水泥路面脱空压浆预防性养护技术

2014-08-15 00:54杨建峰
科技视界 2014年7期
关键词:行车道板底浆体

杨建峰

(洛阳市农村公路管理处,河南 洛阳 471000)

0 前言

某高速公路路面结构为30cm PCC+蜡质隔离层或1cm稀浆封层+20cm贫混凝土基层+18cm水泥稳定碎石层+15cm级配碎石,面板的横缝设置传力杆(Φ30光圆钢筋)、纵缝设置拉杆(Φ16螺纹钢筋)。

路面建成通车后不久,部分段落路面就出现纵向开裂,特别是南下方向(右幅),此段路面在2009年全线高速通车至计重收费前裂缝发展迅速。

2012年3月开始对K66+200~K78+000段(南下方向)进行注浆,到2012年5月底完成该段注浆。注浆后的观测结果表明:注浆后的裂缝基本没有增长,效果明显。

本文全面系统地总结该高速路面开裂的原因,注浆的材料和施工工艺,汇总并比对注浆前后的检测数据,最后得到结论和一些建议,供其他工程参考。

1 路面开裂的原因分析

1.1 结构层脱空

1)路基不均匀沉降时级配碎石垫层也一同沉降,但半刚性水泥稳定层或贫混凝土基层较难以均匀下沉,造成水泥稳定层与垫层之间局部存在脱空;

2)由于部分贫混凝土层与水泥稳定碎石底基层下沉不完全同步,造成水泥稳定层与贫混凝土基层之间也存在局部脱空;

3)水泥混凝土面层由于拉杆、传力杆、刚性护栏等限制了面板的下沉,造成基层与面层之间存在脱空;

4)部分路段纵向施工缝与伸缩缝填缝料的开裂与脱落,导致雨水进入面板下,在车辆荷载的作用下不断冲刷,形成基层与面层之间的脱空。

1.2 纵向切缝后裂缝未贯穿

大多段落的行车道与硬路肩纵向切缝未断透,从而行车道和硬路肩形成一块超宽板,车辆通行后,在大宽板的中间位置纵向开裂。

1.3车辆荷载(特别是超载)冲击和振动

重载和超载车辆主要行驶在行车道上,在车辆的冲击和振动作用下行车道面板逐渐下沉,造成行车道与超车道错台、行车道和硬路肩错台,当错台量大于某一限定值后,路面出现开裂,开裂后面板表现形式多为V字型结构,裂缝的表现为上窄下宽。

1.4 胀缝失效后形成的热压应力

由于原施工单位选用的胀缝板的伸缩性能较差,在夏季温度较高时,胀缝板受压、但变形量很小,板块膨胀未能得到释放而形成膨胀应力,该应力直接作用在板块中轴上(即热压应力),在车辆垂直荷载作用下,造成板块的纵向开裂,此表现形式为夏季路面的开裂增加速度较大。

2 路面浅层注浆

由于路面结构层内均存在一定量的脱空,脱空注浆是增强路面强度,防止其断裂的主要方法。关键的问题就是注浆深度、注浆孔布设位置、注浆材料和注浆工艺。具体内容如下:

2.1 注浆板块

注浆板块:对于开裂的板块,必须进行注浆;对于未开裂的板块,需通过弯沉、观测唧泥、错台,同时结合连续敲击拖轮检测结果,确定是否注浆;

2.2 注浆材

1)复合外加剂优选和掺配

在确定试验基准水灰比为0.35后,使用复合外加剂A、复合外加剂B、复合外加剂C,按照2%掺量进行对比试验,旨在得到不泌水、稠度好、微膨胀、可施工时间尽可能长等优点的复合外加剂。试验结果显示:

1)流动性:拌制过程中外加剂A浆体流动性能显著;外加剂B在浆体的拌制过程中流动性能特别明显,浆体特别稀,犹如水状,无粘稠感;外加剂C稍显粘稠;

2)泌水性与收缩:制模后外加剂A和外加剂C无明显泌水现象,试件成型后外加剂A和外加剂C的试件均无明显收缩;制模后外加剂B部分浆液上浮,有大量泌水出现,成型后约有8mm收缩;

3)成型速度与强度:外加剂A成型速度快,外加剂B成型速度缓慢,外加剂C的成型速度与早期强度上升相对于外加剂A要快,早强效果明显;通过7天抗压强度结果表明,外加剂B与外加剂C强度过大,已超出路面设计强度要求。

试验结论:根据试验过程与试验结果分析,外加剂A综合使用性能良好。

2.3 注浆过程

1)制浆:在室内试验配比的基础上,现场可根据气候、设备和板块脱空情况对浆体配比进行微调,即浆体的稠度要根据压浆设备状况和板底脱空情况而定,因为浆体过稠会使管路堵塞,泵送压力大,施工和易性差,造成浆体压入板底后扩散受限,出现压不下去的假象;浆体过稀则流动性好易渗漏,达不到板底压浆挤密的效果,灰浆的早期和后期的强度会有很大程度的下降,干缩明显增大,影响工程质量。

2)压浆:用专用灌浆泵顺行车方向进行灌浆施工,压浆压力不宜超过1.5MPa,正常压浆压力不宜超过0.8MPa,拔出压浆管后,及时塞住压浆孔,注浆量根据注浆泵的压力表控制,终压的压力控制在0.6~0.8MPa。

3)压浆重要的控制环节

(1)表观现象控制

①压浆过程中,若发现板块或相邻板块有挠动现象或者明显抬升,应立即停止注浆;

②通常状况下,在压一孔而串一孔或两孔时(冒浆现象),应进行换孔压浆。

(2)压力控制

通常压浆泵压力在0.2~0.6MPa之间徘徊,最大压力应控制在1.5MPa以下,经验表明,当大于0.6MPa时,即在强制压力下进行板底灌浆,如若持续时间较长,则会发生裂板现象,特别是压板块中央孔时,此现象更为突出。

(3)稠度控制

压力灌浆的过程中,先压一孔,其邻孔有一孔或两孔冒浆即说明浆体稠度合适;如出现多孔相串甚至隔板相串,则浆液稠度过稀,应做适当调整。

(4)时间控制

不是所有的孔压浆时间越长,压浆量越大,就能达到质量效果。若时间过长,则压浆材料极易流失在外,没有聚集在施工板块区域,造成材料浪费。

4)二次压浆

在第一次注浆结束后,通过弯沉或脱空检测仪检测出板块下仍然有脱空的板块,需进行第二次注浆,具体注浆方案同上。

5)封孔

压浆作业结束后,使用钻芯将注浆孔堵上,10~20min后,将钻芯从孔中取出,采用水泥砂浆进行封孔;压浆板块的养生时间视采用的注浆材料配比,根据室内试验结果和现场气候条件调整开放交通的时间。

3 效果检测

注浆后进行了弯沉检测,检测结果表路表弯沉显著降低,说明板底注浆能够很好解决板块脱空问题。

为了分析注浆对路面裂缝的遏制效果,对左右两幅的裂缝变化进行跟踪观测,注浆后的裂缝增长速度得到有效遏制,且整体路段趋于稳定;裂缝增加速度有所降低,但依然存在不同程度的增长。主要的原因为:①行车道与硬路肩间纵向切缝尚未断透,板块仍为大块板;②重型车辆超载超限情况较为严重,且交通量较大;③注浆后伸缩缝和裂缝未进行及时灌缝;④注浆时超车道的过往车辆对注浆质量的影响,尤其重载车辆对行车道注浆后的质量影响。

4 结论与建议

4.1 结论

1)综合上述的病害原因可以发现:板底脱空、纵缝未断透、超载和胀缝失效等是造成该高速公路路面板块断裂病害的主要因素;

2)注浆板块确定、钻孔位置、钻孔深度、注浆材料与配比、施工工艺已成熟,达到标准化施工控制;

3)注浆之后的弯沉数值显著降低,裂缝增加速度明显下降,说明注浆可以起到路面预防性养护的目的。

4.2 建议

1)在注浆合格后应对面板裂缝和伸缩缝、纵向施工缝应及时灌缝,防止水分进入路面结构层;

2)封闭区域进一步扩大,减少车辆荷载对注浆质量的影响,并必须保证浆体养生达到要求强度后开放交通;

3)传统旱季是进行预防性养护的最佳时间,应尽快展开路面预防性养护。

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