600MW机组凝结水精处理系统优化

2014-11-10 14:51袁杰
科技创新导报 2014年12期
关键词:优化措施节约

袁杰

摘 要:通过实验,对凝结水精处理系统和树脂体外再生系统运行方式进行优化,解决运行过程中跑树脂、酸碱用量过多等问题,达到控制方便,节能减排,降低运行费用的目的。

关键词:精处理 树脂再生 优化措施 节约

中图分类号:TM621 文献标志码:A 文章编号:1674-098X(2014)04(c)-0072-01

茂名臻能热电有限公司#7号国产600 MW超临界燃煤机组,锅炉最大连续蒸发量为1920 t/h。凝汽器采用不锈钢管,冷却水为淡水,采用循环供水方式。单台机的凝结水量:正常为1428 m3/h,最大为1590 m3/h。凝结水精处理系统采用以下流程:凝结水泵出口来凝结水→前置过滤器→体外再生混床→树脂捕捉器→低加入口。

机组设置1套凝结水精处理系统,系统由2台前置过滤器(按2×50%凝结水全容量处理设计)、3台混床和3台树脂捕捉器(按3×50%凝结水全容量处理设计)组成。并设置1台出力为单台混床70%正常出力的再循环泵和1套凝结水精处理体外再生系统。

1 优化内容和依据

(1)优化内容:①精处理出水水质和周期制水量试验;②再生系统阳、阴树脂分离效果和混床输送效果试验;③再生酸碱耗量、除盐水耗量及能耗;④检验精处理再生反洗程序各参数的合理性。

(2)依据:①GB/T 13922-2011《水处理设备性能试验》;②GB/T 6903~6913-2005《锅炉用水和冷却水分析方法》。

2 试验情况和效果

(1)延长精处理运行周期。

①前置过滤器试验前3 d反洗一次,试验后7 d反洗一次,水质合格,压差正常,两台制水量由原来99144 m3增加到231336 m3,提高了2.33倍,反洗用水量减少了58%。

②混床运行,每台NH4-OH型制水量由原来20万 t提高到25万 t,运行周期由原来20 d提高到25 d,H-OH-型运行时,周期制水量在8万 t以上,运行周期达到8 d,符合设计要求。

(2)消除了再生过程中树脂流失现象。

试验前,分离塔在反洗时上部跑树脂,严重时每次跑树脂量达50 kg左右,主要原因是反洗流量过大,树脂被顶至顶部,无法搅动,也影响到反洗效果。试验后反洗流量由90~100 m3/h降低到55 m3/h,既保证了反洗效果又消除了跑树脂现象。

(3)提高了再生质量和再生度

通过试验,再生过程作了下列改进:

分离塔反洗流量由原来90~100 m3/h降低到55 m3/h,既提高了反洗效果,又防止了树脂流失,保证了树脂总量和阴、阳树脂配比正常。

分离塔树脂分离由原来一次分离改为二次分离。分离时间与进水流量也作了改进,提高了树脂分离效果。树脂分离率≥99.9%,符合设计要求。分离后,阳树脂中含阴树脂由原来的0.1%~0.25%减少到≤0.1%,阴树脂中含阳树脂≤0.1%。

阴、阳塔再生失效树脂,试验前,进再生液时,再生塔内充满了水,再生塔下部出水门全开,造成再生液在20 min内稀释至1%左右,流速达10~12 m/h,20 min后,再生液浓度虽然恢复到了4%~5%,但由于再生塔内水已放尽,进入的再生液产生严重偏流,影响再生效果。试验后作了两个改进,一是进再生液前将再生塔内水位放至树脂层处,二是在再生塔出水管上加装了一个手动隔膜阀,控制再生流量,保证了再生液再生浓度和流速,提高了再生效果。

降低了再生用酸、用碱、用水、用电量。

通过多次试验,再生时,再生剂用量、用水量、用电量降低明显:

用酸量由原来每次2 m3降低到1.2 m3,用酸量降低了40%。

用碱量由原来每次2 m3降低到1.34 m3,用碱量减低了33%。

由于再生液用量减少,再生时间、冲洗时间减短,用水量,用电量也相应减少。

(4)节约运行费用(以一年365天计)

①前置过滤器反洗用水减少3197 m3,用电量减少1034度,用气量减少53%;

②高速混床树脂再生用酸量减少44 t,用碱量减少45 t,用电量减少955度,用水量减少2951 m3;

③一年节约运行费用约11万元。

(5)分离塔阳树脂输出由人工控制改为自动控制

阳树脂从分离塔向阳再生塔输送,实验前采用人工控制,即一个人在现场观察,一个人在控制室,进行人工操作。既繁杂,又产生输送误差。试验时,将分离塔底部的光电控制开关,重新安装,重新调试,调节灵敏度在最大值,经多次试验,光电控制开度使用灵敏、可靠,阳树脂输送到设定位置,立即自动停止。既节省了人力,劳力,又防止因人工控制时对讲机故障等原因造成人工控制失误,树脂多输现象产生,保证了树脂输送效果。

3 结语

(1)前置过滤器运行,反洗正常,流量计、压差计符合要求,出力达到设计要求,除铁效果较好。可再延长运行时间至10d后再进行反洗。

(2)三台混床运行正常,出力达到要求,出水质量良好,流量计,压差计符合要求。两台混床运行时,有两种情况出现。一种是一台呈H-OH型运行,一台呈NH4-OH型运行。运行一段时间后,将出现一台呈NH4-OH型运行,一台则彻底呈NH4-OH型运行,这两种运行模式既能使混床运行负荷降低,运行周期加长,运行费用降低。又能抵抗水质波动,抗冲击能力加强。在不影响出水水质前提下,氨化运行时间还可延长,周期制水量达25万t以上,但氨化运行必须把握好两个前提:一是必须保证再生效果好,再生彻底。二是必须保证凝结水不锈钢管不泄漏,凝结水质量良好。

(3)再生优化措施:①确保树脂总量与比例正确;②彻底反洗,严格控制反洗流速;③提高分层效果,由一次分离改为二次分离;④提高碱再生液温度,试投碱液加热箱(冬天);⑤调试出最佳用酸、碱量,最佳流速、流量;⑥严格控制好再生液浓度,再生前将水位放置在树脂层处;严格控制再生流速,调节好进再生液流速和排废液流量,在阴阳塔底部出水门上加装一个手动隔膜阀,调节流速。endprint

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