摘要:文章介绍了浮选车间运输系统,针对各设备所在的空间位置不同进行了分析;说明了改造前存在的问题,根据滤饼下货溜槽角度要求进行了分析改造;对改造后的效果及经济效益进行了分析。
关键词:浮选;真空过滤机;锚链刮板运输机;溜槽;浮精;滤饼;易损件
中图分类号:TQ533 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)30-0035-02
黑龙江省鸡西市城山煤矿(原城子河矿)洗煤厂始建于1938年,是个老厂,经三期改扩建设计入洗能力为240万t/h。采用块煤重介斜轮排矸、跳汰选煤、煤泥浮选、尾煤压滤工艺过程。主要产品是:1/3焦9级冶炼精煤和洗混煤。浮精经过加压过滤机和真空过滤机脱水进入精煤仓系统。尾矿进入压滤车间。
浮选车间以前是三台PG116-12真空过滤机,在2002年拆除一台真空过滤机,又安装了一台GPJ-60A的加压过滤机以及322A锚链运输机。三台过滤机的产品是浮精,也叫滤饼(小于0.5mm以下的精煤),由于圆盘过滤机上的滤饼有一定的粘性,理论要求其下货溜槽角度不能小于70°。
1 改造前的运输系统
2 改造前存在的问题
405锚链刮板运输机所处位置太高,不便维护和维修;405锚链刮板运输机周围环境潮湿,导致减速机和电机经常出现故障,钢架易腐烂。
3 改造方案
4 改造后的效果
完善了运输系统,提高了设备完好率;减轻了机修工人的劳动强度,提高了工作效率;减少浮精系统的一个运输环节,同时也为矿减员节资增效。
5 经济效益
5.1 效益分析
5.1.1 可节约电费:405锚链运输机上的电机功率为13kW,每工作1小时可用电的度数为121×0.7=84.7。每度电费按0.75元、一天平均工作18小时,每月按29天工作日计算,每年可节约电费是84.70.75×18×29×12=397920.6元。
5.1.2 可节约易损件费用:每年更新链条、链接环、刮板的费用为120000元;每年更换减速机里的各种齿轮及联轴器的费用为30000元。
5.1.3 减员增效:因取消了一台运输设备,也就相应地节约了一名员工的工资。一名员工每月工资平均收入按2000元计算,一年可节约2000×12=24000元。
5.2 获得效益
每年可节约电费397920.6元;每年可节约材料费120000元;每年可节约易损件30000元;每年可节约员工工资24000元;每年总共可节约费用为397920.6+120000+30000+24000=571920.6元。
6 结语
改造后经过一个季度试运,运输系统正常,下货溜槽畅通,完善了选煤工艺;取消一台设备也就是取消了一个岗位点,减少了一个事故点;提高了工作效率,缩短了检修时间;减轻了工人劳动强度,获得了经济效益。
作者简介:宋国兰(1963-),女,黑龙江鸡西人,鸡西矿业集团有限公司城山煤矿洗煤厂机械工程师。
(责任编辑:周加转)