锅炉引风机振动大的原因分析

2014-12-14 03:56曹昆朋郭科伟
设备管理与维修 2014年6期
关键词:游隙动平衡叶轮

曹昆朋 郭科伟

(河南心连心化肥有限公司 河南新乡)

一、问题

JLY75S-30No24D型锅炉引风机,风量182 000 m3/h,风压6500~6776 Pa,运行5年无大修,2013年8月设备巡检人员发现引风机靠近叶轮侧轴承振动偏大,电机侧轴承振动正常,两侧轴承温度正常,听诊器听到有轻微异常响声,从油视镜观测润滑油颜色轻微发黑,当时判断应该是靠近叶轮侧轴承损坏,查询近两个月的运行振动值并没有持续上升,为保证生产稳定运行,决定利用大修机会更换引风机轴承。

锅炉引风机形式为D型风机,电机和轴承座之间有联轴器相连,轴承座和叶轮直连(图1)。

检修中,将轴承箱油放出,发现润滑油有点变质,当油排放到最后阶段,有很稠的油泥流出,将转子吊出后,转动轴承并未发现明显异常情况,只是感觉轴承游隙大,考虑到轴承5年以来未更换过,随后将两侧轴承全部更换,并对轴承箱内部进行清理,更换新的润滑油。检修中还发现叶轮表面有积尘及结晶状物质,随后对叶轮表面进行清理。工作完成后,将风机部件组装,开始试车,风机运转比较平稳,但现场用测振仪测量,仍然是靠近叶轮侧轴承振动偏大,电机侧轴承振动正常,听诊器未听到杂音。

图1 引风机系统

二、原因分析

更换的新轴承为SKF轴承,更换前已仔细检查过轴承各部件完好且游隙合适。严格按照作业指导书进行轴承安装,不应该是轴承安装问题。清理了轴承箱内部并更换了新的润滑油,可以排除润滑油的因素。

至此,问题的重点集中在了风机叶轮上,在拆卸过程中发现叶轮表面的积尘及结晶状杂物质较多,怀疑是这些附着物造成叶轮在运行过程中不平衡,造成靠近叶轮侧的轴承损伤及引起转子振动。但叶轮表面在检修过程中也进行了清理,为何还会出现振动偏大的情况呢,经现场检修人员分析,原因可能是叶轮长时间的不平衡运转,造成叶轮有轻微变形,变形后的不平衡导致轴承损伤即游隙增大,加上附着的积灰,叶轮在一定时间内达到新的平衡,当更换了轴承并清理了叶轮积灰后,反而打破了叶轮系统当时的相对平衡状态,造成了大修后显现出的叶轮运转不平衡现象。

为了验证上述推测,找来风机厂家技术人员现场对风机进行在线动平衡检测。经检测,发现叶轮存在较大的不平衡量,符合先前的推测。随后对叶轮进行现场动平衡,再次试车后运行良好,振动值正常。由此得出,此类引风机系统,大修后必须对叶轮系统进行重新现场动平衡,以消除由于对原系统的某些改变而产生的不平衡问题。

另外从叶轮表面的附着物来看,一是积尘,长期运行时锅炉烟气中有未除尽的粉尘附着;二是结晶状物质,经分析结晶物质为硫胺,公司烟气脱硫技术为氨水湿法脱硫(图2),由于脱硫工段负荷大,造成进烟囱的烟气带液,又由于引风机旁路闸阀的阀板有轻微泄漏,造成引风机在停运期间,通往烟囱的带液烟气倒流,遇到叶轮后附着到上面形成结晶物。

图2 引风机与脱硫工艺流程简图

三、总结

对风机轴承箱润滑油进行定期更换,并对轴承箱进行彻底清理并检查叶轮动平衡状况。在风机长时间停运再次开机前,要仔细检查风机的叶轮表面是否清净,也应该再次检查叶轮动平衡状况。

对烟气脱硫工段的带液情况要重视,改进工艺进行根除。加强日常巡检,完善平时的记录(要保留全部的记录),有些问题的进展是一个缓慢的过程,只有进行长时间的对比才能发现设备出现问题的趋势,以便于分析原因,更好地防范问题的发生。

猜你喜欢
游隙动平衡叶轮
现场无试重动平衡方法研究
1.4317 QT2钢在高能泵叶轮上的应用
轴承游隙对隔爆电机的影响分析
水平轴设计中轴承游隙的计算与选择
应用石膏型快速精密铸造技术制造叶轮
离心泵叶轮切割方法
动平衡堵漏之量化初步研究
基于CFD/CSD耦合的叶轮机叶片失速颤振计算
转子动平衡机的R型铣削去重建模研究
350吨高速动平衡项目开工