MG400/940-WD型采煤机调高油缸的优化设计

2013-04-10 09:52常文涛李春花
机械工程师 2013年9期
关键词:活塞杆采煤机油缸

常文涛, 李春花

(兖矿集团机电设备制造厂,山东 邹城 273500)

MG400/940-WD型采煤机调高油缸的优化设计

常文涛, 李春花

(兖矿集团机电设备制造厂,山东 邹城 273500)

通过对MG400/940采煤机原调高油缸结构进行研究分析,结合矿井生产现场和使用人员反馈的信息情况,针对使用过程中调高油缸存在的缺陷,对MG400/940采煤机原调高油缸的结构进行了优化设计。

采煤机;调高油缸;优化设计

1 调高油缸的结构及工作原理

MG400/940-WD型采煤机原调高油缸的结构如图1所示。

图1 原MG400/940-WD型采煤机调高油缸结构图

图2 调高油缸受力示意图

MG400/940-WD型采煤机调高油缸的工作原理为:当压力油经单向阀进入油缸活塞腔,推动缸体移动,采煤机截割部升高,活塞杆腔的回油经换向阀回油池;当压力油经液压锁进入油缸活塞杆腔,活塞腔的回油经换向阀口回油池,缸体缩回,采煤机截割部下降[1]。

2 MG400/940-WD型采煤机调高油缸问题分析

根据维修MG400/940-WD型采煤机配套的调高油缸时发现的问题及由生产单位反馈信息情况,并结合原调高油缸的结构,此调高油缸产生的问题如下:

(1)活塞杆、耳座之间的连接是通过M105×3的螺纹及φ20×40的定位销定位,但是在使用过程中经常出现螺纹损坏,有时连同定位销都被拉断,因此需要经常更换调高油缸,费用昂贵,增大了原煤成本,限制了生产能力的发挥,同时也给安全生产带来较大的隐患。

(2)活塞杆内部油管密封点过多,导致油缸故障点多,在出现内泄或外泄问题后查找故障费时费力,增大了维修工人的劳动强度,延长了维修工作时间,影响矿井的生产速度。

3 MG400/940-WD型采煤机调高油缸损坏的理论基础

MG400/940-WD型采煤机在截割煤的过程中,要受到截割力、牵引力等的作用,从而使调高油缸在截割煤的过程中受到不断的冲击作用,其受力图见图2。其中,调高油缸近似为水平,即OB与OC夹角近似为90°。

由于截割臂在截割煤的过程中处于平衡状态,即∑M0=0,F·OC·sinθ-Gy·OA·sinθ-Gg·OB·sinθ+Fj·OB=0

得:F=Gy·OA+Gg·OB/OC-Fj·OB/(OC·sinθ)

式中,F-调高油缸对截割臂的推力;Gy-截割臂的自身重力;Gg-滚筒的重力;Fj-滚筒截割煤与牵引时的阻力;θ-截割臂的上摆角[2]。

由上式可得,当截割阻力Fj小于Gy+Gg的总和时,调高油缸承受的是压应力;当截割阻力Fj大于Gy+Gg的总和时,调高油缸承受的是拉应力。由于我矿矿井的煤质硬度大约在3.5左右,而且煤层中间夹杂岩石,所以截割阻力Fj比较大,因而调高油缸承受较大的拉应力,从而在调高油缸工作时经常发生油缸与耳座螺纹损坏及内部窜液。

4 优化设计

通过以上对调高油缸频繁损坏原因的分析,在不影响采煤机性能的前提下,从以下两个方面对其结构进行改进:(1)从活塞杆和耳座的螺纹连接问题着手,对活塞杆进行改型设计,将活塞杆与耳座整体焊接加工,从根本上解决了螺纹断裂的问题。(2)针对活塞杆内部油管密封点过多问题,将活塞杆内部钻孔,直接导通油液,内部没有导油管,从根本上解决了活塞杆内部密封点故障。这样不但缩短了维修时间,而且降低了工人的劳动强度,能在最短时间内恢复生产。优化后的结构件见图3。

5 优化后的经济及效益分析

图3 优化后MG400/940-WD型采煤机调高油缸结构图

在竞争越来越激烈的煤炭行业,提高原煤产量和减轻工人劳动强度势在必行,对于大采高采煤工艺而言,提高产量的直接办法就是提高采煤机有效的采煤时间。经过上述改进,优化后的调高油缸通过在我矿井下的实际使用,减少了调高油缸出现活塞杆断裂及前后腔窜液等现象的发生,降低了工人的劳动强度,提高了有效的采煤时间,大大减少了油缸的更换和维修所产生的费用,提高了设备的使用寿命,创造了较大的经济效益和社会效益。

(编辑 黄 荻)

TH137.51

B

1002-2333(2013)09-0203-02

常文涛(1984-),男,助理工程师,从事液压油缸研发工作。

2013-07-16

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