关于煤气发生炉滑道的改造方案

2015-02-20 12:04于艳丽李静
当代化工研究 2015年2期
关键词:单段密封面钢球

于艳丽 李静

(烟台巨力精细化工股份有限公司 山东烟台 265202)

引言

间歇性煤气发生炉是制气装置不可缺少的关键设备,其设备运行的稳定状况直接影响到制气装置能否连续稳定运行。而煤气炉底盘的转动部件更是其中的关键,由于其作用关键,维修困难,故延长底盘转动部件的寿命才是保证煤气炉稳定运行的良方。间歇性煤气发生炉底盘的主要组成部件有上、下滑道,大齿圈,灰盘、六角六层炉篦等组成。这些部件在闭式传动的带动下(闭式传动通过炉条机进行驱动)在炉内缓慢转动,以使炉内炭层受热均匀,充分反应,提高反应效率。煤气发生炉的底盘部件因体积庞大、更换困难,维修任务是非常艰巨的,所以降低底盘的维修率是我们使用单位的共同目标。

一、煤气炉工作原理

煤气发生炉是将煤炭转化为可燃性气体——煤气(主要成分为CO、H2、CH4等)的生产设备。工作原理为:将符合气化工艺指标的煤炭筛选后,由加煤机加入到煤气炉内,从炉底鼓入自产蒸汽与空气混合气体做为气化剂。煤炭在炉内经物理、化学反应,生成可燃性气体,上段煤气经过旋风除油器、电捕器过滤焦油.下段煤气经过旋风除尘器清除灰尘,经过混合后输送到用户使用。

二、单段式煤气发生炉的概况

目前工业所用的燃料主要有:固体燃料、液体燃料和气体燃料三种。从国际发展趋势来看,气体燃料应用越来越广泛。

气体燃料一般称为煤气。如按其生产方式来分,可以分为天燃煤气两大类。在天然煤气中。有通过钻井从地下开采出的气井器、矿井气、石油拌生气和天然沼气等。在人造煤气中要有焦煤气、发生炉煤气和液化石油气。

单段式煤气发生炉的产品也属于固体燃料(煤或焦炭)经过气体的一种热加工过程,即用氧或氧化合物(蒸汽、二氧化碳)通过高温的固体燃料(煤、焦炭)层、其中起氧化作用的有机物质(空气、水蒸汽)称为气化剂,生成含有氢、一气化碳及甲烷等的混合气体称为煤气。按气体剂的不同分为下列三种:

1. 空气煤气:以空气为气化剂。

2. 水煤气:以水蒸气为气化剂。

3. 混合煤气:以空气和水蒸气为气化剂。

上述三种煤气的成份如下:(以体积百分数表示):

单段式煤气发生炉,是以空气和水蒸气混合为气化剂的单段式煤气发生炉。由于本发生炉气化原理合理、设计简单、投资少、使用方便安全、操作维修简单,便于掌握,所以更适合中、小型工厂。

用于各类金属热处理炉、陶瓷窑炉、熔铝炉、铜精炼炉、锻炉、锻造炉、金属制品加热炉、热镀锌炉、烘干炉、玻璃行业、化工行业、陶瓷行业、电缆等行业配套提供气体燃料。

炉体结构,全水套结构,自产蒸汽可直接通入单段式煤气发生炉做气化剂使用。顶盖采用两重不同的耐火保温材料浇注。加煤机构,双钟罩加煤,自动加煤机及液压驱动上插板下钟罩结构,根据需要加煤筛。清灰机构,蜗轮蜗杆形式,湿式单侧或双侧出灰。

三、单段式煤气发生炉工艺说明

1. 炉体结构:

全水套结构,自产蒸汽压力为 294KPa ,可直接通入煤气炉做气化剂使用。

2. 加煤机构:

采用机械加煤结构,操作简单,维修方便,气密性好。

3.清灰机构:

采用液压传动装置湿式单侧除灰。该炉加料、除渣、布风均匀,操作简便、调节方便、运行可靠。

4.常压固定床煤气发生炉,一般以块状无烟煤或烟煤和焦炭等为原料,用蒸汽或蒸汽与空气的混合气体作气化剂,生产以一氧化碳和氢气为主要可燃成分的气化煤气。

煤气炉内燃料层的分区(1).干燥层(2).干馏层(3).还原层 (4). 氧化层 (5)灰渣层。

4. 故障现象

我公司使用的淄博昊科生产的RK0405-00 φ2610 型间歇式煤气发生炉,使用初期还不足1 年时间,相继出现煤气发生炉灰盘不转现象,即炉条机空转,大齿圈不转。由于灰盘组件位于炉内,从外部无法看到其具体情况,只能进入炉内查看,作业局限性非常之大,且故障检查、排除都较为困难,需要先降低炉温,清除炉内残余焦炭,还需要通风合格,采取各种防护措施,每次检查都要花费数天时间,所以此种故障严重影响了我们是生产效率。经分析原因可能是底盘内转动部件摩擦力太大,导致炉条机驱动力不足,无法带动炉内组件旋转。经过我们对底盘部件拆开检查发现,炉篦磨损现象不太明显,灰盘、齿圈组件出现了明显下沉,灰盘下部的滑道磨损尤为严重,滑道内部的3#钢球直径明显变小,甚至出现变形、裂纹等严重损坏。

5. 原因分析

滑道位于底盘之上,是炉内转动部件的最下层,如果最下层出了故障,就如同一栋大楼的地基没有打好,上层建筑还如何进行?那么滑道的损害又是如何造成的呢?经观察发现,上下滑道之间淤积灰尘杂质太多,形成泥浆状物质,导致钢球粘连、卡死,无法转动,进而导致钢球、滑道磨损,灰盘下沉,最后闭式传动不堪重负,炉内转动部件彻底罢工不转。那么,灰尘杂质是如何进入滑道内部的呢?煤气发生炉的滑道分为上滑道和下滑道,钢球位于上下滑道之间。两滑道之间有缝隙的地方就是滑道内外两侧的密封面。灰尘和水分很明显是通过密封面进入两滑道之间的。所以,造成灰盘不转的初起原因就是,上下滑道之间密封不好,无法阻挡灰尘、水等杂质的进入,从而使灰尘和水在滑道内部形成了泥浆状的物质,黏住了钢球使其滚动缓慢甚至无法滚动,钢球的运动方式由滚动变成了滑动,不仅加剧了钢球的磨损,还会迅速损坏滑道。滑道被磨损后,极易产生歪斜、相对位置发生改变,滑道上部的大齿圈和灰盘、炉篦也会随之歪斜、下沉、重心发生偏移。如此,闭式传动小齿轮与大齿圈的轴线平行性便产生误差,同时加剧了齿轮的磨损。当炉内转动部件倾斜或下沉到一定程度,闭式传动的驱动力已无法克服炉内转动部件的巨大摩擦力,从而无法驱动炉内部件转动。所以,造成此类故障的主要原因就是,上下滑道之间的密封面密封性差,无法阻挡灰尘杂质进入。

6. 解决方案

由于造成煤气发生炉底盘转动部件故障的初起原因就是,上下滑道之间密封性太差,所以,增加上下滑道之间的密封性,是解决此问题的关键。

上图为下滑道改造前后的截面图。经过深思熟虑后,我们排除了橡胶、四氟、石棉等材料,选择了耐高温、高压且易造型的柔性石墨盘根作为上下滑道之间的密封材料。为避免柔性石墨盘根加入后容易脱落,我们在下滑道上加工了一道环形槽。由于原滑道密封面宽度较窄,高度也不够,为防止加工上环形槽后使滑道的耐磨、耐压性变差,我们适当修改了下滑道的尺寸,使之强度保持不变。将下滑密封面适当加宽,高度适当提高后,在下滑道内外两侧增加两道宽度为10mm,深度为5mm的环形槽,以添加12*12的柔性石墨盘根(因为石墨盘根有压缩性,为使其固定牢靠,槽的宽度略小于盘根的宽度,而槽的深度为宽度的一半,是为了石墨盘根在固定牢靠的同时,外露的部分足够与上滑道的密封面之间形成良好的密封),使上下滑道之间密封良好,灰尘及水无法进入滑道内部,不能形成泥浆状杂质,造成钢球粘连,从而避免了滑道过度磨损、灰盘下沉、齿圈不转等一系列故障,延长煤气发生炉灰盘组件的使用寿命,降低维修率。

7. 使用效果

此种类型煤气发生炉自2012 年9 月投用,2013 年5 月开始频频出现此类故障,经过我们的改造之后,从2013 年5月一直连续稳定运行至今(2015 年5 月),底盘部件从未发生过不转的故障。由此可见,此项改造至少将此种炉型的灰盘组件寿命延长了1 倍,以后的运行情况仍需要继续观察。至少目前为止,改造效果是相当明显的,大大节约了人力、物力和财力,延长了煤气发生炉的使用寿命,降低了煤气发生炉的故障率、维修率。

[1]浅析煤气发生炉的安全使用 费东辉《论文天下论文网》

[2]煤气发生炉故障影响分析 荆恩芳《化学工程与装备》2011 年第8 期

[3]煤气发生炉的设计与要求 宏基矿山 《佳工网·在线工博会》

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