陈 磊
(东海供电公司 营销部,江苏 东海 222300)
连云港市东海县是硅产品基地,硅系列产品加工业是东海县的一大支柱产业。全县共有硅产品加工业用户46户,用电总容量8.5万kW,主要生产优级熔融石英、电子级硅微粉等,大部分企业分布在安峰、房山、桃林、洪庄、牛山、平明、石榴等乡镇。而熔融石英产业是电能消耗大的行业,节约用电势在必行,意义重大。
东海县46家熔融石英企业共有石英熔融炉330台,年产量18.81万t,年生产用电量4.62亿kWh,对熔炼行业的主要用电设备工作特性和耗电情况进行分析,确定出石英熔融炉设备的节电空间最大。如施行该项技改措施,年可节电7 300万kWh。该技改项目推广应用后,同类企业不仅可以降低能耗成本,还有助于缓解政府能源供应和建设压力,减少废气对环境污染。目前,全县已有3家企业施行该技改项目,共改造48台熔融炉。技改前,全县熔融炉年耗电量4.62亿kWh,技改后年耗电量4.51亿kWh,年节约电能1 100万kWh。
桃盛熔融石英有限公司主要从事熔融硅微粉生产。改造前该公司采用10 kV进线,以“一拖多”的方式组织生产,即以1台1 250 kVA主动力变压器拖动3台280 kVA熔融炉前变压器再供给3台熔炉,共有这样的生产线12条,280 kW/TS4-1500石英熔36台融炉。多台小动力变压器并联运行,供电电压不稳定,电能损失高。如需扩大生产规模,必须建设多套生产系统,为了降低生产成本,提高经济效益,该公司实施对石英熔融炉及炉前供电短网进行技术改造。
采用30台320 kW/TS5-2500新型节能石英熔融炉。其石墨电极规格由φ60×1 500更换为φ75×2 500,炉体规格由φ1 000×1 500改造成φ1 500×2 500。与原先相比,新型的高功率石墨大大降低了电阻率,且不易断裂,不仅满足在熔融过程中不同时间段和温度下发热功率的需求,为充分熔融各种规格的石英产品提供了便利,而且还提高了25%的单炉生产效率,由原来的1.9 t/炉提高到2.5 t/炉,比国内平均水平提高了40%。同时每吨产品能耗由2 456 kWh下降至2 190 kWh,比国内平均水平提高了30%。
改善供电方式,优化炉前短网布线。由原来的3台熔炉一组的生产线改造成6台一组的生产线,采用35 kV高电压供电,减少熔融炉前变压器21台,有效地降低了电能损耗,同时也为企业扩大生产提供了条件。其原理为随着温度的增加,铜的电阻率成对数函数增加的特性。而炉前送电网络正是在高温下运行,所以在设计时应正确选择铜的电流密度,电流密度选取过大,将造成炉前电网电能损耗大,过小将造成投资增大。该厂根据石英熔融炉的生产能力、实际装料量、熔融时间、石英的熔解热量,确定了新生产车间全部采用35 kV高压进线供电,采用一台S11-2500/35主动力变压器拖动3台320 kVA熔融炉前变压器,再供给6台熔炉的生产线。新生产线可以调整炉前变压器的二次电流、电压,使其满足生产初期电流、电压连续缓慢升高,生产中低电压、大电流的要求。6台炉前变压器分为3组,每组2台,3组炉前变压器分别与动力变压器输出线路不同的任意两相连接,合理匹配,保证三相负荷的平衡,使动力变压器和炉前变压器都能在最佳负荷状态下工作,变压器损耗相对减少。
节能项目改造后,实施高效石英熔融炉替代和优化炉前供电短网,在提高产能的同时,降低了损耗,效益显著。改造后,共节约电力1 679 kW,节电率达17.49%,预计年节电665万kWh,年可节约电费373.66万元,计划中投资432万元,14个月内可回收全部投资。
通过开展能效服务的市场潜力调查,在设备改造和投资意愿方面,有的客户已经或者计划实施提高用电能效、节约电费的措施或者设备改造。然而,因近期受国际金融形势的影响,目前,东海只有13家熔融石英企业生产线在运行(其中含部分生产运行),其余全部暂停生产,这也是熔融石英企业目前不愿意继续投入资金改造设备的主要问题。