闫继宏(大庆油田有限责任公司第五采油厂第一油矿)
油田注水开发过程中,随着时间推移,必然产生原油产量下降、含水上升。为保证原油产量和减缓综合递减率,在油井液面下降时需要加深泵挂深度;为了增加薄差油层储量动用程度和动用储层产能,应用压裂、酸化等多种增产增注措施,提高产液量和产油量,因而造成抽油机悬点载荷增加与原机采设备相匹配问题。同时为了降低机采设备能耗,达到降投资、降成本目的,深度挖掘井下机采工艺节能潜力成为必然趋势。
SC减载装置主要由φ1、φ2泵筒柱塞摩擦副、外管等零件组成,在井内位于深井泵上端并分别与油管、抽油杆柱连接,与深井泵之间的距离视油井具体情况而定。SC减载装置与深井强化泵或动筒式防沙卡泵配套使用,在深井或含沙井中使用效果会更佳。SC减载装置的泵筒和外管等固定组件与上、下油管及深井强化泵的泵筒连接,柱塞等游动组件与上、下抽油杆柱和井深泵柱塞连接在一起。上行程时,SC减载装置的φ1、φ2柱塞及深井泵柱塞随上下抽油杆柱一起向上运动,与此同时,在液体压力作用下φ2柱塞获得一个向上的力,井内油液经SC减载装置进入上部油管内,完成进液过程;下行程时,SC减载装置的游动组件随上下抽油杆柱一起向下运动,此时深井泵的游动阀打开,固定阀关闭,完成排液过程[1]。SC减载装置工作时通过自身结构在上行期间产生一个向上的液压力,减轻了抽油机驴头悬点载荷,相对减少了井内管、杆柱变形及冲程损失,相应提高了油井产液量,降低了耗电量[1]。
为了提高抽油机井产液量,采取了加深泵挂技术措施,为保证抽油机理论悬点载荷满足实际最大载荷需求,利用油井正常维护性作业机会,试验应用了减载节能装置。其中2口井加深泵挂后没有采取降低载荷措施,造成抽油机不能正常运转,被动下入减载节能装置。应用前后效果对比,最大、最小悬点载荷下降幅度都达到20%以上。最大载荷由超过机型额定载荷下降到额定载荷范围内(表1)。9口井减载统计效果见表2,在泵径、地面抽汲参数基本保持不变,泵挂深度加深440m的条件下,平均单井最大悬点载荷由81.0kN下降到62.9kN,下降18.1kN,降低比例22.3%;最小悬点载荷由49.6kN下降到35.2kN,下降14.4kN,降低比例29.0%。由此可见,在泵挂加深的条件下,抽油机井最大、最小悬点载荷仍有较大幅度的下降,达到20%以上。
为了降低抽油机井能耗和有效节约能源,选择6口高耗能油井开展了节能降耗试验。在工况相近的条件下,6口井安装减载装置前后对比:平均单井最大、最小载荷及其降幅分别达到15.8kN、10.5kN和21.2%、25.5%;有功功率由15.2kW下降到11.4kW,降幅达到25.0%;平均单井日节电91.2kWh;系统效率提高2.37个百分点(表3)。
表1 装置在减载方面应用效果统计
表2 减载装置应用效果
表3 减载装置节能降耗效果统计
由于更换大型机的投入比应用减载装置一次性投入大,在此不予考虑。以上述平均单井实测数据为依据,电价按0.6元/kWh计算,减载装置投入0.5万元,经过计算,动态投资回收期为0.255年,检泵周期(1.5年)内净现值为2.08万元。
1)减载装置理论上可行有效,通过现场实际应用,载荷和能耗降低幅度均达到20%以上。
2)在泵挂加深的条件下,抽油机井最大、最小悬点载荷下降幅度较大,可见减载装置在深井上应用效果尤为明显。
3)抽油机井载荷降低使抽油杆管伸缩弹性变小,提高了泵效和油井产量,降低了杆、管断脱的概率。
[1]博仲.机械采油配套技术[M].北京:石油工业出版社,1998:136.