NCE引进焚烧炉国产化

2014-05-22 04:13张国亮焦艳虎巫国雄王明明
浙江化工 2014年4期
关键词:钢壳耐火砖焚烧炉

张国亮,焦艳虎,巫国雄,王明明,李 宏

(1.巨化股份有限公司氟聚合物事业部,浙江 衢州 324004;2.中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司,河南 洛阳 471039)

国内某氟化工企业引进日本日铁化学工程公司(简称NCE)全套焚烧系统,用于焚烧处理氟产品生产装置中排出的废气和废液,经焚烧化学处理后转换为无害或易于处理的气体或液体。废液、废气在焚烧炉内1350℃高温下完全分解,相应地转化为HF、CO2、H2O等。燃烧气导入急冷器中,用稀酸溶液直接急冷。包含在燃烧气中的HF也被吸收槽中的稀酸溶液吸收成为一定浓度的HF溶液排到接收槽中,该溶液通过酸冷却器、泵输送出界区。装置经过近八年的运行,相继出现焚烧炉炉砖侵蚀风化减薄、炉钢壳渗漏、运行炉压高等缺陷,严重影响装置的正常运行,为此我们进行炉砖、炉钢壳国产化改造,实现了装置安全经济运行,取得较好效果。

1 炉缺陷情况

NCE引进焚烧炉类型为立式圆柱形;运行温度1150℃~1350℃;炉压0.023 MPa;炉结构为钢壳内砌隔热砖和耐火砖,与物料接触层耐火砖采用刚玉砖。焚烧炉经过多年的运行,主要出现了以下缺陷,并且进行了一些临时处置。

(1)炉法兰泄漏。炉进出口法兰由于密封垫高温脆化导致泄漏,采用法兰缝隙用铅条封堵、紧固螺母改用冕形螺母,外部全密封消漏。

(2)炉钢壳泄漏。焚烧炉砖内表面多处砖缝缝隙胶泥侵蚀见图1的a,缝隙存在3~4 mm。由于部分缝隙存在穿透性,导致砖与炉钢壳间串气,由于日常装置存在故障停车降温检修情况,导致降温氢氟酸气体结露腐蚀钢壳,钢壳局部出现腐蚀穿孔泄漏。临时采用炉钢壳外部贴补C-276板材消漏;同时停车时炉体通热空气保护。

(3)炉膛测温计断裂泄漏。由于炉膛测温计口砖存在下沉见图1的b所示,压迫外衬刚玉管的插入式法兰测温计,导致测温计刚玉管断裂泄漏,采用插入管偏心设计,避免受压损坏。

图1 炉砖缺陷照片

(4)炉压超指标。焚烧炉砖内表面存在风化疏松情况,砖表面多处凹坑见图1的a所示,进入炉内测量内层砖减薄将近40%,砖材剥落出口管堵塞,导致炉压超指标。开始只能采用间歇性停车,清理出口管炉渣维持生产运行;后续采用出口管口改大,但是对出口温度控制、气量控制存在影响。

2 国产炉砖选择

根据焚烧炉缺损情况,急需对砖进行更换处理,若继续采用日本NCE公司砖,存在时间长、费用高的实际情况,为此决定选用国内炉砖,根据规模、生产能力、产品质量等方面对国内炉砖厂家进行优选,最终选定河南中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司,通过双方的协商,针对运行的工况、日本NCE公司砖的实际使用情况及理化分析,对砖的制作及要求制定了方案。耐火材料所使用的材料,制造工艺及检验要求,均不低于国家行业和企业制定颁发的相关规定和标准,热面砖外观尺寸偏差要求:大于100 mm为±2.0%,小于100 mm为±1.5%。并且要求不得有下列形式的裂缝或缺陷:

(1)任何纵向裂缝:深度≥5 mm,长度≥砖长的 10%;或裂纹<0.5 mm,长度>30 mm;以及宽度超过0.5 mm均为不合格。

(2)任何垂直于焚烧炉半径的边角裂缝:总长≥15mm,或者距热面≤50 mm的此类裂缝。

(3)任何水平裂缝:宽度<0.25 mm 不限制;<0.5 mm长度不超过30 mm;>0.5 mm不允许。

(4)所有裂纹不得成网状或放射状。

(5)背衬面耐火缺角:周长≥30 mm。

(6)背衬面耐火砖缺边:深度≥10 mm,长度≥20 mm。

(7)背衬面空洞或溶洞:平均每平方分米上有多于一个的直径≥5 mm,深度≥3 mm的空洞;或整块砖有四个以上的上述空洞;或向火面上有直径≥4 mm,深度≥3 mm的空洞。

(8)翘曲变形:通过砖的对角线测量,翘曲度超过0.3%或翘曲深度≥0.5 mm,长度≥100 mm。

3 筑炉

炉钢壳按照现场及实际运行情况,并且参照NCE公司提供的技术资料,进行重新设计,材质确定炉膛上部采用C-276,其它采用Q235B,对炉钢壳进行重新制作。筑炉砌砖前对炉钢壳内壁加耐酸纤维涂层,来缓解对炉壳的侵蚀。同时制作相应的固定支架在现场进行筑炉,炉中挂中心线测量控制炉砖内表面的圆度和垂直度,并且严格控制筑炉质量。

(1)相邻耐火材料内衬之间应留有一定的间隙,以缓冲材料产生的热膨胀,从而可消除相邻耐火内衬间所产生的热挤压应力,但不可过大。

(2)保证相邻耐火砖之间的各纵向灰缝不大于2 mm,上下层、内外层之间灰缝相互错开,不允许出现从向火面至焚烧炉炉壁相应贯通横向连成直线的情况,严格保证尺寸公差。

(3)焚烧炉耐火砖在耐火材料生产厂家进行预装配,保证所有耐火砖能够以1.6~2.0 mm宽的接缝相互配合,最大接缝宽度为2.0 mm。

4 烘炉

根据焚烧炉的控制温度,及现场烘炉装备的实际情况,采用低温、高温两个阶段烘炉。低温烘炉采用电加热,通压缩空气控制温升,低温烘炉阶段是整个烘炉的关键阶段,根据砖材特性及筑炉实际情况,制定严格的升温曲线见表1,因为水在 100℃时变为水蒸汽,此阶段脱水量大,脱水速度快,排出水分速度对浇筑料的影响很大,如果水分排出太快,内部残存水分扩散速度不及表面蒸发速度,内部水也会受热变成蒸汽,产生膨胀,致使浇注料收缩发生龟裂,降低粘结强度,使强度削弱,因此应适当延长这段时间的保温。从110℃升温到300℃时,应有缓慢的升温速度,升温速度过快,耐火材料表面干燥也就快,大量气化水分无法排出,会产生破坏性蒸汽压力,使耐火材料产生裂纹或开裂。温度到300℃时,结晶水逐渐分离气化,从排气孔排出,因而要有足够的烘炉时间,才能彻底排除结晶水。原则上整个烘炉过程中,炉温只能上升,不能下降。若升温过快,超过当天升温计划,只能恒温或减慢升温速度,严禁急升急降,升温达不到当天计划时,严禁急切追赶计划,应缓慢地接近计划值,尤其在晶型转化和聚合作用温度区域,更要严格按计划升温和恒温。

表1 焚烧炉低温阶段烘炉控制

焚烧炉高温阶段烘炉按照原来焚烧炉开车操作票执行,进行燃气点火升温控制,增加800℃恒温2 h处理。烘炉完成降温后对炉内目测无垮塌、无脱落、无鼓泡、无大的贯穿性裂纹。

5 结语

NCE引进的焚烧炉国产化改造投用后,在废气、废液满负荷处理工况下,炉压<0.015 MPa;炉内和炉钢壳外壁温度分别控制在1250℃和150℃左右,运行各项指标均正常,经过近三年的运行,期间进行几次停车拆检,炉砖均未发现明显缺陷。焚烧装置及时地处理废气废液,为氟产品生产装置连续稳定运行提供了保障。同时国产化改造也节约了投资费用,节省了时间,取得了较好成效。

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