柯 虎,江华贵,余 鹄,黄会宝
(国电大渡河流域水电开发有限公司库坝管理中心,四川乐山,614900)
深溪沟电站为大渡河干流规划的第十八级电站,枢纽工程由泄洪闸和河床式厂房组成,正常蓄水位660.00 m,死水位655 m,装机容量660 MW。枢纽工程自左至右依次布置左岸接头坝、3孔泄洪闸、1孔排污闸、河床式厂房(4台机组)、右岸接头坝、窑洞式安装间和2条泄洪冲沙洞。坝顶高程662.50 m,厂房坝段最大坝高106.0 m,坝顶全长222.5 m。电站于2006年4月开工建设,2011年6月下闸蓄水。水库蓄水后,左岸接头坝处横缝出现大量渗漏水,施工单位多次在横缝止水后缘钻孔进行聚氨酯化学灌浆处理,但因水压力大等原因,堵漏效果不佳,给工程遗留了安全隐患。
工程蓄水初期,左岸接头坝段横缝出现大量渗漏水,漏水量约1 900 L/min。漏水检查时横缝下游的消力塘正补强施工,检查廊道高程低于消力塘护坦高程,但横缝漏水未见浑浊,初步排除下游来水的可能。从廊道横缝漏水处地面淤沙检查,横缝不同高程部位钻孔灌浆测试及横缝压水试验检测综合分析,渗漏点发生在两道止水连接处或止水铜片与混凝土接触脱空部位,渗漏水来源于库水。
图1 泄洪闸与左岸接头坝横缝漏水示意图Fig.1 The seepage at the joint of sluice and the left bank
通过对横缝渗漏水原因进行分析,参考类似工程处理方案,提出了4种备选方案。
(1)坝顶骑缝化学灌浆形成阻渗塞:由坝顶骑缝在止水片下游造倒垂孔,孔内灌注合适的材料,形成阻渗止水塞。其优点是施工只需钻倒垂孔,工程造价低,止水效果直接,缺点是倒垂孔精度要求高,施工难于控制,一旦钻孔倾斜将钻到坝体钢筋,施工质量无法保证。
(2)坝前上游面水下灌浆:在大坝上游迎水面横缝部位进行水下骑缝开槽,嵌填塑性止水材料,表面粘贴防渗盖片,缝面到上游止水片间水下灌注水溶性聚氨酯灌浆材料,形成止水系统。其优点是灌浆区域确定,对因止水结构引起的渗漏效果显著;缺点是水下作业难度大,施工造价高。
(3)坝面加镶止水铜片及裂缝灌浆:该方案前提是需放空水库,清除坝前横缝处淤泥后再进行处理。在横缝面两侧打毛凿槽,镶嵌止水铜片,并检查坝面裂缝,逐一进行化学灌浆处理。优点是能找出横缝确切的缺陷部位,能彻底地进行渗漏处理,效果可靠;缺点是发电经济损失极大,处理代价极高。
(4)廊道钻孔贯穿后缘止水灌浆:在大坝614 m高程廊道斜钻孔穿过两道铜止水中的后缘止水铜片,对横缝进行化学灌浆处理,使浆液在两道铜止水间形成一条止水带防渗。其优点是施工简便、造价低、止水效果好;缺点是要确保钻孔穿过铜止水存在一定的风险,施工技术要求较高。
综合以上漏水治理方案,从经济和技术角度反复对比论证,采用廊道钻孔贯穿后缘止水进行化学灌浆的方案进行堵漏处理。
根据工程实际,灌浆材料需具有膨胀特性、快速固结、抗渗及能适应一定的重复开合变形能力。经对多种灌浆材料性能进行对比分析,选用杭州国电大坝安全工程公司生产的LW型水溶性聚氨酯灌浆材料。
LW水溶性聚氨酯灌浆材料是一种快速高效的防渗堵漏材料,对于各类工程中出现的大流量涌水、漏水等有独特的止水效果,已在大量工程中得到广泛应用。该成果曾荣获国家科技进步奖,具有良好的亲水性,遇水能均匀地分散乳化,进而凝胶固化。水既是稀释剂,又是固化剂,不会产生未固化浆液的流失现象。LW的固结体为具有水膨胀性的弹性体,适应变形能力强,并可遇水膨胀,具有弹性止水和以水止水的双重功能,对水质适应性强,在海水、中性、酸性、碱性水中均能固化。固结体水浸泡液无毒,因此施工污染少,对环保有利。
(1)灌浆孔设置:根据渗漏水点高程预判,在廊道上游侧墙615.05m高程设置骑缝灌浆孔,孔径ϕ75mm,孔深至二道铜片止水之间;在614.7 m高程处设置表层骑缝灌浆孔,孔径ϕ110 mm,孔深110 cm。根据现场施工条件,左岸接头坝分缝延伸到659.9 m高程,在614.1 m、614.85 m和618.7 m等高程布置灌浆监测孔,灌浆时既排水排气又方便观察浆液走向。
(2)埋设灌浆管:孔口埋设灌浆管并安装控制阀门,其中进浆管设于孔口附近,出浆管口接近孔底,封闭漏水横缝缝面。另在交通廊道上游侧墙中部、廊道底板中部、廊道顶拱中部、上游侧墙与地面交接处、下游侧墙与地面交接处骑横缝钻孔埋设测压管,设置压力表观测渗漏水压力。
(3)止浆孔灌浆:采用小压力灌填LW水溶性聚氨酯,局部封堵横缝漏水点外渗流通道。
表1 LW水溶性聚氨酯灌浆材料主要特性Table 1 Main properties of the LW water-soluble polyurethane
(4)化学灌浆:利用大流量灌浆泵采取纯压式灌浆。灌浆材料为LW水溶性聚氨酯灌浆材料,灌浆压力控制在0.6 MPa。开灌后尽快将灌浆压力升至预设压力,连续灌注,直至灌浆结束。灌浆同时专人负责观察横缝上下游位置情况。
(5)灌浆结束:在预设灌浆压力下,当注入率不大于0.2 L/min时,继续灌注15 min,结束该孔灌浆。浆液固化后,清除孔口灌浆管,修复廊道混凝土表面,进行封孔。
3.4.1 具体渗漏点难查找
为准确找到渗水点,并确保能达到灌浆处理要求,施工前对横缝进行了三次止水设置:第一次对横缝615.5 m和614 m高程底板中部止浆孔进行灌浆,待浆液凝固后开始在614.7 m和615.05 m高程灌浆孔做压水试验,横缝多处漏水,但下游侧未发生漏水,说明614 m高程底板中部的止浆孔达到预期止浆效果;第二次,在横缝627 m高程止浆孔灌浆,灌浆过程中630 m高程位置有跑浆流出,停止灌浆,待浆液凝固后在614.7 m和615.05 m高程灌浆孔做压水试验,641.5 m高程以上存在多处漏水。结合前两次压水试验,初步判断在641.5 m高程以上存在漏水点,进行表层止水后,进行第三次压水试验,表层未发生漏水,符合灌浆要求。
3.4.2 横缝漏水量大难处理
工程蓄水初期,深溪沟左岸接头坝段横缝即出现,大量渗漏水,漏水量约1 900 L/min。蓄水初期,多家施工单位尝试在横缝止水后缘钻孔进行聚氨酯化学灌浆处理,但因漏水量及水压力均较大而导致堵漏失败,未能彻底解决此工程遗留隐患。
图2 左岸接头坝横缝结构及渗漏水治理方法Fig.2 Structure of the transverse joint at the left bank and seep⁃age treatment method
3.4.3 施工场地狭小难作业
横缝漏水点位于泄洪闸楼梯间与交通廊道交接处614 m高程内,廊道尺寸2.25 m×3.0 m(宽×高),且楼梯踏步延伸占据近1 m的廊道宽度,因此施工场地非常狭小,施工机具难以布置。
3.4.4 钻穿铜止水安全风险高
钻穿铜片止水灌浆进行渗漏水处理的工程事例及经验极少,此工程本身渗水量及水压力都很大,钻穿铜片止水如堵漏不及时或不彻底,则存在进一步破坏止水结构、加大渗漏量的高风险。经现场察看工程实际漏水情况,联系前期多家施工单位进行过的表层灌浆堵漏方法,结合设计图纸资料分析,最后确定本工程在交通廊道上游侧墙615.05 m高程设置骑缝灌浆孔,孔径ϕ75 mm,打穿第二道铜片止水,孔深直至两道铜片止水之间,在614.7m高程处设置表层骑缝灌浆孔,孔径ϕ110 mm,孔深直至第二道铜片止水前。
表1 压水试验情况表Table 1 Result of the water pressure test
(1)灌浆结束后,对左岸泄洪闸及接头坝段进行了全面的检查,无渗漏水,对局部表面裂缝潮湿、滴渗部位进行补灌处理。灌浆后无水珠挂滴现象。
图3 左岸接头坝横缝漏水处理示意图Fig.3 Treatment of seepage at the transverse joint at the left bank
图4 左岸接头坝横缝漏水处理局部放大图Fig.4 Partial enlargement of the seepage treatment at the transverse joint at the left bank
(2)灌浆结束后经历一个汛期的考验,对原漏水部位重新进行全面检查,未发现渗漏水现象,堵漏效果是明显的。
(3)针对混凝土结构缝止水设防传统方法(设置两道止水,中间再增设沥青井)经常发生横缝渗漏水处理难度大和费用高等问题,改为在两道止水间灌注聚氨酯材料封闭两道止水间渗流通道,消除了横缝渗漏水隐患,表明采取的方法是合适的。
(4)该渗漏水的成功治理,提高了工程安全运行水平,横缝漏水治理的方法是合理可行的,积累了一定的工程经验,值得总结和推广。
(5)今后加强其耐久性检查,发现渗漏再次处理。
[1]刘黎昕.探讨大坝横缝渗漏处理施工技术[J].东方企业文化,2011(12):200;165.
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