吴明立,刘正,陈超伟,李建军,谭荣国
(安徽华电六安发电有限公司,安徽 六安 237126)
循环流化床(CFB)锅炉是20世纪80年代发展起来的新一代采用洁净煤燃烧技术的锅炉,因其具有燃料适应性广、燃烧效率高、负荷调节范围大、燃料制备系统简单、易于实现灰渣综合利用等优点,在生产用汽、供热、热电联产等工业领域被广泛采用。进入21世纪以来,我国对环境保护的要求日益提高,CFB锅炉以其能实现在炉内直接脱硫及低NOx排放等优势获得人们的青睐。但CFB锅炉易发生爆燃等事故,存在极大的安全隐患。
锅炉爆燃是指当炉膛内可燃物堆积且浓度在爆燃极限范围内,遇到明火或温度达到燃点时所发生的剧烈燃烧,燃烧产物能在瞬间向周围空间快速扩散,具有较强的破坏性和危险性。在冷态启动过程中,由于循环流化床锅炉的内外循环还未建立,炉膛内物料少,流化不良,最易发生爆燃事故,因此,探讨锅炉爆燃的原因并制订相应的预防措施是十分必要的。
某电厂2×135 MW机组锅炉为DG440/13.8-II5型自然循环、单汽包、一次中间再热、超高压循环流化床锅炉,岛式半露天布置,该锅炉与东方汽轮机厂生产的N135-13.24/535/535型汽轮机和山东济南发电设备厂生产的 WX21Z-OJS.461.401型密闭循环式空气冷却发电机配套。
图1是该厂2008年某次冷态启动时发生爆燃的过程。床温升至500℃左右时,开始脉冲投煤,煤量约为7 t/h,90 s后停运给煤机。10 min后床温上升至527℃,氧量下降;床温达534℃时,氧量上升,开始脉冲投煤,90 s后停止给煤;10 min后,床温由529℃开始上升,氧量下降,如此反复3次,连续给煤。床温达560℃左右后开始快速上升,12 min后即达到最高点1065℃,温升速率为62℃/min,此后床温逐渐下降至正常值830℃,氧量从14.5%下降至11.5%,11 min后逐渐上升至18.0%,炉膛负压为-150~+200 Pa,随着投入给煤的燃烧,床温平稳维持在850℃左右。
图1 爆燃时床温随时间的变化曲线
由图1可知,560℃左右时床温出现跃升,这是由于煤粒达到了着火温度,积存的煤粒爆燃引起床温跃升,最高可达1065℃。
3.1.1 煤种分析
无烟煤俗称白煤,表面呈明亮的黑色,密度较其他煤种大,质地坚硬、不易破碎,便于运输和贮存。无烟煤是埋藏年代最久、炭化程度最深、挥发分最低、着火困难、燃尽困难的煤种。我国无烟煤储量丰富且价格低廉,并且无烟煤燃烧时无烟,对空气造成的污染小。
但CFB锅炉在用无烟煤启动时,如果控制不当,易造成大量未燃尽的煤在炉内积聚,一旦床温升至残余煤的着火温度,则会出现床温突升的现象,引发爆燃。
该厂主要燃用山西晋城的无烟煤,其工业分析见表1。
表1 无烟煤的工业分析
3.1.2 煤的燃烧过程分析
由图1可知,CFB锅炉点火过程中煤粒的燃烧可以分为3个主要阶段:
(1)挥发分的析出随煤炭化程度的加深而减少,地质年龄最长的无烟煤挥发分很小,因此,这个阶段主要是煤炭的干燥和加热。
(2)当床温达450℃时,挥发分析出。
(3)当床温达560℃左右时,出现床温跃升,温升率可达62℃/min,床温最高达1065℃,这是由于床温达到了煤粒的着火温度,积存的煤粒爆燃。
图2是筛选了一部分锅炉启动床料的燃烧试验结果。对图2进行分析可知,床层中存在大量可燃物是造成启动过程中床温突变的主要原因之一。床料内未燃尽的炭达到着火温度后快速燃烧,导致床温在短时间内快速升高。床层中的炭主要来自2个方面:一是启动前添加的床料中含有大量的可燃物;二是启动初期投煤未充分燃烧,未燃尽的炭在炉内积聚。
图2 可燃物燃烧份额
综合判断,在启动前要严格控制启动床料中炭的质量分数,启动过程中也要严格控制入炉煤量。
3.3.1 投油阶段分析
大型CFB锅炉的主要点火方式分为床下点火和床上点火,该厂为床下点火,并配备了2个点火油燃烧器,油燃烧器技术特性见表2。
表2 油燃烧器技术特性
CFB锅炉一般采用柴油点火,点火过程中常会发生油枪灭火,灭火后如果没有及时关闭油阀,被雾化的燃油会继续喷进炉膛内,从炉膛到尾部烟道甚至到烟囱出口都充满了油雾。这时若遇到明火(如再次点火),就会使炉膛和尾部烟道发生爆燃。
油枪雾化不合格是油枪灭火的主要原因,而油枪雾化不合格的常见原因有燃油中含有杂质、点火风调配不当和油压低。
3.3.2 投煤阶段分析
在投煤过程中,给煤时机的把握非常关键,如果床温未达到煤的燃点就开始投煤,当燃料加得多时,未燃煤就会在料层中大量积聚,容易在床温上升后出现爆燃。
在投煤阶段,燃烧调整和配风也非常重要。若燃烧调整不当或配风不合理,燃料中的炭在缺氧状况下燃烧不充分会产生大量的CO,进入烟道后在遇到明火或达到着火温度时就会瞬间发生燃烧,如果此时可燃物浓度在爆燃极限范围内,就会发生爆燃。
在添加床料时静止料层高度应控制在650~800 mm,保证床料粒度在9 mm以下,以便炉内物料循环尽快建立起来,促使燃烧系统进入稳定工况。
锅炉在启动前严格控制启动床料中炭的质量分数(小于1%),同时充分做好启动时入炉煤的工业分析,了解煤的特性,以便在启动时能严格控制升温升压曲线,以防大量未燃尽的炭在床层中堆积,留下不安全因素。
点火前应严格按炉膛吹扫程序进行充分吹扫,防止炉膛和烟道有可燃气体积聚。
4.2.1 投油阶段防止爆燃的措施
采用1.25 t/h的油枪点火前要进行油枪雾化试验并保证达到合格标准,点火初级阶段采取A,B油枪交替投入的方法控制床温的升温速率,防止升温速率超出正常范围。油枪投入时,应加强对火焰监视仪和就地着火情况的监视,发生闪火现象时应及时查明原因并联系相关人员进行处理。床温在400~450℃时,稳定燃烧不少于1 h,使锅炉受热面缓慢升温、升压,锅炉本体得到缓慢膨胀,直至汽包压力接近1 MPa,促使炉水循环初步建立。锅炉本体在充分预热后,即使发生爆燃,也不至于在受热面上产生大的应力。床温超过450℃后,加大一次风量至12万m3/h以上,保证充分流化;在床温均匀的情况下,逐渐升温至550℃,并密切监视所有床温测点,对床温控制应该以最高点为准,参考平均床温。床温在540~550℃维持运行至少0.5 h,使床料中的可燃物充分燃烧,并维持如下运行参数:一次风量12万m3/h,氧量15%左右,采取大风量过氧燃烧的燃烧方式。床温达550℃后,通过调整油枪出力,进一步提高床温,尽可能采取高的投煤温度。
4.2.2 投煤阶段防止爆燃的措施
若使用油枪无法使床温进一步上升,可以采用脉冲法“点动”投煤。在点火过程中,给煤时机的把握是非常关键的,如果在床温未达到煤的燃点就开始投煤,这些未燃煤会在料层中大量积聚,这不但无助于提高床温,而且容易在床温上升后引起爆燃。点动投入无烟煤时,应严格控制床温在550℃以上,并遵循少量多次的原则,同时要留意氧量变化情况,每次投煤要控制煤量在3~7 t/h,防止投煤过量造成燃料积聚。床温达到600℃后,若出现床温变化过快(升温速率达5℃/min)的情况,应及时降低油枪出力,必要时可先停用油枪并迅速加大一次风量,直到床温的升温速率降低并稳定后再次投入油枪。若升温速率严重超出正常范围(20℃/min以上),且加大一次风量和停用油枪仍不能消除,持续时间达5 min以上时,应果断停运各风机并关闭挡板,做闷炉处理,以防止恶性爆燃事故的发生。
图3是正常启动过程中床温随时间的变化曲线。通过对比试验可知,启动时最容易发生强烈爆燃的温度范围为580~600℃和770~790℃,在此阶段要密切注意床温的变化,必要时可采取上述措施降低床温。在投煤阶段,要建立床温升温速率的概念,特别是床温两次跃升时,流化风量不宜减得过快,且当床温的升温速率有下降趋势时,应注意补充煤量。
图3 正常启动时床温随时间的变化曲线
4.2.3 出现爆燃后的处理措施
一旦出现爆燃,可通过炉膛负压、氧量、煤量和油量等参数综合判断是否是炉内积煤造成的。如果是,应立即停止油枪(如果投煤则尽量减少煤量),加大一次风量降低床温,等到确定可燃物燃尽后(氧量降至5% ~10%),可投煤稳定床温,防止床温下降较快而造成床温多次大幅度波动,同时要防止床温过高或过低而造成结焦。炉膛发生剧烈爆燃时,应根据情况果断停运所有风机,待床温降到较低温度时,重新置换床料,点火升压,以防炉膛发生严重结焦。
实施上述措施后,该厂至今未再发生过爆燃事故。
CFB锅炉启动是锅炉运行中一个重要的操作,为了确保燃烧过程的稳定、可靠,在CFB锅炉点火启动时,上述措施的实施是非常关键的,它可以避免出现爆燃事故,从而保证锅炉在启动过程中更加安全、经济、平稳。
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