王永章 巩养才 赵向阳
(周口隆达发电有限公司 河南周口)
因汽包水位测量取样管保温对水位测量产生影响,引发了锅炉MFT(Main Fuel Trip)主燃烧跳闸。秦皇岛电厂曾发生过锅炉严重缺水重大事故,虽然原因是多方面的,但其中汽包水位环境温度的影响造成了测量误差,温度补偿设计定值50℃,实际130℃,水位虚高108 mm,使汽包低水位保护拒动。锅炉A炉水循环泵在测量系统故障的情况下,又未采取替代措施而失去了保护作用,由于采用3取3的保护逻辑,因而在炉水循环破坏的情况下,B、C炉水循环泵差压低跳泵,A泵只发出差压低报警而未能跳泵,MFT未动作,造成水冷壁大面积爆破的重大事故。
图1 汽包水位测量取样原理
图1中汽水侧取样孔的距离H,mm;汽侧取样孔与汽包正常水位的距离A,mm;汽包水位偏差正常水位的值h,mm;对应汽包水位的差压值 ΔP,mmH2O;饱和蒸汽的密度 ρs,kg/m3;饱和水的密度 ρw,kg/m3;参比水柱在平均水温时的密度 ρa,kg/m3。参比水柱水温,从上到下281℃、163℃、112℃、70℃、57℃。这样就造成测量上的误差。经计算取样管水柱温度对水位的影响见表1。
表1 取样管水柱温度对水位的影响
从表1可看出,参比水柱温度的变化对水位测量影响很大,这也是造成多个水位表显示数值不一致的一个主要原因。
图2是2013年12月,水位侧量管受冻的影响造成差压变大,显示-1500.87 mm,机组调峰停炉后,汽包水位在取样管受冻后,加热恢复过程的水位变化曲线。可见,温度在水柱高度不变只有温度变化时,对汽包水位的影响之大。
图2 取样管温度变化对水位的影响
从原理上讲,对参比水柱的管道进行不正确的保温,将改变原来确定的温度补偿关系,从温度分布上看,参比水柱的平均温度很难保持恒定,受外界环境温度的影响很大。根据经验提供几点维护建议。
(1)要随季节变化调整部分参比水柱的保温,夏季全拆除参比水柱的保温。到冬季12月份,对参比水柱下部1/3段进行保温,但是不能增加伴热。从正负引压管水平段开始增加伴热带,到变送保温箱为止。这是为了使两根取样管水有相同的温度,才能保证重度相同,防止产生附加差压误差。伴热温度控制不要过高,过高引起取样管温度分布误差大,同时易损坏伴热带,最好<50℃
(2)变送器取样管要在启动或停炉过程中冲洗,保持取样管畅通。冲洗时汽包压力要保持在2 MPa左右。
(3)校验变送器时要将变送器正、负压室内的积水放干净,防止产生附加误差。
(4)日常巡视,同样差压水位计的测量误差不能超过30 mm。如果发生某单个点偏离±30 mm,要首先检查变送器的排污门,多数发生在这方面。
(5)如果发生汽包甲、乙侧水位存在偏差,在其他没有差异的情况下,注意锅炉的燃烧状况变化,炉膛的火焰中心偏移,影响汽包的两端的循环倍率的平衡,引起甲、乙侧不同,造成水位差异。针对这种情况要及时回报。
有一台机组在试运行期间,检修人员在处理缺陷过程中,在盘内测量变送器24 V电源,无意中误用在欧姆挡下,测电压造成水位变送器供电电压瞬间降低,变送器输出电流下降,控制系统误判为汽包水位高故障MFT动作。因为水位测量采用的是差压变送器,汽包水位高差压小,对应变送器输出的电流也小。这样变送器工作电源瞬间降低,造成变送器输出电流小,I/O模件处理判断水位高,造成MFT动作。
可加强检修工作的监护,防止类似事件的发生。在技术上配置两组不同的电源,将汽包水位变送器的电源不要取在一起或者用变送器4~20 mA的信号和开关量信号组合的优点,可克服都用模拟量,避免类似的保护误动。
(1)针对水位保护系统中出现的故障,举一反三的开展热工设备危险点、薄弱点的分析、查找、跟踪和整改工作,常抓不懈地做好热工自动化系统“四防”(防水、防灰堵、防人为误动、防冻)措施的完善,不断提高热工设备的健康水平。
图3 2013年10月锅炉MFT
(2)对重要保护信号尽可能采取3取2方式,除同参数的多信号处理和互为备用设备的控制回路未分模件、分电缆现象,减少一模件故障引起保护系统误动的隐患。
(3)利用机组检修时间启动中,对测量管路进行冲洗,对二次仪表阀门经常检查。及时消除滴漏现象。
(4)加强对测量设备现场安装位置和测量管路敷设的拌热电缆的检查,消除不满足标准规程要求隐患,避免管路伴热系统的测量误差,导致机组运行异常工况的再次发生。
(5)加强人员培训,提高检修工艺水平。培训要加强训练演习,熟练掌握检修技能。