张天胜
(阳城国际发电有限责任公司,山西 晋城 048102)
随着环境温度的升高,某电厂#4发电机密封油油温、油压逐渐升高,同时主油箱油位逐渐下降,当油箱油位下降约14 mm时,发电机内部油位监控测点会发油位高报警,约10 min后会发现密封油压突然下降,主油箱油位突然升高,密封油温也突降1.5℃左右,油位高报警消失。油位高报警各相关曲线如图1所示。
根据密封油系统流程(如图2所示),笔者认为造成发电机内部密封油位高的原因主要有以下2种。
此种情况有2种可能:
(1)回油管内有异物或管路布置不合理导致回油不畅。随着环境温度的升高,密封油流量会略有增大。当回油流量大时,由于回油不畅导致管路积油逐渐增多,致使油氢压差阀氢侧压力信号增大,压差阀自动调节使阀门开度增大而使供油量增大,密封油压力随之增大,导致密封油所需油量也增大;密封油回油不畅使中间油箱的回油量无法满足密封油供油需要,导致储油箱自动向密封油箱补油。储油箱回油来自发电机轴承润滑油和密封油空侧回油,于是有一部分润滑油补充到密封油系统中,使润滑油箱油位降低。由于储油箱温度较密封油温度高,所以密封油温度呈升高趋势(图1亦如此)。当发电机氢侧回油累积到一定高度时,发电机油位高报警发出。同时,随着积油高度的增加,势能随之增加,回油量增加,进入中间油箱的油量也增加,而密封油又从中间油箱提供,所测密封油温会有所降低。同时,由于氢侧回油积油暂时消除,压差阀氢侧压力信号将降低,于是压差阀关小,密封油压降低,画面油氢压差减小,发电机密封油位也降低,报警消失。
图1 油位高报警各相关曲线(截屏图)
(2)密封油中间油箱浮子阀不灵活使中间油箱积满油,导致发电机轴承端盖处油位高报警,但从就地中间油箱液位计看,油箱并未满油。
图2 密封油系统流程
此种情况有2种可能:
(1)油氢压差设置过大,密封油供油量偏大,当温度升高后,密封油黏度变小使流量过大而导致油位高报警。经与其他机组比较发现,在发电机油位高报警时画面显示油氢压差相对较大,但结合发电机氢压,认为压差大是发电机回油管路积油使压差阀氢侧压力信号增大,压差阀开度增大,密封油压增大的结果。根据压差阀的机械特性,压差增大发生在氢压和密封油压同时减小的情况下,而#4机组的各种现象并非如此,所以压差不是导致发电机内部油位高的原因。
(2)密封瓦间隙过大导致油流量过大,发电机回油管无法满足要求而发液位高报警,经查检修记录发现密封瓦间隙为0.24 mm,符合标准,所以密封瓦间隙不是导致发电机油位高的原因。同时,根据密封油供油流量0.75 dm3/s,参考相关资料反推出此种工况所需管路直径为43 mm,而现场密封油回油管路最小直径为70 mm,完全满足流量要求,所以密封油供油量偏大不是主要原因。
综上所述,导致发电机油位高报警的原因是回油管路回油不畅。经过现场观察,发现回油管路与设计相比,坡度较小。现场实际管路与设计管路比较如图3所示。
图3 A-B段回油管改管前后比较
(1)通过调节密封油冷却器冷却水门、密封油箱就地加装轴流风机强制冷却等措施来降低油温,尽量将密封油温控制在41℃以内。通过现场实践,此种方法基本可以控制发电机油位不超报警油位,当遇到极端高温天气时,油温不易控制,发电机内部油位高的问题无法彻底解决。
(2)利用机组中修机会,参照安装图纸对密封油回油管进行了整改,适当加大了回油管倾斜度,机组启动后即便在炎热夏季,发电机油位高报警现象也未再出现过。
油管道特别是回油管道在安装时要严格按设计标高布置,充分考虑管道坡度对介质通流的影响,确保整个系统回油通畅。
[1]孔珑.工程流体力学[M].北京:中国电力出版社,1998.