某型高压汽轮机中间喷嘴室内腔底部裂纹修理

2013-05-23 04:16朱远龙殷明华
中国修船 2013年2期
关键词:补焊阀座坡口

朱远龙,殷明华

(湛江地区装备修理监修室,广东 湛江 524003)

0 前言

2006年4月,检修某型高压汽轮机主机喷嘴阀时,发现前、后主机中间喷嘴室内腔底部各有1条裂纹。裂纹方向大体平行于两喷嘴阀中心连接,向后偏离阀座边缘约15mm,在喷嘴阀座面向立壁过渡的圆弧面上,前主机裂纹长约180mm(见图1),后主机裂纹长约220mm(见图2)。

该型高压汽轮机主机设计采用定参数运行,即低工况时蒸汽参数与高工况一致。中间喷嘴阀箱蒸汽参数为蒸汽温度400℃左右,蒸汽压力大于5MPa。采用几只喷嘴阀和与相对应的几组喷嘴组及1只旁通阀的结构。高压汽轮机汽缸为铸焊结构,在汽缸上部焊有左、右及中间3只喷嘴室,中间喷嘴室与阀箱铸成一体。中间喷嘴室安装1#、3#2只喷嘴阀,喷嘴室材质为铬钼合金。

图2 后主机阀内腔底部裂纹图片

1 裂纹产生的原因分析

1)主机在低工况工作时使用了较高的设计蒸汽参数,在初始启动条件下,阀箱热应力加大,易诱发热疲劳损伤。

2)由于阀箱铸钢件本身组织和结晶特点所限,可能存在不可避免的内部缺陷。

3)主机使用强度大且启停频繁,尤其在紧急快速启动情况下易强化疲劳热应力。

2 裂纹产生后的强度分析

如果裂纹的深度小于10mm,进行有限元理论分析静强度计算,即仅对阀箱内表面施加工作压力,计算所得的应力值只是由内表面压力引起。本计算在模型出现裂纹处的缸壁上打磨掉10mm,并对剩余厚度结构进行静强度计算。

1)建立数学模型。喷嘴阀箱为左右对称结构,计算时的几何模型为喷嘴阀箱的一半。划分网络采用四面体单元,对于结构突变的位置进行了细分,并把模型的内壁去掉10mm。网络模型划分了8万个左右单元。

2)边界条件给定。本模型计算所采用的约束设在本阀箱与汽缸连接的焊接处,3个自由度都进行约束,中间对称结构面采用垂直对称面的自由度进行约束。所加载荷仅为阀箱内表面施加的压力,计算时并没有加载温度场以及没有考虑管道推力和调节部套的重量。

3)计算和计算结果。通过计算,得到打磨处中间位置应力最大,最大应力大小为58.184MPa。裂纹处打磨去10mm后剩余厚度部分的强度可以满足使用要求,可不做进一步处理。

如果裂纹深度超出10mm,则强度不够,采用补焊办法来处理,补焊过程中可能会引起阀座等部位变形,影响到阀座密封,所以焊后应复查阀头、阀座研磨封线的密封情况,如果有变形需要重新研磨密封线,保证喷嘴阀的密封性。

3 修复解决方案

1)在裂纹中间部位或无损检测点处作试探性钻孔,孔径D 10mm以下边钻边观察,至无裂纹为止。试探性钻孔,可测量裂纹深度。测得前舱主机裂纹深度最深9mm,后舱主机裂纹深度最深15mm。为保险起见,对小于10mm的前舱主机裂纹同样和后舱主机一样采取补焊的方法进行修复。

2)沿裂纹走向清理和铲磨裂纹,在保证补焊量最小的情况下,沿裂纹走向开槽并适当加工出焊接坡口,在保证质量和操作方便的情况下,焊接坡口应尽量小,以减少焊接量,坡口的形状不应有急剧变化,表面平整,底部平缓无尖角。并将坡口及周围10~15mm范围去除锈斑油污等影响焊接质量的污物,并把喷嘴室内腔打磨光滑,在裂纹两端打止裂孔 (孔径D10mm以内,以裂纹端为圆心,一半孔在裂纹上,一半孔在未裂纹部分)防止裂纹扩展。在采用铲磨和补焊过程中,为了防止消除裂纹或补焊过程中有金属碎屑等杂物掉入喷嘴组内,必须按阀座内孔尺寸制作橡胶板封堵盘 (要有少量过盈),封堵后四周用黄干油密封,将法兰口等处保护,避免电弧打伤。经着色探伤检查确认裂纹消除后,铲磨工作结束才可施焊。

3)分层焊接,每层焊缝金属及热影响区焊后进行着色检查,不允许存在裂纹、未熔合以及低于母材表面质量要求的夹渣、气孔等缺陷。由于焊接应力和变形直接影响着结构的修理质量和使用性能,必须锤击焊缝可使焊缝金属得到适当延展,从而减少应力和变形,每道焊缝进行锤击,锤击的程度以肉眼可见的锤印为准,并且锤印密集。最后打磨光滑过渡圆弧角,检查阀的气密性,最后做好清洁工作。

此次修理,解决了该型高压汽轮机主机喷嘴阀裂纹的难题,经过使用和定时检查、跟踪,修理质量较好,多次完成重大任务,至今使用6年多没有再出现裂纹问题。

猜你喜欢
补焊阀座坡口
焊接工艺对S32205双相不锈钢组织和性能的影响
密封锥角对针阀偶件密封面形变和应力的影响
钢结构生产中常用坡口选用及经济性分析
基于有限元的Q345E钢补焊焊接残余应力的数值模拟
基于有限元的小型电磁阀阀座结构优化设计
液压支架焊接坡口角度减小的优势研究
直接埋藏法修补疲劳裂纹缺陷的研究
浅谈高压平板闸阀阀座组件结构的改进设计
艾伦电厂汽轮机高压调节汽阀阀座松动磨损问题的分析与处理
浅析铝合金CMT补焊工艺研究