孟宪臣
(鹤岗鑫塔水泥公司,黑龙江)
日产2500吨熟料生产线回转窑系统改造
孟宪臣
(鹤岗鑫塔水泥公司,黑龙江)
我厂日产2500吨熟料生产线于2011年末试生产,回转窑为朝阳重型生产,规格为4*60米,最大转速每分钟4转;窑头和窑尾密封均为北京四方联产品,主要由密封板、密封体和反射板组成;托轮为三档支撑,I、III档直径为1400mm,II档直径1500mm。
试生产过程中主要出现以下问题:
1、窑尾密封处下料管不畅,且易堵塞、布置不合理。2、减速机润滑油管漏油。3、大齿圈带油轮带油效果不良造成大齿圈及小齿轮磨损且漏油严重。4、窑头冷风罩支撑松动造成冷风罩运转时摆动,使得冷风罩与窑口护铁接触不严、漏风、损坏严重。5、齿圈合口螺栓经常松动造成窑传动震动大。6、窑头I档托轮瓦经常出现油温高而报警。
针对上述情况,我们经过长期观察分析发现了问题所在,并与2012年大检修期间对回转窑系统存在的一系列问题逐一予以改造或改进,经过两年实际使用改造效果良好。
1、预热器物料进入窑尾烟室通过下料簸萁再进入窑尾,这个过程难免漏料,漏的料由窑尾扬料板带起再进入窑尾如此反复,最终有一部分物料漏到密封处下部的积灰斗里,积灰斗有下料管通过电力室接到地面,下料管如果堵塞,物料就从密封处挤出,因此磨损密封装置,漏风,影响生产工艺。同时下料管穿过电力室,这一方面污染环境,又是电力室运行的安全隐患,另一方面也占用劳动力,经研究,我们将它改为输送机排料,即将密封下部安装一台FU150输送机,物料排放到一个缓冲仓再进入入窑提斗机,这样即解决了扬尘也解决了漏风问题,同时检修期间有大料块时可以排放到地面运走。
2、减速机润滑为稀油站提供,润滑管路分布于减速机上面,其全部为金属管路,由于运行时设备震动无法避免,油管经常松动造成漏油。经分析认为此润滑油温并不高,我们将其改为胶管连接,这样即使存在震动接头也不会松动,因此也不会漏油 ,改后使用效果很好。
3、大齿圈带油轮原设计为钢筋结构制作,运行极不可靠而且无法维护,造成齿圈经常处于缺油状态运行,因为带油轮失灵就要多加油,油位高到油池合口以上才能满足要求,而合口处密封又不严,而且也没法做到严密,所以漏油严重,对此我们将带油轮取消,并将原有油池改造,使用德国回转窑齿圈专用油润滑大齿圈,虽然此油价格较贵,但是改造后不漏油,齿圈润滑效果好,环境卫生得到改善,间接的经济效益仍然可观。
4、回转窑冷风罩是窑口关键部件,如果损坏漏风不单影响生产工艺,还直接影响窑口护铁使用周期,会造成很大损失。
回转窑冷风罩设计基本采用如图1所示结构,冷风罩主要是靠窑口护铁的凹槽和Z型板来支撑并保持稳定,但这种结构不能限制它与护铁或者窑的相对转动,因此施工单位安装时又在筒体上焊了一些铁板用来阻挡冷风罩滑动,由于其纵向较长,空间狭小出现问题也无法处理,时间久了还造成冷风罩摆动,因而也加剧了窑头密封的磨损,对此我们曾经将冷风罩与窑筒体焊接到一起,但是由于窑的热胀冷缩又经常开焊,无法彻底解决问题。经过研究,我们将冷风罩外端如图2所示的位置增加了24个张紧装置,均匀布置于窑筒体圆周上,件6与冷风罩焊接牢固,再将件7逆旋转并顶紧于冷风罩与窑筒体之间,将件8与筒体焊接牢固,最后将各个装置调整至使冷风罩与筒体同心为止,冷风罩偏心越小越好,然后将件7与件8用钢筋相连并焊接以防松动。此改造两年来张紧装置没有松动过,保证了窑头密封的正常使用,同时由于冷却效果好,窑口护铁至今基本没有更换,节省了大量资金。
5、回转窑齿圈合口螺栓经常松动,我们经常停窑紧固,曾经将其螺母与螺栓焊死,但是效果不理想,运行时间不长还是松动,无法从根本上解决,后来我们将其拆下,将螺纹修好,把螺母和螺栓加温后再安装上并预紧,然后把螺栓与螺母点焊在一起,这样待冷却后由于螺栓与螺母的收缩使得连接更换紧固,运行一段时间后观察再无松动情况发生。
6、我厂回转窑托轮瓦为三档支撑,头台托轮处飞沙较大,托轮瓦温度经常报警,经检查瓦的接触情况并无异常,只能换油解决,在每次放油时都发现油里含飞沙较多,这说明瓦热是飞沙进入造成的,后对托轮各观察孔及冷却水管处全部进行严格密封仍没有根本好转,最后发现托轮与托轮轴的密封圈处密封效果不好,主要原因还是飞沙积攒串入瓦内造成,为解决此问题,我们将原来橡胶密封圈更换新的,同时用旧皮带做了一个半圆圈包围托轮轴的上半圆上,并用螺栓连接在原密封圈的压盖上,这样当窑转动时皮带半圆圈就可以清扫积攒在托轮轴上的飞沙,防止了飞沙磨损原密封圈并进入瓦内,此后头台托轮瓦再也没有因为进飞沙造成油温过高。
综上所述,我厂回转窑系统在试生产期间存在的一些问题通过深入分析研究,经改进后都受到了良好效果,两年来设备运行正常,工艺状态稳定,现已经稳产3000吨以上。
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1007-6344(2015)06-0002-01