田云生 郭永谦 李志广 徐刚
(安阳钢铁股份有限公司)
联系人:田云生,助理工程师,河南.安阳(455004),安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂技术质量科; 收稿日期:2015—7—15
150 t转炉双渣深脱磷工艺研究与实践
田云生郭永谦李志广徐刚
(安阳钢铁股份有限公司)
联系人:田云生,助理工程师,河南.安阳(455004),安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂技术质量科;收稿日期:2015—7—15
摘要通过对150 t转炉双渣深脱磷的生产试验,分析了一倒、二倒工艺控制对脱磷的影响,结果表明控制倒炉温度、熔渣碱度、渣中ω(FeO)、半钢磷含量等可提高脱磷率,生产试验结果表明转炉终点钢水磷含量平均为0.006%,成品磷含量平均控制在0.008%。
关键词双渣法转炉脱磷
STUDY AND PRACTICE ON DOUBLE-SLAG STEELMAKING PROCESS FOR DEPHOSPHORIZATION IN 150 T CONVERTER
Tian YunshengGuo YongqianLi ZhiguangXu Gang
(Anyang Iron and Steel Co. Ltd.)
ABSTRACTThrough the industrial trials in double-slag steelmaking process for dephosphorization in150 t top and bottom blowing converter, the influences of the control of first and second turning-down process on dephosphorization are analyzed. The results show that the dephosphorization rate can be improved by furnace temperature control, slag basicity, slag in w (FeO), semi steel phosphorus content, the average content of P in molten steel in the ending of converter process is 0.006%, the average content of P in finished steel products could be controlled about 0.008%.
KEYWORDSdouble-slag processconverterdephosphorization.
0前言
一般情况下,磷是钢中有害元素。通常,磷能降低钢的韧性,使钢产生“冷脆”,在低温下,磷越高,钢的冲击韧性降低就越大[1-2]。随着工业的发展,用户对钢铁原材料的要求越来越高,如一些航空、原子能、耐腐蚀管线用钢要求P含量低于0.005%,因此转炉的脱磷任务也日趋加重。转炉单渣法脱磷技术在生产成本、冶炼周期、生产顺行及劳动强度等方面具有一定的优势,但只能将磷脱到0.010%左右。而转炉双渣法脱磷技术是相对于单渣法而发展的,即在转炉吹炼过程中进行一次倒炉放渣(简称一倒),然后再投入新料造新渣,吹炼结束前再进行第二次倒炉放渣(简称二倒)[3]。本文即针对某钢厂150 t顶底复吹转炉的双渣法深脱磷工艺进行研究与实践。
1转炉设备与铁水条件
该厂共有3座公称容量150 t的顶底复吹转炉,采用五孔拉瓦尔氧枪喷头,配备副枪测温取样系统,设定供氧强度为3.8 m3/(min·t),平均冶炼周期35 min。
铁水条件见表1。
表1 铁水条件
由表1可知,铁水成分及温度波动范围较大,对后期转炉冶炼稳定性可能产生一定影响,须优化工艺参数以实现低磷目标。
2深脱磷工艺控制
2.1一倒工艺控制
2.1.1一倒温度对脱磷率的影响
脱磷反应是放热反应。因此较低的温度有利于脱磷反应的进行。在温度T<1400 ℃时,脱磷率随着温度的升高而降低;但当温度T≥1400 ℃时,脱磷率随着温度的升高反而升高。这种现象的主要原因是在目前150 t顶吹转炉设备条件下,前期化渣只能依赖供氧情况来保证,若供氧状况不佳。达不到理想的升温和化渣效果,就无法保证脱磷反应的热力学条件,因而不利于脱磷反应的正常进行。可见,在温度T<1400 ℃时,热力学条件是脱磷的主要矛盾。但当温度T≥1400 ℃时,脱磷的主要矛盾为动力学条件。150 t转炉的操作实践表明,一倒温度应控制在1350 ℃~1400 ℃之间。
2.1.2一倒吹氧时间对脱磷率的影响
综合考虑脱磷反应的动力学和热力学条件、整个生产节奏等,在Si、Mn氧化期即将结束,C、O反应开始前,快速倒出一半以上的炉渣,即在吹氧5 min左右进行第一次倒炉放渣,脱磷效果好,平均为60%,最高达80%。
2.1.3一倒熔渣碱度对脱磷率的影响
一倒熔渣碱度对脱磷率的影响见图1。
图1 半钢碱度对脱磷率的影响
从图1可以看出,半钢熔渣碱度R控制在0.9~2.5,脱磷率平均达到50%以上,最高达到70%。碱度R增加,石灰消耗增加,由于未预热的石灰块大量加入,使初始形成的液态炉渣冷却,在石灰表面形成一层炉渣的冷凝外壳,而这层渣壳加热并熔化是需要一定时间;同时若生成高熔点的固态化合物硅酸二钙,包围在石灰块的周围,积聚成一定厚度的致密壳层,阻止已形成的渣中氧化铁继续向石灰内部的渗透,降低石灰块溶解的速度。这些因素均不利于前期尽快化渣,导致脱磷率反而下降,因此,半钢熔渣碱度R应该控制在1.5~2.0较为合理。
2.1.4一倒渣中ω(FeO)对脱磷率的影响
渣中高ω(FeO)有利于脱磷,如图2所示。半钢渣中ω(FeO)控制在11%~19%时,一倒脱磷率平均在50%以上,同时在半钢吹炼后期,采用低枪位强搅拌方式,也可以提高脱磷动力学条件,因此,应提高熔渣ω(FeO)≥15%。
图2 半钢熔渣中ω(FeO)对脱磷率的影响
综合来看,采取熔渣ω(FeO)≥15%、控制吹氧时间为5 min左右、控制炉渣碱度R为1.5~2.0及一倒温度在1350 ℃~1400 ℃之间等措施能有效提高一倒脱磷率。
2.2二倒工艺控制
2.2.1半钢磷含量对钢水磷含量的影响
转炉脱碳期渣钢间磷的分配比比较稳定,终点磷含量控制主要决定于半钢磷含量的控制水平,如图3所示。
图3 半钢磷含量对钢水磷含量的影响
从图3可以看出,稳定控制半钢[P]≤0.030%,即保证半钢脱磷率≥80%,才能使转炉终点[P]≤0.006%。
2.2.2终点温度对钢水磷含量的影响
转炉终点温度对与钢水磷含量的影响如图4所示。
图4 转炉终点温度对与钢水磷含量的影响
从图4可以看出,随着转炉终点温度的降低,终点钢水磷含量降低,如需将终点钢水磷含量控制在0.006%以下,则转炉终点温度控制在1580 ℃~1650 ℃为最佳。
2.2.3终渣ω(FeO)对钢水磷含量的影响
终渣ω(FeO)对钢水磷含量的影响如图5所示。
图5 终点氧化铁与对钢水磷含量的影响
从图5可以看出,钢水磷含量随渣中ω(FeO)的升高而降低。为实现钢水ω[P]≈0.010%的目标,同时考虑避免钢水过氧化,终渣ω(FeO)应控制在20%左右。
2.2.4终渣碱度R对钢水磷含量的影响
终渣碱度R对钢水磷含量的影响如图6所示。
图6终渣碱度对钢水磷含量的影响
从图6可以看出,转炉终渣碱度R控制在3.0~4.0,钢水磷含量基本在0.008%以下。
2.2.5留渣量对双渣炼钢的影响工艺研究
转炉出钢结束后,可留下部分高碱度的炉渣(2 t~3 t),供下炉钢重复使用。这部分炉渣已经完全熔化,在下炉钢开始冶炼后,可快速成渣,并降低渣料消耗。留渣操作3炉~5炉后,将终渣全部倒净,重新造渣。
3试验结果
在150 t顶底复吹转炉上共进行了35炉双渣法深脱磷生产试验,转炉一倒半钢磷含量平均为0.036%,转炉终点钢水磷含量平均为0.006%,成品磷含量平均控制在0.008%。
4结束语
通过150 t顶底复吹转炉双渣法深脱磷的工艺研究与实践,为稳定生产磷含量0.010%以下的钢种,在现有铁水条件下,建议采取以下措施:
(1)一倒工艺控制吹氧时间5 min左右,温度控制在1350 ℃~1400 ℃,熔渣碱度控制在1.5~2.0,熔渣中ω(FeO)≥15%,可有效提高一倒脱磷率。
(2)二倒温度控制在1580 ℃~1650 ℃,熔渣碱度控制在3.0~4.0,渣中ω(FeO)在20%左右,并通过留渣操作来实现快速成渣和降低渣料消耗。
(3)在上述工艺控制下,转炉终点钢水磷含量平均为0.006%,成品磷含量平均控制在0.008%。
5参考文献
[1]张芳.转炉炼钢500问[M].北京:化学工业出版社2009:3-4.
[2] 王能贤.磷对钢冲击韧性的影响[J].特殊钢,1993(4):30-33.
[3] 万雪峰,曹东,李德刚,等.100 t顶吹转炉双渣深脱磷工艺研究与实践[J].鞍钢技术,2011(6):17-22.