陈海龙
MGTY750/1800-3.3D型大采高采煤机技术改进
陈海龙
通过对大采高采煤机的事故分析,提出了改进措施。
煤矿开采;大采高采煤机;MGTY750/1800-3.3D型
大同煤矿集团大斗沟煤业公司大采高综采设备2006年12月份开始投入使用,配套采煤机为太原矿山机器公司生产的MGTY750/1800-3.3D型大采高采煤机。该采煤机采高范围为2.2 m~4.2 m;摇臂长度为 2 919 mm,摇臂摆角向上 143.32°,向下为22.45°;最大卧底量500 mm。在使用过程中采煤机经常出现问题,严重制约我矿大采高综采工作面的正常生产。
(1) 支撑腿斜度小,浮煤易堆积,摇臂摆动受阻。采煤机主机架调高油缸安装好后,在水平位置调高油缸与支撑腿上水平面的最小间隙为30 mm,且支撑腿上平面的斜度约为10°。割煤行走时,因上平面坡度小,浮煤很容易在支撑腿平面上堆积,当滚筒挑顶油缸向下活动时,把堆积的浮煤压实,粘在平面上,使调高油缸与支撑腿上平面的间隙越来越小,导致调高油缸的上下活动受阻。摇臂的向上摇角变小,达不到采煤机的正常采高。见图1中①、②。
(2)护板与支撑腿间距小,更换油缸困难。采煤机调高油缸损坏后,由于调高油缸护板与采煤机为整体焊接,护板与支撑腿开口最小距离为350 mm,而调高油缸直径为400 mm,重量约2 t,更换调高油缸时,不能在调高油缸安装的水平位置放入,只能从机头或机尾沿机架往里送装,导致更换油缸劳动强度大,更换1根油缸约在4 h以上,严重影响正常生产。见图1中③。
(3)支撑腿为上下两部,检修困难。采煤机机身支撑腿为上下两部。上部为机身支撑腿,下部为平板滑靴支撑座。是用两个稳钉和4条φ30的高强度螺栓固定的。在采煤机割煤过程中,由于震动,螺栓经常松动,机身稳定性差,每隔2 h就要停机检查,发现螺栓松动,检修工就要钻到采煤机机身下面,由两个人配合才能完成紧固工作,既影响正常生产,又造成了极大的安全隐患。见图1中④。
(4)调高油缸结构设计不合理,活塞与活塞杆经常损坏。在使用当中,该采煤机在机组挑顶或起底时,调高油缸的活塞杆断裂或弯曲变形时有发生,有时油缸前后腔串通,导致停产。这样的事故频繁发生,从开始使用至2007年11月搬家,共更换10根调高油缸,严重制约着我矿的正常生产。见图1中⑤。
(5)采煤机行走部和中间部对口连接不合理,检查和维修困难。该采煤机行走部和中间部对口连接方式为箱体内部连接,机身上面对口部位内置8个连接孔,用φ36的高强度螺栓紧固,在检查检修时必须打开盖板才能进行。采煤机行走割煤受震动影响,螺栓松动时不易发现,隐患不能及时处理。另外,由于螺栓分布距离近,空间小,紧固时既费时又费力,严重影响采煤机的安全运行。见第7页图2。
(1) 把支撑腿上平面坡度由原来的10°调整为20°,把支撑腿的上平面与调高油缸的最小间隙调整为50 mm,使浮煤能自然滑落不易堆积。见图3中①、②。
(2)护板与支撑腿的最小距离由350 mm调整为450 mm,使更换油缸方便自如省时省力。见图3中③。
(3)主机架支撑腿与平板滑靴固定座上下两部分的螺栓连接,改成打坡口焊接成为一体,既增加了稳定性,又减少了检修环节。见图3中④。
(4)在油缸条件允许的范围内,将油缸活塞杆的直径由原来的φ160增加到φ170,以增加油缸活塞杆的强度,延长调高油缸使用寿命。见图3中⑤。
(5)在机身上部行走部和中间部对口的平面外侧分别焊接3组厚2×25 mm,长×宽为70 mm×200 mm的钢板,做对口连接耳子,每组钢板打两个φ40的通孔,用φ36的高强度螺栓连接紧固。这样,检查和维修方便快捷。见图4。
采煤机改造以后,从2008年2月份投入使用以来,采煤机的生产效率明显提高。
(1)在采煤过程中,支撑腿上平面的浮煤能自然滑落,不易堆积,调高油缸上下活动自如,完全满足了采煤机设计的要求,煤炭回收率提高到95%。
(2)更换油缸方便快捷,由原来的4 h左右缩短为2 h左右,提高了劳动效率。
(3)采煤机主机架结构改进后,机身运行平稳,检修人员的劳动强度降低,检修时间平均每天缩短1 h多。
(4)经过几个月的试运行,调高油缸的抗压能力增强,故障率降低,并且各项技术指标都符合要求,生产原煤50多万t,仅更换2根调高油缸。油缸的平均寿命由原来的12根/a降低到4根/a。
(5)通过现场使用,采煤机的整体抗震能力加强,节约了大量的检修时间,提高了生产率,确保了采煤机的安全使用。
通过结构改造,采煤机的机电事故明显下降,工人劳动强度减小,比改造前能提前1 h开机,每天可多产原煤200 t,生产效率有了大幅度提高,直接效益每年可多创价值约500万元左右,间接效益无法估计,同时弥补了MGTY750/1800-3.3D型采煤机在设计制造上存在的缺陷,为该类型的采煤机更加适应煤矿生产积累了宝贵的现场使用经验。
Technical Improvement of MGTY 750/1800-3.3D Type Large Cutting Height Shearer
Chen Hailong
Through accident analysis of the large cutting height shearer,the article proposes measures for improvement.
coal mining;large cutting height shearer;MGTY 750/1800-3.3D type
TD421.8
A
1000-4866(2012)02-0006-02
陈海龙,毕业于北岳职业技术学院,现在大同煤矿集团大斗沟圣厚源煤业有限公司工作。
2012-02-23
2012-03-13