断路器传动箱低压铸造工艺的试验研究

2013-03-25 06:13:00郑继刚王克斌曹振升康敬乐郝连涛
中国铸造装备与技术 2013年3期
关键词:轴孔钢芯铝液

郑继刚,王克斌,曹振升,康敬乐,郝连涛

(1.山东泰开机械有限公司,山东泰安 271000;2.济南铸造锻压机械研究所有限公司,山东济南 250022)

1 铸件结构分析

8TK.357.002 传动箱为输配电系统11 万伏断路器用传动箱,铸造铝合金材质,要求强度高、密封性好,铸件结构复杂,有2 处孤立热节,6 个密封面粗糙度Ra1.6 以下,无铸造缺陷,内腔结构复杂。铸件结构如图1。

图1 铸件结构图

该件为箱型铸件,毛坯重量16.6kg;毛坯法兰厚度30mm,法兰有18mm×4.2mm 密封槽,2-ø72mm轴孔为轴向密封,2-ø60mm 阀座为端面密封,ø150mm 为端面密封;毛坯壁厚10mm,两阀座厚度28mm,属于孤立热节。

2 铸造工艺设计

考虑该件的结构、强度要求、重量等因素,设计采用低压铸造工艺。

(1)材质选用ZL101A,低压铸造升液管采用碳化硅材质,以减少铝液增铁。

(2)铝液由方形法兰端面引入,两阀座、吸附筒密封面置于边模,便于铝液杂质上浮,保证密封面加工质量。

(3)内腔采用树脂砂芯,毛坯厚大处(阀座、吸附筒安装位置)放置20mm 厚冷铁激冷,以防止内腔缩松,造成漏气。

(4)2-ø72mm 轴孔采用钢芯铸出,单边斜度3°。

3 模具设计

模具采用左右开模,铝液由90mm×110mm 腰孔的砂芯引入,防止浇道缩松造成密封面缩松报废;毛坯顶端设置集渣包,用于集气、集渣及毛坯吊装脱模;毛坯两阀座厚度28mm,属于孤立热节,在边模设计循环水激冷包,抑制缩孔的产生;毛坯加工量:330mm×350mm 法兰取3mm,其余位置按2mm。模具设计泡沫陶瓷过滤器,这种过滤器孔洞曲折,能有效阻止非金属夹杂物流过[1]。

铸件浇注工艺方案如图2。

图2 铸件浇注工艺方案图

4 浇注工艺

浇注重量18kg,低速升液充型,排空气体,快速增压补缩,以提高铸件的致密度,防止铸件浇口远端出现缩孔[2]。

毛坯浇注工艺参数(浇注压力、浇注速度、浇注时间)如图3 所示。

图3 毛坯浇注工艺参数

5 工艺验证

模具加工后,进行浇注试验,发现以下问题。浇注3~5 件以后,毛坯远离浇口端出现窝气造成浇不足;轴孔加工后内侧出现缩孔;两阀座的通气孔有缩松;毛坯内腔轴孔上端有缩松。经工艺分析,原因如下:

(1)浇不足原因为呋喃树脂发气量大,集渣包集气、集渣效果不理想;

(2)轴孔内侧加工量大(单边7mm),钢芯受热后激冷不足造成;

(3)阀座厚大,紫铜块激冷不足,加工ø10mm 通孔位于孤立热节中心,有缩松。

(4)毛坯内腔缩松是由于轴孔与筒壁交界位置较厚,补缩不足造成。

(5)ø90mm 外侧有缩松,造成钻丝孔后漏气。

根据以上分析,采取如下工艺措施:

(1)模具增加负压抽气装置。在模具ø90mm 处设计排气塞与负压抽气装置相连,浇注过程中打开,将呋喃树脂受热产生的气体强制排出模具型腔。

(2)轴孔钢芯增加循环水激冷,解决该处激冷不足。

(3)阀座激冷紫铜块改为钢芯循环水激冷,ø10mm 通孔通过钢芯铸出。

(4)为消除毛坯轴孔上端缩松,将该处壁厚增加至18mm,形成补缩通道[3]。

(5)在ø90mm 外侧缩松区域,砂芯放置15mm厚环形冷铁激冷厚大部位(见图1)。

6 技术效果分析

工艺调整后,该铸件选型在济南铸造锻压机械研究所生产的J454 型低压铸造机上生产;试生产的铸件经铸造—探伤—加工—水压检漏—SF6 气体检漏,达到以下效果:

(1)检漏一次合格率达95%;综合出品率达到92%。

(2)毛坯材质致密,探伤无缩松缺陷。

(3)提高铸件外观质量,铸件轮廓清晰,尺寸精度高。

(4)生产效率高,班产量达到22 件。

(5)工艺出品率高,该件毛坯净重16.6kg,浇冒口重量1.4kg,工艺成品率92.4%。

7 结论

(1)负压抽气装置,强制排出型腔内气体,提高铝液的充型能力,对树脂砂芯铸件尤为有利。

(2)低压铸造充型平稳,模具铝液引入从毛坯最低端,杜绝密封面微渣孔的产生。

(3)陶瓷过滤器应用在低压铸造工艺中,可有效减少、消除夹渣缺陷。

[1]王文清.铸造工艺学[M].北京:机械工业出版社,1998.288.

[2]班文红.快速补压工艺在砂型差压铸造种的应用[J].特种铸造及有色金属,1998,增刊:31-32.

[3]陈国桢.铸件缺陷和对策手册[M].北京:机械工业出版社,2002.469.

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