张 弘,陈怀德
(山东潍棉纺织有限公司,山东 潍坊 261061)
我们利用企业的进口设备No.7-II自动络筒机、UW-7200整经机、G3H浆纱机、ZA205i-180喷气织机及一系列配套设备,进行了JT/C 13/13 523.5/393.5 160 cm涤棉高密防静电布的生产工艺试验研究,设计了合理的生产工艺,并应用于批量生产,织机效率达到92%以上,产品直接出口,取得了很好的经济效益。
通过工艺试验比较,No.7—II络筒机捻结气压定为0.6 MPa,捻结长度定为三刻度时,结头长度为21 mm,强力达到原纱强力的90%以上。该机配用PI—150电子清纱器,针对纱疵情况,选用电清值为:D:5L:2G:5T:30、40,做十万米纱疵试验,影响涤棉布等级的有害纱疵为5粒左右,切疵效率在80%以上。张力刻度为5,筒子成型合格率在96%以上。考虑到车速对断头和毛羽影响较大,采用1000 m/min车速[1]。通过整经测断头分析,由于筒子纱质量造成的整经百根万米断头在0.5根左右,断头较低,选定上述工艺效果很好。
UW—7200整经机采用GP矩型筒子架。单锭电磁张力器控制纱线张力,张力值予设定,能保证片纱张力均匀一致,车速可达700 m/min以上。滚筒压力为8 MPa时,卷绕密度为0.6 g/cm3,邵氏硬度70°,浆纱退绕整齐[2]。
整经张力一致、排列均匀、伸长小是保证质量的关键。正常卷绕的情况下,整经张力调为5 g/根是最佳值,小于此值,开车停台较多。
1.3.1G3H浆纱机性能
该机为九烘筒、单浸双压式、电磁阀控制经轴退绕张力和压浆辊压力。烘筒、浆槽温度可设定自控,车速由电测回潮反馈控制,车速可达80 m/min以上。
该机引进时,没带辅分绞、平纱辊和后上蜡装置,不能进行细号高密织物上浆生产。后经我厂自行设计安装了上述设备,保证了正常生产。
G3H浆纱机上浆部分为单浆槽单浸双压形式。浆纱复盖率约62%,复盖率较大,影响上浆质量。因此,我们采取先重压、后轻压的压浆方式,并结合浆液性能,多次试验后确定:前压浆辊21 kPa,后压浆辊18 kPa。经浆纱切片和退浆试验,浆膜完整度75%以上,浆液浸透度4~5级,退浆率11.6%,完全符合工艺要求。另外,浆槽温度变化较小,利于上浆质量的稳定。
G3H烘燥部分为九烘筒式、分三段进行温度设定与控制。温度参数的设定与车速、浆纱回潮率相关。应根据车速、回潮率的要求进行设定。经试验设定:后四只防粘烘筒(第一段)温度为130℃,中间三只光筒(第二段)温度为120℃,前两只光筒(第三段)为110℃。这样设定后,使车速保持在50 m/min左右,浆纱回潮率在5.0%~6.5%之间,达到工艺设计要求。烘筒温度设定先高后低,目的是利用浆纱在通过防粘烘筒时,完成预热和等速烘燥阶段,浆纱表面开始形成浆膜。这样可以防止粘贴烘筒,有利于形成完整浆膜。
该机自动状态时的速度调控是由M—601型回潮监控器来完成的。当烘筒温度、回潮率参数设定后,浆纱机以一定的速度运转。当浆纱温度发生变化时,由安放在布纱辊上的测湿器,将信号传送到监控器,监控器中的执行装置根据对比信号,进行调速,湿了减速,干了增速。执行前有一个约0.5 s的“校正延时”,是为了避免在运行过程中,突然出现的“短暂”的异常情况(如滴在纱面上的一滴水),而影响正常运转。有效地控制浆纱回潮率在工艺要求范围内。
该机伸长控制是两个调速器和经轴退绕摩擦盘电磁阀等完成的,一个调速器控制拖引辊至压浆辊纱线张力、另一个控制引纱辊至压浆辊之间纱线张力,电磁阀控制经纱退绕张力。伸长变化由安放在压纱辊和布纱辊上的测速器对比信号显示,可及时反映浆纱机运行中,伸长率的变化情况,以利于调整。
1.3.2浆纱工艺
(1) 浆料配方:PVA 70%; 玉米淀粉22.5%;抗静电油2.5%;催化剂5%。
(2) 固体量13%;浆槽粘度11s;温度98℃。
1.4.1ZA 喷气织机性能
该机车速在550 rpm以上,入纬率为900 m/min。打纬阻力系数36.6,采用超启动马达。电子储纬和送经,启动时有反冲回转动作,可防止开车稀密路。开口量小,可减少纱线伸长。
1.4.2织造工艺
由于涤棉纱导电性差,产品生产中摩擦积聚静电,产生大量毛羽,以及喷气织机开口量小,速度快,以空气做载体的自由端引纬的特点,极易在经纱缠连。在开口不清的状态下,造成大量纬向停台,影响布机效率和棉布质量。因此,采用低后梁,中张力,早开口,晚入纬的织造工艺路线。确定织造工艺为:后梁高度80 cm;停经架高度20 cm;张力设定1764 kN;开口动程82、86、90、94;开口时间第1~2片综290°,第3~4片综270°;主喷定时为95°~195°;辅喷定时分五组90°~250°之间分段开闭;Mp2.4,Sp2.4;纬纱入梭口时间100°;出梭口时间230°,3~4片综为280°;导纬销时间为80°~190°;纬纱入梭口时间为90°,出梭口时间为220°。纬向停台减少44%(同机台,同批织轴和纬纱试验结果),效果显著。
1.4.3产品质量
台时断经:1.5根;台时断纬(纬停):2.1根;瞬时效率:92.6%;台时单产:7.72 m;下机一等品率:71.4%;入库一等品率:98%;出口合格率96.5%。
通过生产实践,喷气织机生产涤棉高密防静电布需全面提高各生产工序的产品质量,良好的原纱是前提,减少络、整毛羽及疵点是开好浆纱的基础,提高浆纱质量是织造的关键,同时需要配以合理的织造工艺参数才能使产品产质量得到有效提高。
参考文献:
[1] 蔡济.抗静电毛涤加厚缎背哔叽的设计与生产[J].山东纺织科技,2001,42(4):4—6.
[2] 孙茂志,宋洪臣.防静电纤维与棉混纺纱的开发[J].山东纺织科技,2008,49(5):18—20.