600型稳定土拌合站上料筛子的改进方案

2014-08-01 09:17
黑龙江交通科技 2014年7期
关键词:筛子扁钢圆钢

张 文

(黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司)

0 引 言

2010年我们在绥牡公路A2 标段进行水泥稳定砂砾基层施工,本标段处于东宁县绥阳镇境内,沿线地质、河流复杂多变,砂砾粒径较大,最大直径约40 cm,粒径15 ~40 cm 的砂砾占总砂砾的30%,而且片状和椭圆形较多,我们从潍坊购买一台新的600 型稳定土拌合站,由于出厂时筛子安在料仓上,筛子孔径为12 ×8 cm,振动电机安装在料仓壁上,为此在装载机上料时,每铲倒下去后,,由于筛子坡度小,停留在筛子上没有漏下去的砂砾就会把筛子塞满,就需要用人工去见处理,这样就会耽误时间,影响出料速度,为此我们对筛子进行大幅度的改进。

1 原上料仓顶部筛子

原上料仓顶部筛子如图1。

改进前,装载机上料是从图1 左侧上料,由于筛子斜坡是朝上料侧倾斜,砂砾倒到筛子后,小于筛子孔径的砂砾就会从斜坡滚下,停在上料台上,装载机每次要把上料台上的多余废料清走后。才能开始新一轮的上料,而且堵在筛子孔及停在筛子上的的砂砾需要人工处理清掉,非常耽误上料时间,有时某个料仓就会没有料了,机器就得停止运转,等待清理后上料。为此我们通过设计改进。

图1 改进前

2 改进后的料仓顶部结构

改进后的料仓顶部结构,如图2。

经过精心设计,我们在每个筛子安装了一台2.0 kW 的振捣电机,两根弹簧,弹簧采用东方红802 推土机的链轨张紧弹簧。对筛子面积加大,原来的筛子为3.3 ×2.5 m,改进后为3.3 ×3.0 m,而且把原来筛子废掉,加工一台新的筛子,中间为60 ×2 mm 扁钢,中间采用Φ22 mm 圆钢,扁钢中间打孔,把圆钢穿进去,按筛子孔径12 ×8 cm 设置焊接,四框采用8 ×8 cm 的厚壁方钢的框架。

图2 改进后

3 改进后和改进前的比较

(1)筛子原来比较单薄,四框是6 ×6 cm 角铁,扁钢为50 ×1 mm,圆钢为Φ16 mm,改进后四框采用8 ×8 cm 厚壁方钢,扁钢为60×2 mm,圆钢为Φ22 mm。相比原来要坚固得多。

(2)筛子原来是固定在料仓上的,通过安在料仓壁上的振捣电机振动,使筛子动作,把符合粒径漏到料仓里,其余筛分掉,筛分效率低下。改进后,筛子变为振动筛,把振动电机直接安在筛子下面,装载机往筛子倒料时,人为开动振动电机开关,没有漏下筛子的砂砾从另一侧滑下来,通过铁板落到地面上。

(3)装载机上料和清理废料可以在拌合站两侧,清理废料和上料互不干涉,不必上一铲砂砾,清理一下废料,可以两台装载机同时进行,也可以在装载机不上料的情况下进行。

4 结 语

通过本次对600 型稳定土拌合站的改进,使不同粒径的砂砾通过拌合站的搅拌后,能够生产出合格的,能够满足施工生产的水泥稳定基层砂砾。水泥稳定砂砾生产由原来300 t/h 提高到450 t/h,大大提高了生产效率,降低了生产成本,缩短了工期。

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