蒋世明,张文瑶,侯大志
(1.91287部队 装备机动修理队,上海 200439;2.海军装备技术研究所,上海 200083)
近年来,随着远洋护航任务的不断增加和海军使命任务的转变,海军舰艇正逐步走向深海、驶向远洋,伴随保障和应急修理的重要性日渐突出。舰艇装备原位修复技术由于其操作简便、施工周期短、易学易掌握,牵连工程少,特别适合于伴随保障中的快速修理,发展前景广阔。
柴油机作为舰艇的“心脏”,它的运转直接影响着全舰的动力和生命力。舰艇遇到执行重大任务时,需要进行全面而快速的备航检查,由于时间的紧迫性和保障人员、备品备件的限制,一般故障和修理都需要现场解决。
某舰遇紧急任务作备航检查时曾发现主机6道连杆轴瓦工作面因拉毛损坏严重,需要更换。按原来的修理方案需要拆除汽缸盖及其相连的管路,吊出连杆活塞组,更换轴瓦。每道轴瓦需4人以上协同工作16 h左右,劳动强度极大。
为了解决上述问题,需要研究新的修理工艺和工具。通过深入研究这些型号柴油机结构特点,结合一线厂修经验,采用新工艺方法实施原位拆装修复,实现不拆卸周边设备情况下的快速修复和更换,要求施工流程简单可靠,适合于舰员级人员的伴随保障。
经现场勘测及分析,核查原始记录及资料,发现该机6道连杆瓦为标准型。作出如下修复方案:不拆缸盖、连杆活塞组,只需拆除曲柄箱门盖,将曲轴盘到75°的位置;拧松连杆螺栓,拆除喷油器,再将曲轴盘到相反方向的位置,装好吊具,吊住活塞连杆组,拧出连杆螺栓,分开主副连杆,更换轴瓦。采用这一新方法,每道轴瓦只需2个人协同工作2 h就可装复,劳动强度小。
某型柴油机是舰艇广泛使用的主机设备,涉及的舰型较广,数量较多。主轴承是柴油机的核心部件,相关设备修理较为复杂,采用新的原位修复技术可大大减少人力、物力投入,缩短工时节约维修费用。
舰艇航行在海上或执行任务时,由于保障人员和备品备件的限制,一般故障和修理都需要自行解决。由于舰艇航行中震动的存在或疲劳的影响,柴油机主轴承油管等设备的固定螺栓可能断裂脱落,影响设备的正常运转。某舰在执行任务时曾发现油底壳有1颗直径14 mm的断损螺栓,经检查发现为第4档主轴承滑油管固定螺栓。这一故障必须及时解决,否则可能影响主轴承的正常运转从而危及全舰动力系统。
以前的修理方案是首先拆除3#和9#缸盖及其相连的管路,以及妨碍部件,分别吊出2组活塞连杆组,取出断损螺栓,再将其修复。一般需要4~5人协同工作18 h以上,才能将其修复,无法满足紧急修理的要求。
实船修理中经过现场勘测分析采用了新的原位修复技术:不拆缸盖、连杆活塞组,只拆除3#和9#曲轴箱门盖。首先做好防护措施,在轴承上部铺设防护垫片;然后将曲轴盘到一定的位置,施工人员分两边站立,必要时进入曲轴箱,协同配合;最后用手枪钻在直径14 mm的断螺栓的截面上钻2个直径3 mm的筒眼,拧出剩下的断损螺栓,换上新螺栓。整个修复时间仅用了1 h。
当出现严重故障或者其它原因必须拆除柴油机缸盖时,由于涉及到拆装缸盖大螺母,需要新工艺和新工具。
该机型的缸盖大螺母的拆装工作劳动强度高,所需的扭矩极大。一般采取人工拔,有时也会采取气动扳手来拔,但是气动扳手容易损坏螺纹,下次不易拆装,危及到机体上的螺纹。原随机配套的工具为1只对边80 mm的大套筒,1只直连杆,1只弯连杆,3样组合。使用起来繁杂、笨重,不易套牢,安全系数低,又费时,易扳裂套筒。
后经反复观察、分析、勘测、比较,作出如下改进:将大套筒内的上部焊上一只内圆直径40 mm、外圆为对边80 mm的小套筒,正好套在护套的螺纹上。将直连杆改为直径100 mm的钢管,直接与套筒焊牢,高度为800 mm横着焊一段长500 mm直径100 mm的钢管,作“T”形。经此改进后,使用方便、安全,套筒不易扳裂,而且比较省力。
该机型柴油机在舰艇的应用比较广泛,其原有相关维修技术和工具相对落后,无法满足舰艇执行任务中的伴随保障和应急修理。采用新的原位拆装修复技术和新工具后,不仅提高了修理质量,缩短维修工时,节约维修经费,而且大大提高了舰员级维修能力,有助于满足海上伴随保障和舰艇应急修理。
[1]安士杰,李鹏,许福明.PA6舰用主柴油机爆燃分析及修理范围确定 [J].中国修船,2005(6).
[2]刘圣辉.柴油机轴瓦损坏原因分析及修配 [J].物探装备,1999(4).
[3]应连春,俞伟强.舰艇柴油机动力装置管理与维修[M].大连:大连海事大学出版社,2008.