧,无法轻易拔出来。拉出第3缸喷油器后,发现其问题基本上和第2缸类似,安装特氟隆环位置只剩下很少量密封环残骸,整个喷油器的前端被罩上一层积炭(图5)。

第1缸和第4缸喷油器需要使用拉拔专用工具才能拆卸下来,拆下后检查发现,这2个气缸的高压喷油器特氟隆环完好无损。喷油器的前端只有顶部有很少量的积炭,其他位置则很干净。那为什么只有第2缸和第3缸的高压喷油器出现这样的现象呢?维修人员分析认为,可能还是安装引起的问题。

通过宝马诊断系统ISTA调出喷油器的拆卸安装步骤,除了常规的要求之外,还发现了一个安装细节:高压喷油器的固定架平面呈弧形,分正反面,ISTA要求喷油器固定架按图6中黑色箭头方向安装。并且这个固定架上面还有零件号码,安装时零件号码朝上(图7)。对比刚才已经拆卸的固定架,发现固定架有零件号的一面是朝下安装的,固定架安装错误(图8)。

当高压喷油器固定架的安装方向错误后,紧固压紧时,固定架只有一端会被压下去,完全压紧高压喷油器,使喷油器不会松动,而另一端可能会略微翘起,起不到完全压紧高压喷油器的作用。所以,2个固定架能够完全压紧高压喷油器一端的2个气缸的特氟隆环是正常的(1缸和4缸),而另一端所固定的2缸和3缸的高压喷油器则出现了问题。

事实上,起初2缸和3缸高压喷油器还可以靠特氟隆环起到一定的紧固作用,时间久了,高压喷油器就会发生移动,特氟隆环就无法完全密封。在气缸压力的作用下,密封环就会慢慢损坏、破碎,造成气缸漏气,发动机的气缸压力不足,进而引起第2缸和第3缸工作不正常。

故障排除:更换4个气缸喷油器的特氟隆环,然后正确安装高压喷油器的固定架,删除故障存储,起动车辆,发动机起动着车后运转平稳,漏气的声音消除,至此故障排除。

故障4

关键词:喷油器

故障现象:一辆宝马320Li轿车,搭载N20发动机,行驶里程5 000 km。用户反映车辆行驶中发动机故障灯突然报警,中央信息显示屏提示“发动机功率下降”,同时车辆加速无力,排气管发出“突突”异响,怠速状态下发动机剧烈抖动。

检查分析:维修人员确定故障现象确实存在后,观察发现三元催化器前端被烧得通红(图9)。借助ISID对车辆进行诊断检测,读取发动机控制系统故障内容如表1所示。调用DME控制单元功能读取数据流,显示发动机运转不平稳值如图10所示。故障存储中显示第1缸、第2缸和第4缸失火,发动机的数据流显示4个缸平稳值都偏大,其中2个气缸为正值,2个气缸为负值,和理论的平均值0误差很大。

了解到以上信息后,维修人员先进行基础检查,和其他正常的车辆对调一组点火线圈测试,故障依旧。拆下火花塞检查,发现第1缸的火花塞电极上已经布满了积炭(图11),火花塞电极间已经短路,第1缸不可能再正常工作了,其他3个缸的火花塞燃烧正常。

接下来更换一组火花塞,然后起动车辆,发动机怠速状态下仍然剧烈抖动,原地急踩加速踏板,排气管中仍然发出“突突”异响,不一会儿三元催化器又被烧得通红。此时进行诊断测试,没有故障存储。再次调用控制单元功能读取发动机运转不平稳值如图12所示。第1缸运转平稳值误差变得更大,分析第1缸已经完全停止工作了,其他3个气缸的运转平稳值则更加接近于正常理论值。

发动机控制单元DME具有识别每一个气缸失火的功能,如果在发动机的运转中识别到有气缸出现缺火的现象,为了保护三元催化器则会关闭这个气缸的喷油。这也是发动机控制单元存储“40004—熄火,多个气缸:有废气危害的”和“140001—熄火,多个气缸:喷射装置被关闭”故障信息的原因。

既然喷油器的喷油被关闭,为什么三元催化器还是被这么快烧红呢?只有燃油在三元催化器前端直接燃烧才会造成这种结果。引起这个结果的原因很有可能是喷油器内部发卡或者关闭不严,导致这个气缸混合气过浓无法点火正常燃烧,燃油直接由排气门排入了三元催化器。

最后再次拆下第1缸的火花塞,发现火花塞上又被熏黑了,火花塞的电极上还沾满了燃油,说明故障点就在第1缸高压喷油器上面。拆下第2缸的火花塞检查发现,火花塞燃烧得很正常,2个气缸火花塞表面状态如图13所示。

故障排除:更换第1缸的高压喷油器,并通过服务功能输入喷油器的匹配值,进行喷油器油量匹配,然后起动车辆,发动机运转平稳,不再抖动,三元催化器也没有被烧红,试车加速顺畅有力,故障排除。

故障6

关键词:量控阀

故障现象:一辆宝马525Li轿车,搭载N20发动机,行驶里程2 970 km。用户反映车辆行驶中发动机故障灯点亮、且加速无力,同时CID显示屏提示“传动系统故障,请谨慎驾驶”。

检查分析:维修人员接车后首先进行试车,早晨刚起动车辆时,车辆正常,发动机故障灯没有点亮,加速也正常。但是,在试车回来的路上,将加速踏板踩到底的时候,发动机故障灯报警,同时CID显示屏提示动力下降。

维修人员使用故障诊断仪ISID检测,有一个故障码:11C404—量控阀控制,断路。执行检测计划,提示需要更换量控阀(就是高压油泵),但更换高压油泵后,试车故障依旧。

进入DME控制单元功能,查看高压燃油压力,怠速时的实际油压比标准值低很多,由于是新更换的高压燃油泵,油压不可能这么低,那为什么实际油压这么低?维修人员怀疑共轨压力传感器有问题,传给DME错误的信号。于是,将其他同款车辆上的共轨油压传感器拆下来安装到故障车上试验,经试车,怠速实际油压还是过低,故障依旧。

考虑高压的燃油是由低压油路先传输过来,再经过高压泵才变成高压的,是不是低压油路供油不足?于是维修人员接上燃油压力表,测量低压油压为550 kPa,说明低压油路燃油压力正常。想再用压力表测量高压油路的实际压力,可是没有BMW专用工具,也没有燃油高压表,诊断陷入僵局。

难道新的量控阀有问题?维修人员测量量控阀的电阻为0.8 Ω,测量旧的量控阀的电阻也是0.8 Ω,说明量控阀是正常的。拔下插接器,测量量控阀到DME线束的电阻为0.2 Ω,2根线束都是0.2 Ω,说明线束没有断路和短路。那为什么总是报“量控阀控制,断路”故障?

再次使用ISID检测,还是有故障码11C404—量控阀控制,断路。既然是个电控阀,肯定有电压降,于是维修人员使用适配器IMIB2测量DME的插接器2B的55针脚和56针脚的输出电压,结果都是0.7 V,没有电压降,两端电压是0 V。测量其波形为一条直线(图14),而正常应该是一个脉宽调制信号(PWM)。

车间还停着一辆X3车型,也同样装配N20发动机,维修人员迅速把适配器IMIB2都搬到那辆X3车上去测试,经对X3车上的量控阀的电压进行测量,其55针脚是0.7 V,56针脚是0.4 V,两针脚之间有0.3 V的电压降。测量波形是一个PWM信号。

经过前面的检测,量控阀和相关线束存在故障的可能性均已排除,那么对于这个故障码而言,可能的故障点只剩下DME了,于是向技术部申请更换DME。

故障排除:更换DME,编程后进行试车,确认故障彻底排除。

回顾总结:量控阀是新的,并且线路电阻值为0.2 Ω,属正常范围之内,二者均可排除,但是还是报“量控阀,断路”的故障码,剩下的可能故障点就是DME了。关键是如何验证是DME的问题。

要验证DME的问题,一般情况下,都是检测波形,这个量控阀正常情况下是一个PWM信号,而故障车的输出波形是一条直线。据此,故障点已经趋向DME了。

根据技术手册,55号针脚电压应该是12 V,但是我们测量电压只是0.7 V,因为这个是PWM信号,瞬时确实是12 V,但是用万用表直流电压挡测量时,无法捕捉这个瞬时值,所以只显示一个均电压0.7 V。

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