阎建伟
(大唐林州热电有限责任公司,河南 林州 456500)
大唐林州热电有限责任公司(以下简称林州热电公司)装机2×350 MW超临界压力湿冷机组,锅炉为超临界压力、变压运行、单炉膛、一次中间再热、Π形布置燃煤直流炉;汽轮机为 C350-24.2/0.343/566/566型超临界、一次中间再热、双缸双排汽、单轴、一级调整抽气、凝汽式汽轮机;发电机冷却方式为水-氢-氢冷却方式。
化学监督贯穿在机组启动、运行及停备的整个过程,而机组启动过程是水汽品质等化学监督指标最为恶劣的阶段,启动期间实施全面的化学监督是非常必要的,否则,既有可能破坏平时积累的化学监督成果,又可能对机组安全经济、稳定、运行造成极大影响[1]。
超临界机组的化学问题,已不再是小问题、慢性病,所以,必须重视化学监督工作。对于化学监督应树立全员的观念,尤其要特别加强对值长、机组长在化学监督技术方面的培训,使其充分认识到启动过程化学监督的重要性。在机组的启动过程中,化学监督的范围、内容、对象不断地发生变化,需要各专业、各部门全力配合,通力协作,才能保证化学监督的准确性和实效性,以保证机组的安全、经济运行。
机组启动期间的化学监督是全过程的监督工作,它是一项环环相扣并以化验结果为依据、持续改进汽水品质的工作[2]。启动过程宜实施分阶段的化学监督。林州热电公司将启动过程分为准备阶段、冷态冲洗、锅炉点火、热态冲洗、汽轮机冲转(并汽)、并网、转入正常监督等阶段,在此过程中,要严格控制好关键节点的指标。
机组在启动前,加药、精处理高速混床需检测氢气质量和重要油质参数,以保证数据合格。这些监督数据,既可以为机组安全启动提供必要的依据,也可用于在这些监督对象出现故障时进行对比分析,从而实现化学监督工作的可控和在控。
2.1.1 加药系统
林州热电公司#2机组采用弱氧化处理,启动时凝结水一点加氨,控制给水pH值在9.5;#1机组采用全挥发处理,启动时给水、凝结水两点加氨、联氨,控制给水的pH值大于9.2;循环水加稳定剂、二氧化氯杀菌剂的处理方式,启动前集中添加药剂。启动前检查加药系统及药品存量情况,保证启动用药。若联氨系统长期备用,启用前冲洗整个系统。
2.1.2 氢气监督
外购氢气瓶组贮存于贮氢站。若机组停机后未进行氢气置换,启动前需化验发电机内氢气湿度和纯度并升压至要求范围;若要进行气体置换,应在启动前进行氢气置换,气体置换要严格化验各阶段发电机内气体纯度,具体要求见表1。
表1 发电机内气体置换控制指标
2.1.3 油质监督
机组在停运期间,部分油系统可能会受到环境中灰尘和水分等因素影响,因此,开机前应对重要的油质参数进行测试(如抗燃油的水分、颗粒度,汽轮机润滑油中的水分、酸值等指标),具体控制指标见表2。
2.1.4 内冷水水质
机组启动前,使用除盐水冲洗内冷水系统并补水至要求水位;投运内冷水水质自动控制装置;在必要情况下投运自动微加碱装置,保证内冷水水质合格,具体指标见表3。
最重要的是,当前行业的整体氛围尤为浮躁,炒概念者居多,踏实做产品的居少。所以,当前是最坏的时代,但对真正沉下心来打磨自身产品的企业而言,这却是最好的时代。
表2 机组启动前油质监督指标
表3 内冷水监督指标
机组在启动前,应对机组热力系统进行充分的冲洗。排出检修时带入的杂质和运行时积累的易溶性腐蚀产物,缩短启动时水质合格时间。一般冷态冲洗包括“凝结水系统与低压给水系统”及“高压给水系统与炉本体”2个阶段。冲洗控制指标见表4。
表4 冷态冲洗控制指标
冲洗水中铁离子的质量浓度大于1 000 μg/L时,采取排放冲洗方式。凝结水中铁离子的质量浓度小于1000 μg/L时,投运精处理。精处理设备不宜投入过早,避免树脂污染;但符合投运条件后,必须100%投运,严禁精处理设备退出运行或旁路运行,以保障机组在启动期间的汽水品质能迅速改善,减少不必要的排放。
锅炉点火后,适当提高给水pH值,控制给水水质,密切监测硬度、铁和二氧化硅等参数指标,点火后整个过程都要严格执行启动给水标准[3],见表5。
当炉水温度升高到260~290℃时为热态冲洗,此时铁氧化物在水中溶解度最大,应密切监视省煤器入口和汽水分离器出口水质。热态冲洗控制项目及指标见表6。
表5 锅炉启动时给水水质
表6 热态冲洗控制指标
热态冲洗结束后,随着蒸汽温度及压力的上升,汽机具备冲转条件,冲转前蒸汽品质的控制指标有氢电导率、二氧化硅、铁离子质量浓度、钠离子质量浓度等。冲转后要注意测定凝结水铁离子的质量浓度,汽轮机冲转阶段控制指标见表7。
表7 汽轮机冲转控制指标
机组并网后,除监视给水指标外,要密切重视蒸汽中二氧化硅的质量浓度,保证精处理高速混床设备投运,做好除硅工作。
机组转入正常监督阶段,在线仪表需全部投运,水汽质量应满足DL/T 912—2005《超临界机组火力发电机组水汽质量标准》中给水、凝结水和蒸汽质量的要求。水汽质量发生异常,应按照3级处理标准进行处理。
在机组启动期间,所有手动化验水样均取自在线取样架。随着冲洗流量及负荷变化,在线取样架水样流量变化,使用冷却架减压阀调节水样流量在500~700 mL/min。每次取样前30 min,对待取水样进行反冲洗。要重视在线取样系统的反冲洗,流量或负荷波动时往往引起取样系统杂质析出,造成所取样品不具有代表性,引起检测误差[4],主要表现在个别项目(如铁的质量浓度)超标,对启动阶段节点判断造成影响。
从锅炉上水开始就需要密切监视给水中的溶氧,这一点在启动过程中往往被忽视。应加强对除氧器投运的监督,除氧器出口溶氧的质量浓度严格控制在7μg/L以下,给水溶氧的质量浓度控制在30 μg/L以下。
#1机组采用联合处理方式,自锅炉上水开始就加大联氨加入量,保证给水溶氧的质量浓度合格。#2机组采用弱氧化处理方式,启动期间采用除氧器除氧,因此,应特别注意除氧器投运率、及时率及投运效果和热力设备的腐蚀问题。
有资料[5]表明,机组在启动期间,精处理高速混床可改善水汽品质,尤其是在除去凝结水中铁和二氧化硅后,对缩短启动时间,降低机组水耗、油耗有着重要的作用。但精处理设备不宜过早投运处理极端恶劣水质,对于极端恶劣水质笔者建议直接排放。
机组在转入正常监督后,在出现精处理出口氢电导率、钠离子和二氧化硅指标在正常范围内,而凝结水及精处理出口、给水和主蒸汽等水汽中铁离子普遍超标现象时,混床中树脂不平整,存在局部铁穿透问题。从监测上看混床并未失效,但也应该将混床退出运行并进行再生[6],才能解决铁的质量浓度超标问题。
在机组启动冲洗过程中,主要监测水中铁的质量浓度,点火后在控制指标中,对于铁的质量浓度测定也是极其重要的。铁的质量浓度测定主要采用邻菲罗啉分光光度法,该方法化验速度慢,影响机组启动过程中指标监控的及时性,而且影响节点判断,甚至延长冲洗时间,造成水耗、油耗增加。因此,需要提高铁的质量浓度化验速度,目前较好的措施是更换新型化验设备,林州热电公司实验室已购置HACH公司生产的DR5000分光光度仪器,使用专用铁试剂后,3 min可得出水样中铁的质量浓度,较快速地为机组是否可以进入下一启动程序提供有力的参考依据。
超临界机组对水汽品质要求较高,直流锅炉在运行中无法通过排污等方法调节水质,因此,机组在启动过程中要求水质必须合格。所以,努力做好直流锅炉启动过程的化学监督工作,可为机组的安全、稳定、经济运行提供有力保障。
[1]陈进生.300 MW机组正常启动过程中化学监督工作的探讨[J].福建电力与电工,2002,22(4):28 -30.
[2]张志国,郭包生,韩志远,等.浅谈600 MW机组正常启动过程中的化学监督工作[C]//全国火电大机组(600 MW级)竞赛第十二届年会论文集.凉城:全国发电机组技术协作会,2008:333.
[3]DL/T 912—2005,超临界火力发电机组水汽质量标准[S].
[4]戴船龙,刁保圣.超临界600 MW机组基建调试中化学监督需要注意的几个问题[J].热力发电,2007(10):59-62.
[5]罗乃星,黄会才.1 000 MW超超临界机组直流锅炉启动启动过程汽水监督与控制[J].中国石油和化工标准与质量,2006(10):149.
[6]刘相.600 MW超临界机组直流锅炉水汽质量监督与控制[J].江苏电机工程,2005,24(6):55 -57.